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科学与探讨
Science and Research
防止空预器堵塞可行性调整
◎王存厚
摘要 :电厂 SCR 脱硝装置投运后对空预器造成腐蚀和堵灰加剧,本 在锅炉运行中应减少 SO3 的生成量,控制锅炉过量空气系数是一个
文主要结合个人工作中的经历来探讨氨逃逸率在运行中的控制方法,通 有效的手段,在保障锅炉尾部烟气中 CO 含量在合理范围内且又不影响
过一系列运行调整措施和技改优化工作,探讨有效预防和解决空预器结 脱硝催化剂活性的基础上,摸索出规律,规范炉膛含氧量,保持低氧燃烧。
垢和堵灰的方法和途径,从而达到机组设备安全和经济性运行的目的。 2.5 增加备用层催化剂
关键词 :空预器;氨逃逸;喷氨优化;排烟温度 机组催化剂设计为“2+1”的方案,脱硝提效后加装 1 层预留层催化
剂,提高了催化剂整体活性,减少在相同脱硝效率下的氨逃逸率。
空预器堵灰结垢使烟风系统阻力增加,空预器出入口差压和漏风系 2.6 喷氨格栅调平优化
数增大,引起锅炉总风量和炉膛负压大幅摆动,引送风机单耗增加,锅 烟气脱硝装置运行过程中,除了极端工况造成短时间内过量喷氨外,
炉燃烧稳定受到威胁,锅炉效率下降,机组的安全性和经济性降低,预 当氨喷射系统设计不当、烟气流场分布不均匀或者喷氨格栅局部喷嘴被
防和解决空预器堵塞问题是所有电厂面临的共同难题。 堵塞时,也会造成反应器出口局部区域的氨逃逸过量。不同程度的氨逃
1 空预器堵灰原因 逸是造成空预器堵塞的主要原因。喷氨格栅调平优化是一种有效的调整
燃料中的硫分在燃烧后,大部分形式 SO2 进入烟气中,而部分 SO2 手段,优化调整喷氨调节阀、流量计、喷氨格栅,保证喷氨、烟气的流
又会再氧化生成 SO3,SO3 和烟气中的水蒸气结合形成硫酸蒸汽,粘结 场均匀分布,减少因为局部喷氨量过大造成的氨逃逸率过大问题。
烟气中的灰分后形成低温粘结灰。 2.6.1 喷氨调平具体实施方案
由于环保要求的提高,2013 年各电厂脱硝改造逐步完成,脱硝改造 2.6.1.1 试验方法
完成后又面临新的挑战,SCR 脱硝系统中的逸出氨 NH3 与烟气中的 SO3
和水蒸汽生成硫酸氢铵凝结物,硫酸氢铵凝结物具有很大的粘性,易粘
附在空气预热器的换热元件表面上,加剧换热元件的腐蚀和堵灰。
2 预防和解决空预器堵灰方法
2.1 高压水冲洗
空预器利用技改机会在空预器冷端加装高压水在线冲洗系统。该冲
洗系统实现了不解列空预器在线进行,冲洗工作压力为 20Mpa 的高压水,
能解决运行中由于控制不当空预器堵塞造成阻力过大的问题。但是水冲
洗治标不治本,且冲洗工作量大,效果也不是特别明显,且对空预器冷 说明——1:靠近锅炉中心线测孔;6:靠近锅炉外侧测孔。
端元件也有伤害,可作为空预器堵塞后的后备手段应急处理。 试验方法:通过拉格多点测试的方法进行,沿宽度烟道 A/B 两侧分
2.2 提高空预器冷端综合温度 别布置 6 个测点,测点包含 NOx、O2 和 NH3 逃逸率,通过调整喷氨格
机组原设计中采用暖风器来提高空预器的进口风温,冷端综合温度 栅 36 支进风分门来达到被调指标调平的目的。
需满足:冷端综合温度
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