模具部年终总结说课讲解.pptxVIP

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  • 2019-09-11 发布于天津
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2013年工作总结及 2014年工作计划 模具部;目录;第一部分 2013年年度工作总结;工作项目;工作项目;;;;目录;一)、新产品开发盘点 1、开发了好帮手本田收音插座、铃木S系列、马自达M2系列、江淮J系列、大众52P系列等3款电源插座,都已进入了试产或量产阶段 2、开发好帮手了K006平台 68P及92P专用插座,将替代目前的64P及88P专用插座,都进入了试产阶段。 3、开发了好帮手K005平台的36P电源公母板对板插座,已进入了量产阶段。此插座客户仅提供其电气要求,使用要求,允许的外观尺寸,其他部分都是由我司自行设计的首款插座。 4、开发了了飞歌4款板端插座,26P直针插座及12P针座已量产。 5、为华阳开发了大众52P系列电源插座及8P专用插座两款产品、产品在客户确认中。 6、为德赛开发了长城M46P插座、奥迪A4 20P空调公母号信、奥迪Q3 16P空调公母号信、凯迪拉克3P点烟器等4款产品。;项目;;;目录;;;;目录;1、2013年3月起模具车间塑胶模具、五金模具、治具加工各模块实行统一管理,并持续推行一岗多技,在磨床、制工、钳工较长时间缺员的情况下,较好完成各项生产任务,模具车间的技术员大部分都具有两种以上技能。 2、全年新模数比2012年少了26%,且每月开模需求数量极不平均,新开发模具数量多时,为满足客户交期需求,将零件外发加工,增加了外发成本,4月模具外发加工成本超过10万。 3、有效的与PMC部进行了沟通,在生产计划上根据以往的历史数据合理与预见性的进行备库生产,缓解了订单与人员设备冲突等问题,最大程度上满足了生产需求。 4、塑胶生产因设备紧张,公司产品少量多样的特点,导致换模频率高,全年换模702次,除了专门生产64P机台外,剩下2台注塑机,几乎每12小时更换1次,即每大约生产3000pcs胶壳,就需更换模具,严重影响了生产计划的达成,同时也造成了因换模导致的严重浪费。;5、成型车间严格按照设备维护保养相关文件进行定期保养,及时给操作人员进行了上岗和开机前的培训,以及机器警报异常处理方式的培训,全年设备0维修。 6、制工组全年针对线束生产,根据相关部门的要求提出了60项的改善,对生产效率及品质的提升起了一定的作用,如压F系列大端???治具与保险丝治具改进为二合一,节省了1个人工,设计了一批检测治具,将以前的点测,改为回路测试,确保的产品电性的稳定。 7、冲压及成型处在同一车间,存在两大隐患:1)冲压噪音大,导致听不到注塑机或模具因出现异常而发出的声音,使这类异常不能及时发现,可能会导致模具会注塑机损坏;2)冲压产生的铜粉尘,会飘落到塑胶料中,可能会导致生产产品有短路的隐患。 8、模具部效益提升明显,模具制作板块费用与产值持平,塑胶及五金生产产能及产值提升明显,根据财务提供的数据有近200万的毛利。 ;目录;第二部分 2014年工作规划;第二部分 2014年工作计划;第二部分 2014年工作计划;第二部分 2014年工作计划;第二部分 2014年工作计划;第二部分 2014年工作计划;目录;第三部分 资源需求及建议;谢谢!

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