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全国火电3001VIW级机组能效对标及竞赛第四十二届年会论文集 锅炉
回转式空气预热器堵灰原因分析及对策
宋绍伟
(国电菏泽发电有限公司 山东菏泽274032)
【摘 要】通过对山东某电厂锅炉空气预热器堵灰现象的分析,认为其堵灰的主要原因是吹灰蒸汽带水、吹
灰次数少、吹灰程序不合理及冬天暖风器投用不及时等。对此, 提出了针对性的改进措施,改进后效果明显,可确
保空预器长期安全经济运行。
【关键词】锅炉空预器堵灰吹灰综合冷端温度
0 引言
山东某电厂2台300Mw燃煤机组采用英国Mitsuibabcock公司制造的一次中间再热、单炉膛、
SMR
平衡通风自然循环汽包炉,配备美国ABB公司制造的29一VI一80TRI型三分仓容克式空气预热
器。空气预热器还配有固定式水洗装置和摆臂式吹灰装置,在送风机的入口装有暖风器。旋转方向
为烟气一一次风一二次风,气流布置一二次风自下而上逆向流动,烟气自上而下顺向流动。每台空
气预热器配置一支摆臂式吹灰器,位于空气预热器转子烟气出口端,吹灰介质取自锅炉再热器入口
联箱。2台锅炉均曾多次因空气预热器堵灰严重,被迫停炉进行空气预热器高压水冲洗,空气预热
器堵灰己严重影响锅炉安全运行。
1 运行中空气预热器堵灰的现象
空气预热器堵灰特征表现为:在与设计值相近的边界条件下,一、二次风经过空气预热器的温
升均小于设计值,烟气经过空气预热器的温降低于设计值,空气预热器烟气侧差压增加。在运行中,
首先发现一次风压、二次风压和炉膛压力开始有摆动现象。之后摆幅逐渐加大,且呈现周期性变化。
摆动一个周期为69秒,而空气预热器正常运行的转速为0.85rpm(即旋转一周的时间为70秒),
恰好吻合,这说明空气预热器有部分堵塞现象。这是因为当堵塞部分转N次风口时,二次风压(空
气预热器后二次风母管压力)开始下降,炉膛压力随之下降,为维持所需的二次风压设定值,送风
机入口档板必须开大以适应二次风压的下降。堵塞部分转过之后,风量又开始增大,二次风压母管
压力开始升高,炉膛压力也随之升高,由于风量的忽大忽小至使炉膛压力产生周期性波动,见图1。
当炉膛压力波动剧烈时,就会出现送风机、吸风机自动退出,机组协调控制自动无法投入问题。
全国火电300MW级机组能效对标及竞赛第四十二届年会论文集 锅炉
图1 一次风压、二次风压与炉膛压力波动对比
2空气预热器堵灰及腐蚀的原因分析
2.1燃用煤种含硫量超标
空气预热器压差升高的主要原因为短期内集中燃烧高硫煤,由于含硫量升高,使烟气露点温度
升高,当空预器冷端温度低于或接近烟气露点时,硫酸蒸汽就会在波形板受热面上凝结下来,空气
预热器冷端烟气结露后,烟气中的灰分在换热元件表面逐步粘接积累,造成堵灰,压差升高。2012
年6月,#3锅炉空气预热器完成高压水冲洗。在8月20日之前,空气预热器差压一直相对稳定。8
月20日之后,#3锅炉空气预热器差压快速升高,满负荷时空预器烟气侧差压达到2.OkPa左右,与
锅炉燃用高硫煤的情况相吻合。
2.2吹灰蒸汽带水
空预器吹灰根据疏水阀处的温度自动进行,即空预器执行吹灰程序后,疏水阀先打开疏水,到
疏水点处温度达到设定值后,空预器开始自动吹灰。按程序设计吹灰蒸汽不应该带水,疏水阀一打
开, 几秒钟内吹灰蒸汽温度就能满足吹灰要求,但短时间内要彻底疏水显然不可能。观察发现,吹
灰器处有大量水汽冒出, 显然吹灰前的疏水不彻底,导致吹灰蒸汽带水比较严重,这是导致空预器
结灰严重的主要原因。
2.3冬天暖风器投用不及时,空气预热器冷端壁面温度偏低
在机组正常运行的情况下,燃用设计煤种时空气预热器的冷端壁温在各种负荷下都将高于烟气
露点10。C以上,如果锅炉燃烧所需的空气经过暖风器被加热到20。C以上再送往空气预热器,受热面
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便不会发生低温腐蚀。运行指标
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