研制轴承拆卸装置.docxVIP

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  • 2019-10-19 发布于湖北
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研制轴承拆卸装置 毕节卷烟厂一车间QC小组 前言 毕节卷烟厂一车间膨丝线在维修工作中发现,拆装各种轴承的过程占据了大量的维修时间,而且经常出现轴承外圈脱落的情况,一旦内圈卡在轴上,必须用打磨机来磨掉,在操作过程中,很容易对轴造成损伤;在由此造成设备在维修过程中,费时、费力,有时还影响到生产,为此,我车间QC小组在2013年3月至2013年8月针对该问题进行攻关 课题亮点 1、利用撑板卡住轴承平面,避免了以往传统拉马容易导致轴承损坏的情况。 2、以往的拆卸方法都是固定轴体,拆卸轴承。我们设计制作的拆卸器采取固定零件,利用千斤顶来使轴体移动,达到拆卸轴承的目的。 一、小组概况 成员 性别 学历 职 称 职务 组内分工 周诗华 男 本科 工程师 主任 总体策划 陈 实 男 本科 工程师 国家QC诊断师 工艺副主任 课题实施 陈文先 男 大专 技师 副主任技师 组织协调 孟天河 男 本科 工程师 生产副主任 设备改造 张 强 男 大专 技师 维修工 设备改造 髙汉俊 男 大专 高级维修工 维修工 设备改造 薛兴明 男 本科 助理工程师 技术员 资料收集 尹中尉 男 本科 工程师 技术员 文本制作 张兴麟 男 本科 助理工程师 技术员 课题发布 备 注 成 立 时间:2008年4月 2009年获得“国优”QC小组 2010年2011年连续获得“全国质量信得过班组” 2012年QC课题“研制切丝机退料装置”获国家局二等奖 课 题 类型:创新型 TQC教育:人均40小时 二、选择课题 问题的提出 问题一 拆装各种轴承的过程占据了大量的维修时间,而且经常出现轴承外圈脱落的情况 采用方式 现场调查 时间 2013年4月 地点 维修班现场 范围 维修工 现象图解 结论 设备维修过程中常用拉马工具拆卸轴承费时费力。 问题二 轴承拆卸过程 采用方式 现场调查,查看维修记录 时间 2013年4月 地点 维修班现场 范围 维修工 情况 通过查看以往的设备维修记录,发现多次出现拆卸轴承过程中,轴承外圈被拉马拉坏,造成轴承内圈卡死在轴上的情况。 时间 拆卸轴承次数 内圈卡死次数 打磨内圈造成主轴受损次数 2012年2月至2013年2月 27 8 2 结论 一旦出现轴承内圈卡死在轴上的情况,需要用手砂轮打磨,费时费力,如果在打磨过程中主轴受损,则需要进行堆焊和车圆,不能及时将设备修理完好。 问题三 维修拆装时间调查统计 采用方式 现场调查 时间 2013年4月 地点 维修班现场 范围 维修工 情况 2013年4月17日,由于加压水泵电机出现故障,维修工便对该电机进行拆卸检查,在拆装过程中,轴承内圈脱落卡在轴上,导致轴承完全损坏,在用手砂轮打磨内圈时,不慎将电机轴磨伤,送到机修车间进行修复。 序号 零件名 拆卸时间(分钟) 1 电机 43 2 电机转子 32 3 轴承 135 结论 拆卸轴承零件耗费时间过长、对轴承造成损坏、以及电机轴受损。 提出课题 为了改变目前的轴承拆卸方式,减轻维修人员的劳动强度,避免安全事故的发生,小组成员采用头脑风暴法进行讨论,提出以下备选课题: 课题一 改制拉马拉钩 调查情况 调查结果 1、拉马螺纹拉杆容易脱落, 2、某些特别的设备上,轴承安装的空间不能用拉钩卡住, 综合评价 不采用 课题二 购买进口设备 方案 设想 小组成员在网络上多方查找,发现国外有部分使用电加热方式拆装轴承的设备,如下图所示: 调查 结果 价格较高,从数万到数十万元不等;体积大。 综合 评价 不采用 课题三 研制轴件拆卸装置 设计 思路 采用固定的支架与可更换的挡板结合设计,增加撑板与轴承的接触面,利用千斤顶来施加作用力,省时省力。 调查 情况 1、自行设计制作 2、适用范围广泛 调查结果 1、采取自行设计制作,成本低。 2、可以有效提高工作效率。 3、降低劳动强度。 综合 评价 采用 三、确定课题 确定课题为“研制轴承拆卸装置” 四、设定课题目标 目标值:将拆装各种轴承的时间降低到30分钟以内完成 五、目标可行性分析 目标值是否可行,小组通过模拟实验来确定本次活动的目标值的可行性: 目标设定依据:模拟实验 目的 确定目标值是否可行 方法 通过现场实验,对各种不同规格型号的轴承采用传统方式进行拆卸,统计所需时间 结果 通过多次对不同规格型号的轴承进行拆卸实验,发现即使采用传统方式进行拆装,在没有出现轴承外圈脱落内圈卡在轴上,必须用打磨机来磨掉,轴承安装位置狭窄,拉马尖端无法卡住等情况时,都能够在30分

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