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K-101B二级排气压力升高检修报告
一、概述及主要技术规范
1、概述:
本压缩机为两列三级对称平衡式压缩机、气缸为有油润滑油单作用水冷式。布置方式为双层布置。本机三级活塞、填料从建厂投产运行至现在共运行17086小时,超过运行周期。本机10月14日早上8:30在运行过程中二级排气压力持续升高达到8.5(正常运行压力为7.2-7.5),压缩比达到2.0(正常压缩比为1.72)。
2、主要技术规范
型号:2D20-3.3/20-18.5 活塞杆直径:95mm 转速:375r/min
吸入压力(一级/二级/三级) 2.0/4.56/7.92 Mpa
排气压力(一级/二级/三级) 4.56/7.92/18.5Mpa
吸入温度(一级/二级/三级) 40/40/40 ℃
排气温度(一级/二级/三级) 120.6/94/125 ℃
3、主要技术依据
序号
配合部位
装配间隙
一级
二级
三级
1
活塞止点间隙
盖侧
3±0.5
3±0.5
轴侧
3±0.5
3±0.5
2
活塞与气缸径向间隙
4~4.336
4~4.29
3
活塞环与环槽轴向间隙
0.21~0.332
0.22~0.347
4
支承环与环槽轴向间隙
0.725~0.921
0.865~1.061
5
十字头滑履与中体滑道的径向间隙
0.26~0.38
6
主轴颈与主轴瓦的径向间隙
0.12~0.189
7
主轴颈与主轴定位瓦的轴向间隙
0.28~0.403
8
曲柄销与连杆大头瓦的径向间隙
0.14~0.255
9
十字头销与连杆小头瓦衬套的径向间隙
0.132~0.165
二、事故经过及原因分析
1、事情经过
K-101B机从9月21日开机以来,二级压缩比一直在1.8范围内上下波动,对各级气阀工况进行检查,温度均在正常范围内,填料也未发现外漏情况。同时,对设备全年运行参数进行统计检查发现,二级压缩比一直在1.7~1.8范围内波动,于10月13日晚上10点左右,K-101B二级排气压力达到8.0,特护观察运行,到14日早上上班,二级排气压力达到8.5,然后切机拆检。
2、原因分析
1、二级排气阀损坏失效,导致压力持续升高。
2、三级进、排气阀损坏失效,压力回串,导致压力升高。
3、活塞环运行周期较长磨损较严重或拉伤,压力回串,导致压力升高。
三、处理经过及发现问题
10月14日早上10点30分开始施工,拆检二级排气、三级进、排气阀,拆出二级排气阀,气阀正常,清洗回装;在拆三级进气阀时,气缸气阀出口处变形,阀架拿不出来,经过7-8小时修复,阀架取出,按压气阀行程有卡涩现象,流道内存在金属颗粒(图1);然后拆出三级排气阀,拆下三级排气阀时,阀盖与阀架接触面有较多机械杂物(图2),气阀内也存在大量机械杂物(图3),导致阀片卡死,气阀无法正常工作,压力回串,导致二级排气压力升高。
图1 图2 图3
10月20日,因三级排气阀内存在较多机械杂物,疑似是填料密封环弹簧。需拆检填料,检查气缸缸体内是否也存在机械杂物;拆下三级进气、二级进气气阀,测量止点间隙,内止点3.1mm,外止点4.1mm;测量活塞杆跳动水平0.02mm,垂直0.03mm;然后拆出气缸缸头,打压体打压,打压压力为150Mpa,活塞杆伸长量为0.14mm;然后抽出活塞杆,发现中间支撑环底部拉伤有一道沟槽(图4),三级气缸内活塞环表面存在大量机械杂物(图5),气缸镜面底部拉伤有一道沟槽,填料处活塞杆表面拉伤,有较多凹点,陶瓷镀层磨损,拉伤处与正常处活塞杆直径最大相差0.04mm(图6);拆出填料,各组填料环整体磨损减薄,其中减压环底部拉伤较严重(图7),第七组主密封环切向环损坏,四号填料函磨损较严重(图8),导致活塞杆磨损到弹簧,弹簧损坏断裂(图9),通过活塞杆往复运动带动断裂弹簧经过减压环,导致减压环拉伤,进入三级缸体内,导致中间支撑环拉伤,进入三级排气内导致排气阀阀片卡死。
图 SEQ 图表 \* ARABIC 4 图5 图6
图 7 图8 图9
四、测量数据
K-101B施工测量数据对比(单位:mm)
序号
部位
拆检
回装
标准
1
活塞杆水平跳动
0.02
0.02
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