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浅析CFG桩施工工艺参数的确定
摘要本文通过工程实例介绍了在黏土及粉质黏土地质条件下,通过CFG桩工艺试验,总结、确定相关施工参数,为大面积施工提供施工指导依据,为同类施工提供参考。
关键词CFG桩;施工;工艺;参数
中图分类号TU753.3文献标识码A文章编号1673-9671-(2013)012-0024-02
1施工概况
本次工艺性试验选在新建长沙至昆明客运专线湖南段站前工程DK27+200~DK27+300段路基内,该段路基地表为小山丘,桩体长度范围内地质情况为:黏土,褐红色,坚硬,层厚1.75m~14.4m;粉质黏土,褐红色,坚硬,厚度大于30m。桩位由路基中心向两侧按矩形布置,应力影响线以内桩间距1.6m,应力影响线以外间距1.8m,设计桩长19.2m~19.4m,桩径为0.5m,桩身混凝土强度等级为C20,单桩承载力设计值900KN。采用采用长螺旋钻机成孔,高压泵送混合料灌注成桩。
2工艺性试验目的
通过工艺试验,确定采用长螺旋钻机施工CFG桩的施工工艺,确定钻进和拔管速度,测定在试验段地质条件下的钻进电流值和终钻进指标,测定混凝土灌注的充盈系数,确定混凝土配合比和坍落度是否满足施工要求。成桩后,通过单桩静载试验,校核单桩承载力设计参数,以此确定CFG桩的机械选型,为大面积施工提供相关施工参数。
3工艺试验准备
3.1施工用原材料及配合比选定
水泥:湘乡韶峰P.O42.5水泥;
砂:湘江河砂,中砂;
碎石:湘潭荷塘,规格为5~31.5mm;
粉煤灰:湘潭电厂,F类Ⅱ级;
水:石牛湾小溪水;
减水剂:北京建工,AN4000
试验室混合料理论配合比为:水泥:砂:碎石:水:粉煤灰:泵送剂=215:824:1007:140:125:3.4;水胶比0.41,出厂坍落度控制在160~200mm。
3.2机械设备配置
4试验桩施工工艺控制
1)CFG桩成桩工艺性试验段桩位矩形布置,为检验不同泵送距离情况下,混凝土泵送情况,在路基左右两侧及中线位置选取3根桩作为试验桩,桩位布置见下图。
2)施工工艺流程及施工方法。采用长螺旋成孔,芯管内泵压混合料成桩,单桩混合料控制以记录输送泵的泵送次数来推算单根桩的灌注量。
CFG长螺旋钻机管内泵压混合料灌注施工流程图
CFG桩施工采用长螺旋钻机施工。钻机就位后,调整钻头对中,直角方向检查钻杆垂直度满足
5试验总结
1)试桩记录具体情况如表1。
混合料灌注/拌合方式拌合站供料,全桩长范围不振捣拌合站供料,全桩长范围不振捣拌合站供料,全桩长范围不振捣
2)通过本次CFG工艺性试桩试验,收集了从钻孔、成孔及混凝土配合比、坍落度控制、混凝土灌注及单桩承载力等相关施工参数:
钻进:钻机就位后,利用自身液压系统调平钻架,直角方向利用钻架上对中锤核查对中,垂直度满足
混凝土灌注:混凝土灌注过程中,提管速度为2.1m~2.5m/min时,桩的充盈系数为1.12~1.17,满足桩身密实需要;灌注接近桩顶位置时,适当减慢提管速度,加大桩顶混凝土泵送压力,并超灌50cm高度混凝土,保证桩顶混凝土密实性。灌注过程中,校核实际灌注量是否与设计用量相符,保证实际灌注量不小于设计用量,发生负偏差值时,需分析原因,提出解决办法。
截桩:成桩7天后,利用小型挖机清除桩周土至设计桩顶标高,局部位置人工配合清土。现场量测桩顶位置直径分别为52.0cm、51.7cm、53.0cm,满足设计及规范要求。利用截桩机环向切割桩头,保证切痕10cm以上,人工截除桩头,并用钢钎找平桩头,桩顶标高误差保证在±5cm内。严禁重锤击打桩头,严禁机械拉断桩头,防止浅部断桩。
混凝土:CFG桩C20混凝土理论配合比为:水泥:砂:碎石:水:粉煤灰:泵送剂=215:824:1007:140:125:3.4;水胶比0.41,施工配合比为:水泥:水泥:砂:碎石:水:粉煤灰:泵送剂=235:858:(630+420):122:100:3.35;水胶比0.48,出厂坍落度为200mm,施工现场实测坍落度为195mm、190mm,混凝土泵送性能良好,未出现堵管现象。通过工艺试桩试验,表明混凝土混合料理论配合比为:水泥:水泥:砂:碎石:水:粉煤灰:泵送剂=215:824:1007:140:125:3.4;水胶比0.41,满足泵送混凝土需要,可作为施工指导数据。
桩身质量:CFG试桩施工混凝土浇筑过程中,共制作试件2组,28d抗压强度检测,抗压强度组值为25.5MPa,大于CFG桩设计强度20.0MPa。成桩底应变检测,结果为桩身完整,结构质量为Ⅰ类,单桩承载力静载试验沉降满足要求。
机械选型:通过工艺试验结果
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