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* * 报告人:马同钊 一、单件工序时间太长,而且不稳定。 二、现场 5S 混乱。 三、整体工作效率低。 控制零部件 质量…… 车间 产线布局… 工装使用效率 低的问题…… 焊接过程 工艺需要调整…… 解决产 品转道搬运问题… 为什么拼装一台 需要那么长 的时间? 人 机 料 法 环 流动性大, 技能不熟练 零部件质量 不到位 布局不合理 ,产品流转 量大。 搬运工具单一 ,小件也靠行 车和叉车 卷圆件和切割件 吻合不严密。 制造工艺不合理 工装使用不方便。 气体太远,换气 时间太长。 焊丝库太远 浪费时间太多。 缺少检具 行车等待及损坏频繁 压紧部位松紧 螺栓太耗费时间。 行车不合适。 生产效率意识淡薄 焊后校正时间太长 下降30% 120分钟 降至 90分钟! 减少25%! 每台拼装从 120 分钟降到 90 分钟! 通过 IE 工序分析法显示: 搬运及等待时间偏高 以上数据显示加工占13.6%,停滞占85.5%,形成明显对比。暴露出工序安排明显缺项。由于长时间过程停滞,部分成型件由于时间的变化内应力释放,导致产品变形不良。 搬运方式调整 改 善 前 改 善 后 改 善 说 明: 改善前 现场混乱无区域规范,产品制作及检查共用一台行车,等待浪费非常严重。 改善后 现场区域规范划分,产品制作及检查使用行车都相对独立,节约了人员等 待时间浪费,降低了叉车使用频率。 搬运方式调整 改 善 前 改 善 后 改 善 说 明: 改善前 超出20KG件全部使用叉车搬运,搬运频率太高同时出现等待时间长等问题。 改善后 自制小拖车,适合于小件搬运,小批量多频次搬运,节约过程叉车的利用率 浪费,节约了等待的浪费。 搬运方式调整 通过 IE 定点观测 数据显示:工序间移动及等待时间浪费很大 以上数据显示调试、测量以及找东西、等待占有很大比例。直观的显示出工序间移动及等待时间浪费很大。 产线布局调整 改 善 前 产线布局调整 改 善 后 产线布局调整 零部件品质控制 通过葫芦拉力才能保证吻合度间隙 改 善 前 改 善 后 模板及装配吻合度间隙1mm左右 零部件品质控制 改 善 前 改 善 后 装配间隙3~4mm 通过上工序零部件品质控制,吻合度间隙1mm左右 改 善 说 明: 改善前 产品装配间隙大,靠非正常的外界力进行弥补装配缺陷,导致焊接内应力大 而变形无规律,导致装配及校正时间浪费。 改善后 规定零部件制作标准,制作工序检查样板进行品质控制,节约了装配时间及 后续产品校正时间。 工装优化调整 改 善 前 改 善 后 改 善 说 明: 改善前 由于产品零件不规则,斗齿拼装靠手工划线,容易出错,装配时间长。 改善后 制作出通用斗齿装配工装,确保产品定位品质,装配时间缩短三分之一。 工装优化调整 工装怎样不松紧 螺栓来实现压紧 呢? 工装优化调整 工装优化调整 改 善 前 改 善 后 改 善 说 明: 改善前 由于产品小组焊接变形,装配间隙偏大,工装调整 装配时间长。 改善后 利用契头配合工装装配,出现细微间隙不好时,敲击契头,方面工装调整。 通过实验数据收集调整,简化了生产工艺,合并了轴套拼装和轴套焊接环节,从而节约了产品转运和焊接时翻身的时间,同时也减少了产品的磕碰伤。 焊接过程工艺优化 改 善 前 改 善 后 4步 2步 太巧啦! 焊接过程工艺优化 合计7人 合计4人 成 果 说 明: 通过以上“产线布局 ;工序优化 ;新设备引进” 等等 改善调整,总拼总焊人员 由 7 人 降至 4人,在保持原来生产量的前提下,人员利用率方面提升了 42% 。 S : 从18% 提升 至 40% 通过多次分析改善,每台拼装从原 来的 120 分钟下降到 79 分钟,每台节 约工时34%。但是,辅助和浪费仍占很 大的比例,因此,我们不会停下脚步! *
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