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稳定加氢二反入口温度
QC小组介绍
选题
理由
目前现状:加氢装置的二段反应器的入口温度波动较大,约有±5℃的波动幅度,影响二段反应器的稳定,造成系统波动,使加氢汽油品质
活 动 计 划
1、三月份进行注册登记。
2、四月份召开小组会议,明确活动的目的和意义,分配工作任务。
3、五月通过讨论,具体原因分析与总结,以及操作实施计划
4、六月~十月对实施效果进行验证。
5、十一月至十二月编写QC活动报告,进行成果发布。
6、明年一月底前写出QC活动总结。
小组目标
将加氢装置二段反应入口温度波动尽量控制在±3℃以内,实现二反的操作稳定,提高加氢汽油的质量与数量,减轻操作员工的负担
二、工艺概况
汽油加氢二段反应器入口温度目前控制在208℃左右,温度由TIC64004控制。它是一个分程控制器,通过调节流过二段加氢-1号进/出料换热器10-E-6411A/B的混合进料的量(TV64004A
0%
0%
50%
100%%
CLOSE
OPEN
TV64004A
TXV64004B
TIC64004分程控制图
为节约设备材质成本,超高压蒸汽在进入10-E-6412之前与来自P8371泵的高压锅炉给水BFW混合后减温减压。流程简图如下:
TIC64071
TIC64071
PIC64021
BFW
SS
XXV64031
XXV64032
TY64004B
TIC64004
去10-E-6412
三、选题理由
1.入口温度波动大,影响产品质量。
1.入口温度波动大,影响产品质量。
稳定二反入口温度在±3℃
2.二反系统波动大,容易引起停车。
四、活动目标
通过QC小组的活动,将加氢装置二段反应入口温度波动尽量控制在±3℃以内,稳定二反操作,防止非计划停车。
五、PDCA循环
P-1 现状调查
从2009年09月30日至2010年5月20日二段反应器入口温度较大波动次数统计如下:
年月
09-9
09-10
09-11
09-12
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
波动次数统计
1次(开工波动)
2次(正常运行波动停车)
3次(正常运行波动停车)
3次(正常运行波动停车)
2次(正常运行波动停车)
1次(正常运行波动停车)
1次(正常运行波动停车)
1次(正常运行波动停车)
1次(正常运行波动停车)
线性表格如下
09-9
09-9
09-10
09-11
09-12
10-1
10-2
10-3
10-4
09-5
3
2
1
停车次数
月份
P-2 原因分析
2010年5月份QC小组成员集中提出了引起二段反应器入口温度波动的原因,为下一步分析讨论奠定了基础。
二反入口温度波动原因
二反入口温度波动原因
设备引起的原因
工艺操作变化引起的原因
没有按疏水器的使用要求给加热器的疏水器前的凝液线留足够的冷却段。
疏水器排水量不足或有堵塞。
SS线振动较大、使蒸汽系统仪表波动加大,造成蒸汽系统阀自调时波动加大。
设计原因,加热器并联操作易导致因结焦等原因而发生进料流量分配不均,换热波动较大。
液相进料量波动较大。
液体进料组分波动。
系统氢气瞬时波动较大、特别是一反富氢与氢压机自动调节时FIC64006流量波动较大。
FIC64007波动大,换热介质流量不稳定,加热效果不好。
加热蒸汽系统波动较大,PIC64021和TID64071不稳定。
仪表显示引起的波动
超高压加热蒸汽系统仪表假显,造成波动。
P-3要因确认
原因
分析
确认
结论
1
设备引起的原因
没有按疏水器使用要求给加热器的疏水器前的凝液线留足够长度的冷却段。
疏水器本体以及疏水器前管线被保温包裹
主要原因
2
疏水器排水量不足或有堵塞。
疏水器排水量不足或有堵塞
主要原因
3
SS线振动较大、使蒸汽系统仪表波动加大,造成蒸汽系统阀门自调时波动大。
根据观察与联系仪表多次配合处理,由此造成的波动很小 。
非主要原因
4
设计原因,加热器并联操作进料流量分配不均,换热波动较大。
目前10-E-6412加热器由A,B台切换至B,S台运行,A台换热器清焦后将替换正在运行的B台换热器。
主要原因
5
工艺操作变化引起的原因
液相进料量波动大。
系统进行大负荷调整(裂解投退炉、压缩注洗油)或开停工与进料罐切水时有影响。
主要原因
6
液相进料组份波动大。
过程是缓慢的,不易引起波动
非主要原因
7
系统氢气瞬时波动较大、特别是一反富氢与氢压机自动调节时FIC64006流量波动较大。
分离氢气波动,一反用氢量变化。
主要原因
8
FIC64007波动大,换热介质流量不稳定,加热效果不好。
FIC64007前期波动大,无法挂自动,经过仪表人员的处理,FIC64007正常,其影响相对减弱。
非主要原因
9
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