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常减压蒸馏装置节能技术优化张典元(中国石油哈尔滨石化公司 ,黑龙江 哈尔滨 150056 )
常减压蒸馏装置节能技术优化
张典元
(中国石油哈尔滨石化公司 ,黑龙江 哈尔滨 150056 )
摘要 :从常减压蒸馏装置实际情况出发 ,对运行中暴露的问题 ,尤其对加热炉进料温度偏低的问题进
行分析 ,依此提出换热网络优化的必要性 。通过实施该优化项目 ,加热炉进料温度由 270℃提高到
300℃,大幅度降低了燃料消耗 。
关键词 :常减压蒸馏 ;换热网络优化 ;节能
中图分类号 : TE62412 文献标识码 : B 文章编号 : 1004 - 7948 ( 2010) 09 - 0037 - 04
表 1 各物料出换热网络温度
℃
引言
现场实
际数据
项目
标准值
中国石油哈尔滨石化公司一套常减压装置设
计原油加工能力 350 万 t / a,主要加工大庆原油和 俄罗斯原油。实际运行过程中 ,由于生产条件 、产 品方案的变化 ,装置操作参数值与最初设计值相差 较大 ,尤其是原油换热温度 、加热炉进料温度 、炉膛 温度、电脱盐温度等严重偏离指标 ,从而制约了原 油加工量的进一步提高 。
实际运行中 ,加热炉火嘴为油气混烧 ,由于燃 料油热值相对较高 ,为缓解炉膛超温的矛盾 ,被迫 多烧燃料油 (燃料油热值 4016 ×104 MJ / kg,燃料气 热值 3019 ×104 MJ / kg) , 这势必造成炉管积灰加 剧 ,燃料消耗增加 。
为最大限度地回收装置低温余热 ,尽可能提高 加热炉进料温度 ,进而降低加热炉负荷 ,从节能降
耗、解决装置运行瓶颈的角度出发 ,进行了节能技 术优化。
原油进装置温度
原油电脱盐温度 原油自身换热温度
40 ~45
120 ~125
290 ~310
46
141
276
原油换热系统
温度
常一线
常二线 常三线 常一中抽出与返塔温差 常二中抽出与返塔温差 减一线
减二线 减三线 减渣
80 以下
80 以下
90 以下
70 ~100
70 ~100
80 以下
90 以下
90 以下
120 以下
91
92
125
32
104
95
120
131
157
各侧线离开换热
网络的温度
利用 ,导致原油换热终温低 ,另一方面循环水消耗
大幅度增加。
( 3 )常二中大温差 ,小流量 (流量 43 t / h、温差 大于 140 ℃) ,高温位的热量传给低温的原油 ,传热 效率低 。
( 4 ) 加 热 炉 进 料 温 度 只 有 270 ℃, 远 低 于
290 ℃的设计值 ,直接导致加热炉负荷大幅增加。
( 5 )原油换热分四路 , 在小处理量的情况下 , 换热介质的流量偏小 ,使得换热器运行状况严重恶 化 ,难以达到设计要求。
( 6 )由于原料与加工方案变化较大 ,换热网络 的弹性考虑不够 ,使得网络适应性差 。
112 加热炉炉膛温度超高 ,原油加工量受到限制
由于原油换热温度低 ,炉膛温度超高 ,原油加 工量无法满足要求 ,而且随着俄油掺炼量的增加 ,
这种矛盾更加突出 。
表 2所示为原油量与炉膛温度测量数据 。
1 存在问题
111 热源离开换热网络的温度偏高 ,加热炉进料温
度低
表 1所示为各物料出换热网络温度。 通过表 1对比分析可知 :
( 1 ) 电脱盐温度远远高于 120 ~125 ℃的最佳 工艺指标 ,不利于电脱盐工艺的安全平稳运行。
( 2 )常二线和常一中离开换热网络的温度 (即 入水冷温度 ) 明显偏高 , 尤其是常一中 , 大量的余
热只能靠循环水带走 ,这样一方面低温热没有充分
节能2010 年第 9期(总第 338期 )EN ERG Y CON S ERVA T ION— 38 —表 2原油量与炉膛温度测量数据原油总量/ ·t d - 1俄油量/ ·t d
节
能
2010 年第 9期
(总第 338期 )
EN ERG Y CON S ERVA T ION
— 38 —
表 2
原油量与炉膛温度测量数据
原油总量
/ ·t d - 1
俄油量
/ ·t d - 1
掺炼比
/ %
入炉温度
/ ℃
炉出口温度
/ ℃
炉膛温度
/ ℃
炉膛温度
标准值 / ℃
日期
3 月 1 日
4 月 1 日
4 月 23 日
5 月 9 日
5 月 11 日
5 月 28 日
≯780
≯780
≯780
≯780
≯780
≯780
8000
7300
7050
6900
6600
6000
2250
2800
2800
2800
3000
3300
28. 0
38. 3
39. 7
40. 6
45. 4
55. 0
265
266
267
266
264
262
360
360
360
360
360
359
778
780
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