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- 2019-10-19 发布于湖北
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研制轴承拆卸装置
毕节卷烟厂一车间QC小组
前言
毕节卷烟厂一车间膨丝线在维修工作中发现,拆装各种轴承的过程占据了大量的维修时间,而且经常出现轴承外圈脱落的情况,一旦内圈卡在轴上,必须用打磨机来磨掉,在操作过程中,很容易对轴造成损伤;在由此造成设备在维修过程中,费时、费力,有时还影响到生产,为此,我车间QC小组在2013年3月至2013年8月针对该问题进行攻关
课题亮点
1、利用撑板卡住轴承平面,避免了以往传统拉马容易导致轴承损坏的情况。
2、以往的拆卸方法都是固定轴体,拆卸轴承。我们设计制作的拆卸器采取固定零件,利用千斤顶来使轴体移动,达到拆卸轴承的目的。
一、小组概况
成员
性别
学历
职 称
职务
组内分工
周诗华
男
本科
工程师
主任
总体策划
陈 实
男
本科
工程师
国家QC诊断师
工艺副主任
课题实施
陈文先
男
大专
技师
副主任技师
组织协调
孟天河
男
本科
工程师
生产副主任
设备改造
张 强
男
大专
技师
维修工
设备改造
髙汉俊
男
大专
高级维修工
维修工
设备改造
薛兴明
男
本科
助理工程师
技术员
资料收集
尹中尉
男
本科
工程师
技术员
文本制作
张兴麟
男
本科
助理工程师
技术员
课题发布
备 注
成 立 时间:2008年4月
2009年获得“国优”QC小组
2010年2011年连续获得“全国质量信得过班组”
2012年QC课题“研制切丝机退料装置”获国家局二等奖
课 题 类型:创新型
TQC教育:人均40小时
二、选择课题
问题的提出
问题一
拆装各种轴承的过程占据了大量的维修时间,而且经常出现轴承外圈脱落的情况
采用方式
现场调查
时间
2013年4月
地点
维修班现场
范围
维修工
现象图解
结论
设备维修过程中常用拉马工具拆卸轴承费时费力。
问题二
轴承拆卸过程
采用方式
现场调查,查看维修记录
时间
2013年4月
地点
维修班现场
范围
维修工
情况
通过查看以往的设备维修记录,发现多次出现拆卸轴承过程中,轴承外圈被拉马拉坏,造成轴承内圈卡死在轴上的情况。
时间
拆卸轴承次数
内圈卡死次数
打磨内圈造成主轴受损次数
2012年2月至2013年2月
27
8
2
结论
一旦出现轴承内圈卡死在轴上的情况,需要用手砂轮打磨,费时费力,如果在打磨过程中主轴受损,则需要进行堆焊和车圆,不能及时将设备修理完好。
问题三
维修拆装时间调查统计
采用方式
现场调查
时间
2013年4月
地点
维修班现场
范围
维修工
情况
2013年4月17日,由于加压水泵电机出现故障,维修工便对该电机进行拆卸检查,在拆装过程中,轴承内圈脱落卡在轴上,导致轴承完全损坏,在用手砂轮打磨内圈时,不慎将电机轴磨伤,送到机修车间进行修复。
序号
零件名
拆卸时间(分钟)
1
电机
43
2
电机转子
32
3
轴承
135
结论
拆卸轴承零件耗费时间过长、对轴承造成损坏、以及电机轴受损。
提出课题
为了改变目前的轴承拆卸方式,减轻维修人员的劳动强度,避免安全事故的发生,小组成员采用头脑风暴法进行讨论,提出以下备选课题:
课题一
改制拉马拉钩
调查情况
调查结果
1、拉马螺纹拉杆容易脱落,
2、某些特别的设备上,轴承安装的空间不能用拉钩卡住,
综合评价
不采用
课题二
购买进口设备
方案
设想
小组成员在网络上多方查找,发现国外有部分使用电加热方式拆装轴承的设备,如下图所示:
调查
结果
价格较高,从数万到数十万元不等;体积大。
综合
评价
不采用
课题三
研制轴件拆卸装置
设计
思路
采用固定的支架与可更换的挡板结合设计,增加撑板与轴承的接触面,利用千斤顶来施加作用力,省时省力。
调查
情况
1、自行设计制作
2、适用范围广泛
调查结果
1、采取自行设计制作,成本低。
2、可以有效提高工作效率。
3、降低劳动强度。
综合
评价
采用
三、确定课题
确定课题为“研制轴承拆卸装置”
四、设定课题目标
目标值:将拆装各种轴承的时间降低到30分钟以内完成
五、目标可行性分析
目标值是否可行,小组通过模拟实验来确定本次活动的目标值的可行性:
目标设定依据:模拟实验
目的
确定目标值是否可行
方法
通过现场实验,对各种不同规格型号的轴承采用传统方式进行拆卸,统计所需时间
结果
通过多次对不同规格型号的轴承进行拆卸实验,发现即使采用传统方式进行拆装,在没有出现轴承外圈脱落内圈卡在轴上,必须用打磨机来磨掉,轴承安装位置狭窄,拉马尖端无法卡住等情况时,都能够在30分
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