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100E43泄漏事故应急预案
8月18日07:10发现合成回路第二蒸汽发生器100E43壳体到100R7的出口短管角焊缝泄漏。根据公司8月18日下午专题讨论会的结论,并结合合成六区以往焊缝缺陷处理情况来看,本次泄漏缺陷基本可以判定为裂纹;类似部位的泄漏在锦天化和天华公司相继出现过,他们采用蒸汽和氮气稀释介质的方法坚持运行了三四个月的时间,一直坚持到装置大修彻底处理。目前采取加氮气吹扫,车间已安排各班组副班长每小时对该部位巡检一次,监控运行。运行过程中,
1、漏点介绍
泄漏介质特性:
名称:100R7进口气
压力:155bar
温度:385
组分:H2-59.48% N2-18.75% Ar-3.85% NH3-16.84%(设计值)
设备结构简介:
壳体材质:SA302Gr.B
厚度:60mm
接管材质:SA335Gr.P22
外径:850mm
内径:600mm
厚度:125mm.
2、泄漏点状况变化趋势预测
2.1、保持目前状况,泄漏不扩大,装置坚持运行到大修;
2.2、泄漏点裂纹缓慢扩展,泄漏逐步增加,但是在控制范围内;
2.3、裂纹迅速恶化,泄漏突然增大,需立即处理。
3、 事故处理程序
出现第一种情况与第二种情况的时候,装置不主动停车处理,若非主观原因可根据开停车方案有计划停车检修,本预案只针对第三种情况。
3.1现场巡检人员发现泄漏量突然增大后,及时汇报主控室,班长立即汇报调度及车间领导,车间领导根据事故程度启动相应的应急处理程序。
3.2车间主任应当按照本单位制定的应急救援预案,立即组织救援,并立即汇报公司相关领导和部门。
3.3紧急状态时,在场最高领导(包括班长)可直接下令100C2停车,合成回路泄压,防止发生爆炸等重大事故。
3.4当车间不能很快得到有效控制或已造成人员伤亡时,立即向上级报告,请求上级应急救援指挥部给予支援。
3.5救援过程中,相关救援人员要注意安全,注意防护用品的正确佩带,当出现火灾时,应注意正确使用消防器材,防止出现人员在救援时出现新的事故。
4、事故处理
4.1停车
4.1.1打开HV108,将PC132打手动,用PC131、HV108和100C2防喘振阀控制好系统压力和降100C2负荷,注意蒸汽平衡和防止100C2波动,在通过PV200/PV183B将高压蒸汽倒至中压管网过程中,注意控制中压蒸汽管网温度不超过400
4.1.2由于目前蒸汽无法平衡,因此在确认合成系统需要停车,在切除并汽前必须先停尿素系统将蒸汽退出。在合成回路压力与100V21压力之差小于0.5Mpa之前,切除100V21并汽,100V21蒸汽在100S7放空,并确保100V21压力低于合成塔压力0.5Mpa以上。
4.1.3手动全关PV200后总控旁路XHS128,并手动将PV200打开,稳定中压蒸汽管网。
4.1.4提前将FC204返氢切至100V9处,关闭FC191,逐步切出弛放气系统,PV156倒就地放空,缓慢开100E48旁路阀,再关其进、出口阀。视100P13运行状况维持氨回收系统运行。切100E51蒸汽,停100P13。
4.1.5当100C2转速至7871r/min,关闭16、18大阀,切除合成热段然后按100C2停车程序停下100C2,关闭LV154、LV150、FV158及其截止阀。
4.1.6紧急状况(爆炸、爆管、介质大量向外喷射)时,班长直接下令按停合成气压缩机100C2,打开HV108合成回路泄压,当回路压力小于10bar时关小HV108;当回路压力低于氮球时,全关HV108,从HV108导淋处和16″大阀处向合成塔充氮,以保护合成触媒。(如果合成回路压力泄为零,HV108未关闭,则会形成烟囱效应,使空气进入合成塔)。同时视具体情况,在确保设备、人员安全的情况下,采用逐步向前端系统停车的方式进行停车处理,尽量减少对系统的影响。
4.1.7 若现场氨味较大,人员无法进入,则并汽大阀、LV150、LV154、LV158等截止阀无法及时关闭。为防止次生事故的发生、主控室必须在100V19/100V20/100E48液位消失前将压差降低,防止高压气体窜入低压设备造成设备损坏。如并汽大阀无法关闭,则空气系统停车,并视高压蒸汽管网压力情况,再决定是否继续停前端系统。若并汽大阀无法关闭,装置前段立即停车,降低高压蒸汽压力,使100E42/10043管侧与壳侧压差减小,避免水进入合成塔事故的发生。
4.1.8 100C2停车后用氮气通过合成回路进行间断置换,吹净催化剂吸附的氨,当分析样点S17氨含量较低时为合格。
4.1.9 停止向100V21注入磷酸三钠,停其间断及连续排污。
4.1.10 合成热段的泄漏点则氮气保护下交付检修。
4.2 火灾事故处理
4.2.1
4.2.2 当班班长将情况汇报当
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