电机异常现象控制方法研究.docVIP

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PAGE PAGE 1 电机异常现象控制方法研究   摘要:本文主要介绍了笔者本人在多年教学实践工作中所遇到的、电动机在使用中或维修后所出现的各种异常现象,并按照实际处理问题的过程以实例的形式进行了详细的分析和总结,同时也提出了切实有效地故障处理的方法。   Abstract:Thispapermainlyintroducesvariousanomaliestheauthorencounteredinmyyearsofteachingpracticeandinuseormaintenanceprocessofthemotor,anddoesadetailedanalysisandsummarywiththeexamplebyfollowingtheprocedureofactualproblems,butalsoproposeseffectivetroubleshootingmethods.   关键词:电动机;故障现象;分析处理;经验方法   Keywords:motor;fault;analysisandtreatment;empiricalmethod   中图分类号:TM3文献标识码:A文章编号:1006-4311(2013)04-0021-02   0引言   随着电动机使用范围的扩大,不同用途的电动机故障查找与处理也显得越来越重要,同时对维修人员也提出了更高的要求。因此,在系统的运行过程中,运行维护人员必须能够对电动机的异常现象作出准确的判断,并采取及时有效的处理对策,这样才能缩短处理故障的时间,提高工作效率。下面我们就按照实际在现场中对各种类型的故障现象→故障分析→故障处理过程为思路,具体地介绍几种排除故障的方法:   1砂轮电动机反复烧坏   电动机因负荷大而烧坏是比较常见的事,但砂轮电动机反复烧坏是并不常见的。   某校办工厂曾经发生过这样的事;当时校办工厂的工作人员将我叫去说“……这个电动机已经坏了好几回了,不知道是什么原因,轴承也跟着坏,你给看看到底是什么毛病”。笔者根据“坏了好几回,轴承也跟着坏”初步判定毛病不在电上,于是笔者问道“转子轴的同心度如何?”,对方回答说“我们也怀疑是转子弯了,也查过了,差个1~2‘刀’,应该说没问题吧”,笔者说“差半‘刀’也不行,你们重新做个轴换就可以了”。对方半信半疑换了轴,再也没坏。   判断故障的思路:“……轴承也跟着坏”,说明电动机轴承受到了很大的压力→以此可以判定→电动机首先损坏的应该是轴承→轴承逐渐损坏后→电动机负荷增大→电动机电流增大→虽然电动机电流增大,但使用砂轮的工人却不知道而继续使用→电动机电流进一步增大→直至烧坏。根据轴承损坏的情况来看,轴承不是突然损坏的,而是受压力逐渐损坏的。由此可以判定→电动机轴可能发生了弯曲。   排除电路原因的依据:在这里,因电路问题而烧坏电动机的可能原因有三个;①两相电而烧坏。在这里反复烧坏,说明电动机运转开始是正常的→如果是两相电,电动机不能起动→可排除两相电。②电动机线圈重新绕制时线径选择不当。③电动机线圈重新绕制时匝数不够。如果是后两个原因,则应轴承损坏之前电动机烧坏→可排除后两个原因。   排除负荷大的原因的依据:此砂轮机已用过好几年,说明机负匹配没有问题,负荷不可能突然增大。   综合以上,只能判定电动机轴可能发生了弯曲。   2电动机由正常运行转为强烈振动   有一次,单位风机强烈振动,很多电工参与判断,没有查出毛病。这种情况一般是轴承的毛病,但不容易判断。实际故障判断过程如下:①停风机后再试起动,电动机起动正常;说明电动机本身线圈没有毛病,也就是说电动机电路没有毛病。②停电,拆风机,查旋浆处轴的严紧程度;当时用手试,觉得轴很紧,不挄;再查轴的另一端,纹丝不动;心中分析,既然电路没毛病,故障点一定还是在轴上,应更加小心地查;当用力仔细反复查时才发现,轴还是有二分之一头发丝大的间隙;据此可确定一定是轴承坏了。那些钳工都不相信轴承坏了,打开看时都惊呼了,没想到轴承的一个珠是从中间分半损坏的,转速低时,一般是不显毛病的。   3重新绕制的电动机空载电流过大   电动机线圈重新绕制后,测空载电流,其电流达到额定电流的(50~60)%,说明电动机有问题。询问下线工人,线圈匝数是否和原来的相同?工人回答:“反复查了,相同的”。根据公式■1=j4.44fW1Φ+j■1i1+r1i1分析,只有一次线圈W1匝数少,才能导致主磁通Φ增加→导致主磁通饱和后无法再增加→导致一次电流i1的增加,所以该毛病最大的可能是线圈的匝数不够,查电机手册得到印证。   据分析,导致错误下线的主要原因是:在这之前这个电动机已经坏过,而修电动机的人不是专业人员,他们根本不懂得线圈匝数的重要性,也不懂得下完线应测空载电流,下完线直接用,反复坏了之后

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