制造上半年运行分析.pptVIP

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制造分厂上半年生产运行分析 制 造 分 厂 二00六年七月 生产运行分析 一、原料立磨 二、回转窑 三、煤磨 四、下半年生产任务及各经济指标完成保障措施 五、年中检查整改计划 摘要: 产量 运转率 台时产量 停机统计 经济技术指标 立磨生产运行分析—产量   生料生产上半年没有完成计划产量,实际生产生料135.66万吨,欠产2.82万吨,完成计划的97.96%。 上半年没有完成生料产量生产任务,主要原因是二月份生料生产没有完成计划任务,二月份受窑运转率低(五级堵料停29h,窑7天大修等);三月份因1204取料机运行不正常,导致石灰石空仓停磨5次,磨内异音(进铁器)停磨5次,行车故障停磨2次,立磨刮板腔掉停磨21h; 四月份因石灰石粒度大,,加上环境的高温使得1204取料机的运行不正常 料耙和刮板受力过大,多次造成料耙不动作,而使立磨空仓停磨;五月份20 号至25号系统进行计划大修,加之30号窑托轮2-4温度高进行了停窑处理, 共计停窑136.6小时,对磨机运转率产生很大的影响;六月份因增湿塔入口 废气管道变形,窑减产运行,导致立磨经常性避峰停机,总共达66.34小时, 影响了磨机运转率,后受窑21号至24号检修,致使立磨停机时间长达89.6小 时,对立磨总产量产生了很大的影响. 立磨生产运行分析—运转率 立磨生产运行分析—台时产量 立磨生产运行分析—停机统计 立磨生产运行分析—工序电耗 上半年生料工序电耗低于计划水平,综合电耗为18.60Kwh/t,低于计划1.40Kwh/t。 主要影响因素有: ①操作思想统一,立磨台时产量发挥较好; ②节能意识强,磨机控制340A内,降低618的电流; ③优化工艺操作参数,便于立磨台时产量的发挥; ④节能意识加强,及时开停设备,尽可能降低大型电机负荷。 回转窑生产运行分析—产量 回转窑生产运行分析—运转率 上半年窑运转率低于计划水平,合综运转率为89.96%,完成计划的97.78%。 主要影响因素有: ①2月20号因1701下料口堵死,停窑0.58h; ②2月21号因C5锥部堵料,清堵停窑29h; ③2月25号到3月3日对窑系统性计划检修停窑178.3h; ④3月12号因篦冷机二段跳停,处理时间太长,停窑0.32h; ⑤3月30号因窑头转子秤跳停后,在停窑过程中操作失误造成水洗塔湿塔,停窑 6.6h; ⑥3月31号因篦冷机一段二室内积满料,造成一段跳停,停窑0.43h; ⑦4月4号1822窑头转子秤,保全进行间隙调整时间较长,停窑4.95小时; ⑧4月12号1506故障跳停,停窑0.18h,原料立磨旁路挡板连杆断,系统正压,停窑0.85h; ⑨5月20号至25号窑系统进行计划大修,停窑131.5h; ⑩5月30号窑托轮2-4瓦温度高,停窑5.13h; ⑾6月5日1618误操作系统跳停,停窑0.25h; ⑿6月10日停窑清烟室结皮,停窑2.9h; ⒀6月17号USP电源环,停窑4.08h; ⒁6月21日处理废气管理变形系统检修停窑72.62h; ⒂6月30日处理1506稀油站漏油碰到溢流阀造成系统跳停0.3h。 回转窑生产运行分析—台时产量 上半年窑的台时产量超过计划水平,台产为227.76t/h,完成计划的101.68%。 主要影响因素有:     2月、6月台产较低,没有达到计划水平,2月份受原煤储量少,煤质差且波动大,熟料库料位高等客观原因影响,窑处于限产运行状态,窑的产能得不到有效的发挥,在2月中旬,因两台转子秤严重下煤不畅,造成窑内热工制度波动大,窑产量提不上;6月份因增湿塔入口废气管道变形,造成系统阻力大,为防止变形进一步恶化,窑从9日到21日检修前一直处于限产运行状态,产能没有得到有效的发挥;3月、5月台产刚好达到计划水平,窑产能没有很好的发挥,主要是受立磨和煤磨的影响,窑限产运行时间较长,并在这两个月中窑胴体出现高温,阻碍了窑产的进一步提高;1月、4月系统运行较稳定,窑的台时产量较高。 窑生产运行分析—停机情况 窑生产运行分析—实物

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