ZL50装载机的疑难故障及其原因分析.docxVIP

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ZL50装载机在使用、检修过程中,往往会出现一些故障,原因很难查找,下面笔者针对几个疑难故障及其原因做一具体分析,以便帮助尽快找出故障原因,采取措施排除故障。 1.发动机的油底壳里不断涨透平油。 这一故障让我们觉得奇怪,变速箱里的透平油根本就不可能漏到发动机的油底壳里去,但是,两者之间有一个通道,这就是曲轴后部的返油线。条件满足时,变速箱里的透平油就会到发动机的油底壳里去。其主要原因有两个:(1)导轮座与齿轮的配合间隙过大,致使旋转油封泄油量过大,本来导轮与齿轮的配合间隙应为0.2mm,该处的旋转油封也允许有一定的泄漏量,泄漏的油通过液力变矩器壳上的回油管回到变速箱油底。当导轮座和齿轮的配合间隙过大时,导致泄油量过大,回油管不能及时将泄漏到液力变矩器壳里的油回到变速箱油底壳,油面上涨,而发动机飞轮壳和液力变矩器壳相连并相通,飞轮齿圈离飞轮壳间距只有10mm,当飞轮齿圈接触油面时,大量的油会到处飞溅,飞溅到缸体后壁上。6135K9a型发动机没有曲轴后油封,其密封靠挡油盘、后端推力板与曲轴的正常配合间隙和曲轴后部的返油线,当泄漏的油流到曲轴后部时,会顺着曲轴后部的返油线被吸到发动机的油底壳里,使透平油不断进入油底壳。(2)工作泵或转向泵的油封泄漏,泄漏的透平油流到变速箱油底壳里,长期的泄漏我们无法发现,当变速箱的油面涨到一定高度时,变速箱里的透平油就会流到液力变矩器壳和发动机飞轮壳里,当飞轮齿圈接触到油面时,透平油就会飞溅到发动机缸体后壁,流到曲轴后部的返油线上,被吸到发动机的油底壳里。 2.刚大修的发动机机油消耗过甚,并且冒蓝烟。 有时刚大修过的发动机机油消耗过甚,并且冒蓝烟,原因主要有以下几个:(1)缸壁间隙过大,活塞环弹性不足。(2)刮油环损坏。(3)气门导管与气门杆配合间隙过大或气门油封损坏。(4)活塞环侧隙和背隙过大。前面3个原因检修时一般都很注意,活塞环的侧隙和背隙这两个技术数据很容易被忽视,但是活塞环的侧隙和背隙过大产生消耗机油的程度要比其他原因严重得多,因为当活塞环侧隙和背隙过大时,由于活塞的高速往复运动,活塞环在活塞环槽中上下跳动,活塞环周围的机油会被挤到活塞环上部,在进气冲程时,活塞上部有真空度,机油会被吸到活塞顶部而燃烧或碳化。由于发动机的高速运转,大量的机油会被吸到活塞顶部,产生机油消耗过甚的情况。 3.制动效果不佳。 ZL50装载机的制动系统为气顶油盘式制动,当制动效果不佳时,我们可以先做常规检查,具体内容有油制动总泵及管路是否漏油、气制动总泵过气量大小、加力罐活塞是否卡滞、油制动总泵的皮碗、皮圈是否损坏。如果常规检查找不到故障的原因,我们可以用定量分析的方法,先确定故障所在的部位,分段查找。通过计算,当制动气压为6.5kg/cm2时,油制动管路的压力应为100kg/cm2,我们将制动分泵的放气螺丝拆除,连接一块压力表,当制动气压为6.5kg/cm2时,踏下制动踏板,测量油制动管路的压力,若压力在100kg/cm2左右,说明故障不在制动总泵,故障原因应是部分制动分泵活塞卡滞,制动分泵不能全部起作用,因而制动效果不佳。若压力不足,并且最高压力是恒值,则可以确定制动总泵的活塞、皮碗或皮圈密封不良,总泵内部有泄漏。若连续踏下制动踏板3次,制动管路的压力一次比一次高,并且最高压力达不到100kg/cm2,此故障的原因有两个:(1)加力罐推杆与油制动总泵活塞的间隙过大。其正常值应为0.5mm,间隙过大,减少了活塞的推油行程,使制动液补助量不足。(2)油制动总泵的密封不良,制动管路里的制动液少量回到总泵,使油泵的推油量无法补足。 这些故障的出现,我们在维修时觉得无法下手,但是,只要我们以理论和实践做指导,认真分析,找出故障的可能原因,制定出排除故障的检修工艺,那么我们的检修工作就容易得多。 继续组织两周一次的专题学习沙龙和互动式评课沙龙,结合教研活动的主题组织好教师学习、交流。听展示课的教师对听课内容进行精心、系统的评点,写成评课稿,在两周一次的互动式教学研讨沙龙中进行交流、探讨。与往年不同的是,在保证互动评课活动开展同时,不影响正常教学,本学期安排8次集体评课活动,其他评课通过qq群来交流、研讨。  指导思想   以新一轮课程改革为抓手,更新教育理念,积极推进教学改革。努力实现教学创新,改革教学和学习方式,提高课堂教学效益,促进学校的内涵性发展。同时,以新课程理念为指导,在全面实施新课程过程中,加大教研、教改力度,深化教学方法和学习方式的研究。正确处理改革与发展、创新与质量的关系,积极探索符合新课程理念的生物教学自如化教学方法和自主化学习方式。      本学期,我组将进一步确立以人为本的教育教学理论,把课程改革作为教学研究的中心工作,深入学习和研究新课程标准,积极、稳妥地实施和推

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