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《减压启动器的安装》项目案例
某企业车间设备搬迁,重新安装2台自耦变压器减压启动控制柜,电路如图1所示。
启动调试
安装完毕后,按规定检测电动机各相绕组接线正确。用兆欧表检查电动机各绕组之间及其对地的绝缘电阻合格,电动机轴承有油,启动装置灵活,联轴器的连接可靠、电动机基础稳固。按照工程竣工图纸及减压启动器生产厂家说明书,校验电动机热继电器、空气开关整定值和控制电路动作正常。根据经验公式对时间继电器KT的动作时间进行校验:
用60%抽头启动时,t=8+Pn/8(s)
用80%抽头启动时,t=6+PN/15(s)
时间继电器整定时间为13s,符合《自耦减压启动器规程》所要求的额定负载时间。
连接三相电源,检测电源相序正确。空载试运行第一台电动机,开机后时间继电器(KT)13s动作,接触器KM1、KM2切换到KM3时,主开关QF跳闸,电动机转速偏低,无法启动起来,甩掉负荷单独启动电动机,其启动和运转一切正常。试运行第二台电动机,电动机启动8s左右主开关QF跳闸。
图1
二、故障原因分析与查找
两台电动机不能正常启动,都是启动时空气开关跳闸,检查使用与检修记录,没有发现异常。
对于第一台电动机,从电动机负载启动困难或无法启动,而空载时启动和运转一切正常,可以初步认定电动机和启动器无问题,它们本身不是引起启动困难的原因。而引起故障的原因为:1.负载过重或有机械卡阻。2.电源电压太低。3.导线截面选择不当阻抗大,启动时电动机的端电压太低,启动转矩不足。
以上三种原因,任何一种都可能引起电动机在负载的情况下难以启动。根据分析,首先用万用表测量电源电压为380V左右,且三相电压基本平衡,排除了电源电压偏低。根据使用检修记录,电动机一直运行正常分析,电动机与负载不匹配的原因可以排除。为防止机械卡阻,请公司里的钳工进行配合,也没发现问题。第三种可能引起本故障的原因也是不存在的。为了慎重起见,还是测量了电动机启动时的端子电压,发现此时电动机的额定电压远低于电网额定电压的60%,启动转矩偏低,电机的转速不能接近额定转速,通电13s后,时间继电器触头延时闭合,接触器KM3切换到全压时,由于电压改变较大,电动机电流增加过大,主开关QF跳闸,导致电动机无法正常启动。
对于第二台电动机,根据现场实际情况电动机启动8s左右,转速突然增加,接着主开关QF跳闸,推测是控制回路有问题,尤其是时间继电器的动作时间改变了,延时短,电动机转速还没接近额定转速时,接触器KM3就切换到全压,电压改变较大,电动机电流突然增大,致使主开关QF跳闸。
三、故障检修
对第一台电动机的故障处理有两种解决方法:一是提高电源电压;二是改变自耦变压器抽头。根据现场实际情况,决定改变自耦变压器抽头接至80%位置。复试第二台电动机控制电路,发现时间继电器KT整定值改变为7.4s(被人误动),重新整定时间继电器KT动作时间为13s。
通电再次试运行两台电动机,主开关QF不再跳闸,设备运行正常。
四、电路改进与控制过程
自耦变压器在启动过程中不能既定时间内切除,就使整个控制电路断电,避免因自耦变压器长时间带电造成烧毁。事故发生。改进后电路如图2所示。
1.合上空气开关QF接通三相电源。
2.按下启动按钮SB2,交流接触器KM1线圈得电并自锁,KM2的主触头闭合,自耦变压器的低压抽头(例如60%)将将三相电压的60%接入电路。
3.KM1的辅助常开触头闭合,使时间继电器KT1线圈断电,并按已整定好的时间开始计时,当时间到达后,KT1的延时常开触头闭合,使中间继电器KA线圈通电吸合并自锁。
4.由于KA线圈通电,其常闭触头断开使KM1线圈断电,KM1常开触头全部释放,主触头断开,使电动机在全压下运行。
5.KM1的常开触头断开也使时间继电器KT1的线圈断电,其延时闭合触头释放,也保证了在电动机启动任务完成后,使时间继电器KT1可处于断电状态。
6.将时间继电器KT2的整定时间延后时间继电器KT1约5s,如果由于时间继电器KT1故障,没有按整定的时间延时闭合,则5s后,时间继电器KT2动作,将控制电路断电,避免了因自耦变压器长时间带电被烧毁故障的发生,维护了公司的利益。
7.时间继电器KT2与KM3常闭串接,保证了电动机全压启动后时间继电器KT2处于断电状态。
8.欲停车时,可按SB1则控制电路全部断电,电动机切除电源而停转。
9.电动机的过载保护由热继电器KH完成,短路保护由熔断器FU完成。
图2
五、使用自耦变压器减压启动的注意事项
1.采用自耦变压器减压启动时,不能频繁操作,第二次启动,应间隔4分钟以上。如在60s连续启动两次后,应停电4小时再次启动运行,这是为了防止自耦变压器绕组内启动电流太大发热损坏绝缘。
2.时间继电器和热继电器的整定值应在未通电时调整好,,并在试车时校正。
3.布线时要注意K
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