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TPRI
大唐彬长电厂
2号炉结焦问题诊断试验
西安热工研究院有限公司
二 ○ 一二 年 二 月
问题背景
大唐彬长发电厂2?600MW机组,锅炉为上海锅炉厂生产的超临界参数变压直流炉,为单炉膛、一次中间再热、平衡通风、配等离子点火装置、半露天布置(锅炉运转层以下封闭,运转层以上露天布置)、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构∏型锅炉。制粉系统采用正压直吹式制粉系统,配备北京电力设备厂生产的ZGM113N型中速磨煤机。
自从机组投运后,2号锅炉存在结焦问题,在500MW高负荷时渣量较大,存在较大焦块,呈熔融状态,堆积在渣井的格栅上,冷却后非常坚硬,挤压头无法压碎,打焦也非常困难,焦块还经常造成碎渣机卡死,增加了设备的运行、维护工作量,给锅炉的安全稳定运行造成较大影响。
制粉系统试验结果
冷态风量分配及一次风调平试验
根据现场试验条件,冷态风量分配及一次风调平试验在2F磨煤机上进行。试验结果如表1所示:
2F磨煤机冷态风量分配及一次风调平试验结果
磨煤机
单位
2F磨
管 号
1号管
2号管
3号管
4号管
皮托管平均动压
Pa
234.9
215.6
161.3
222.9
测风元件系数
/
1
1
1
1
风速
m/s
21.46
20.56
17.78
20.90
平均风速
m/s
20.18
风速偏差
%
6.36
1.89
-11.86
3.61
实测总风量
t/h
86.62
密封风量
t/h
5.40
磨入口实测风量
t/h
81.22
表盘风量
t/h
72.60
调整过程
/
关4圈
开2圈
开3圈
关2圈
皮托管平均动压
Pa
195.8
194.3
195.0
220.3
测风元件系数
/
1
1
1
1
风速
m/s
19.38
19.30
19.34
20.55
平均风速
m/s
19.64
风速偏差
%
-1.34
-1.73
-1.56
4.64
实测总风量
t/h
86.21
密封风量
t/h
5.40
磨入口实测风量
t/h
80.81
表盘风量
t/h
72.00
通过调节一次风管缩孔开度,2F磨煤机一次风管的流量偏差从最大-11.86%调整到±5%以内。从测量数据可以看出,磨煤机实际通风量比表盘显示通风量要大11.58% 。
热态风量分配及一次风调平试验
在磨煤机运行期间,对磨煤机一次风管的风量进行测量,并通过调节一次风管缩孔开度减小各粉管风量偏差,结果如表2~表7所示:
2A磨
2A磨风量分配结果及调平试验结果
磨煤机
单位
2A磨
管 号
1号管
2号管
3号管
4号管
靠背管动压
Pa
559.7
430.5
453.5
546.8
靠背管系数
/
0.827
0.827
0.827
0.827
风速
m/s
28.67
25.14
25.81
28.34
平均风速
m/s
26.99
风速偏差
%
6.22
-6.84
-4.38
4.99
调整过程
/
关4圈
开2圈(全开)
(全开)
关半圈
靠背管动压
Pa
498.0
459.7
467.8
473.9
靠背管系数
/
0.827
0.827
0.827
0.827
风速
m/s
27.04
25.98
26.21
26.38
平均风速
m/s
26.40
风速偏差
%
2.42
-1.60
-0.73
-0.09
2B磨
2B磨风量分配结果及调平试验结果
磨煤机
单位
2B磨
管 号
1号管
2号管
3号管
4号管
靠背管动压
Pa
526.0
560.8
464.4
424.6
靠背管系数
/
0.827
0.827
0.827
0.827
风速
m/s
27.99
28.90
26.30
25.15
平均风速
m/s
27.09
风速偏差
%
3.34
6.70
-2.89
-7.15
调整过程
/
关2圈
关5圈
未调整
开一圈半(全开)
靠背管动压
Pa
517.2
490.5
527.3
526.4
靠背管系数
/
0.827
0.827
0.827
0.827
风速
m/s
27.76
27.04
28.03
28.01
平均风速
m/s
27.71
风速偏差
%
0.19
-2.43
1.16
1.08
2C磨
2C磨风量分配结果及调平试验结果
磨煤机
单位
2C磨
管 号
1号管
2号管
3号管
4号管
靠背管动压
Pa
537.8
474.2
437.6
612.5
靠背管系数
/
0.827
0.827
0.827
0.827
风速
m/s
28.31
26.59
25.54
30.21
平均风速
m/s
27.66
风速偏差
%
2.35
-3.90
-7.68
9.22
调整过程
/
卡死
开2圈
全开
关6圈
靠背管动压
Pa
629.0
471.6
455.4
532.0
靠
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