qc小组活动案例压铸.pptxVIP

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QC小组 压铸品质提升 ;QC小组以职工自愿参加为基础,实行自主管理,自我教育,互相启发,共同提高,充分发挥小组成员的聪明才智和积极性、创造性。;1.课题的选定 2.课题选定说明(选定理由) 3.现状的把握 4.目标的设定 5.要因的解析 6.活动计划(活动安排或人员分工) 7.要因调查与对策(针对解析出的要因进行对策,区分真因与非真因) 8.效果确认 9.再发防止 10.今后推进方向(今后发展方向,效果衡展) 11.活动记录(活动总结) 12.QC完成效果审核(小组能力评价,确认实施效果及总结);小组成员;现状把握;压铸问题;压铸缺陷—冷 隔;冷隔;第一大问题:冷隔;QC运作第一步;铝水温度;计划改善表---冷隔、气孔;问题数据分析表;4月4日QC改善课题验证追踪表;压铸缺陷—气 孔 ;主要是包卷气体引起 1、浇口位置选择和导流形状不当,导致金属液进入型腔产生正面撞击和产生旋涡。 2、浇道形状设计不良。 3、压室充满度不够。 4、内浇口速度太高,产生湍流。 5、排气不畅。 6、模具型腔位置太深。 7、涂料过多,填充前未燃尽。 8、炉料不干净,精炼不良。 9、机械加工余量太大。;1、选择有利于型腔内气体排除的浇口位置和导流形状,避免金属液先封闭分型面上的排溢系统。 2、直浇道的喷嘴截面积应尽可能比内浇口截面积大。 3、提高压室充满度,尽可能选用较小的压室并采用定量浇注。 4、在满足成型良好的条件下,增大内浇口厚度以降低填充速度。 5、在型腔最后填充部位处开设溢流槽和排气道,并应避免溢流槽和排气道被金属液封闭。 6、深腔处开设排气塞,采用镶拼形式增加排气。 7、涂料用量薄而均匀,燃尽后填充,采用发气量小的涂料。 8、炉料必须处理干净、干燥,严格遵守熔炼工艺。 9、调整压射速度,慢压射速度和快压射速度的转换点。 10、降低浇注温度,增加比压。;第二大问题:气孔;排气管道;014019后底板;计划改善表---气孔;问题点----断裂;4月4日QC讨论改善课题;4月4日QC改善课题验证追踪表;问题点---变形;6月8日QC改善课题验证追踪表; 现状问题点 改善对策;电刨类气孔问题;电刨类气孔问题;7月11日QC改善课题验证追踪表;问题点---???形;问题点---变形;8月8日QC改善课题验证追踪表;8月8日QC改善课题验证追踪表;问题点---断裂;问题点---断裂; 望大家对品质提升多提改善意见

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