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胶带机撕带事故
案例学习; 第一部分:不连沟煤矿“11.19”胶带机撕带事故
第二部分:不连沟煤矿“5.23”胶带机撕带事故
第三部分:不连沟煤矿胶带机预防撕带措施
第四部分:神东公司历年撕带、断带事故典型案例介绍
;一、事故时间:2014年11月19日
二、事故地点:不连沟煤矿大巷胶带机1#除铁器
三、事故经过:2014年11月19日16时30分许,机运队除铁器岗位工梁基伟接班后,在16:40分发现大巷皮带1#除铁器有“π”型钢梁,插入皮带中间,立即拉下闭锁, 并立即汇报区队值班人员和调度室。
经调查,2014年11月19日综放一队在早班检修完毕后组织第二次放煤,由于班长乔杰锋在机尾放煤时“π”型钢梁由后部运输机进入转载机,经三闭锁司机陈勇责任区,经转载机司机张美军责任区,进入顺槽皮带,经F6204漏煤眼岗位工贾伟责任区均未能及时发现铁器,进入大巷皮带,造成130米皮带被撕裂。
;事故现场还原;撕带事故现场照片;综放一队对辅运巷道原有支护的“π”型钢梁管理措施不到位,不重视,致使“π”型钢梁上系统是造成此次撕带事故的主要原因。
机运队顺槽F6204漏煤斗岗位工未能及时发现“π”型钢梁上系统,也是造成本次事故的原因。;一、事故时间:2015年5月23日
二、事故地点:不连沟煤矿F6106工作面下料口
三、事故经过:2015年5月23日21时15分,机运队F6106下料口岗位工李强巡查完皮带大巷2#除铁器后,返回距离F6106工作面下料口处约20米时,听到皮带有异响,迅速到下料口检查,发现皮带漏煤,于是按下距下料口最近的急停按钮,检查发现皮带撕裂,立即向当班跟班队长王根平汇报,机运队随后向煤矿相关职能科室进行了汇报,职能科室向矿领导进行了汇报,经检查发现F6106工作面下料口与大巷皮带缓冲床之间卡着一块矸石(长850mm,宽560mm,厚280mm),矸石两头尖,中间厚,直接嵌入了带面造成520m皮带被撕裂,事故经过约47小时的抢修,于5月25日恢复生产,事后确认肇事矸石来自综放二队F6106工作面。;撕带事故现场照片; 直接原因:
1、F6106综放工作面放煤时大块矸石进入运输系统,该矸石岩性坚硬、形状锐利、角度合适,卡在F6106工作面下料口与缓冲床之间,造成此次事故的直接原因。
2、机运队岗位工未及时发现皮带撕裂并处理,是造成此次撕带事故进一步扩大的直接原因。
;“5.23”胶带机撕带事故;两次胶带机撕带事故总结;两次胶带机撕带事故总结;神东煤炭集团公司的17个生产矿井及洗选装车系统,在用1.2米以上钢丝绳胶带机348部,总运输长度达到约357公里。
2003年以来公司范围内共发生撕带事故38起(撕带30起、断带8起)停机时间 达到950.6小时,其纵向撕裂带面7170.6米,造成直接经济损失约 1172万元。
;神东公司历年撕带断带事故典型案例介绍;从发生的时段看2007年以前全公司胶带机共200部,发生27起事故,平均每年发生撕带事故4起,2007年后胶带机数量增加至目前的266部(南部区),撕带事故共发生3起,在胶带机总数增加的情况下,通过落实各项防范措施,撕带事故大幅度减少,从中可以看出只要管理到位,措施有效,责任到人,撕带、断带事故是可以避免的。下面事故案例分析。
;一、事故时间:2008年2月15日
二、事故地点:乌兰木伦矿大巷胶带机1#煤仓处
三、事故经过:2月15日15时35分左右,该矿运转队人员发现1#煤仓给煤机胶带机导料槽响声异常,经检查发现一大块矸石卡在给煤机下方(宽650毫米×长850豪米×厚200毫米,来源于61203综采工作面,该工作面距底板高2.2m处有一层500mm厚的高灰煤),造成3-1煤胶运大巷胶带机带面纵向撕裂长度159米,累计影响14.4小时。;大块矸石在出料口卡阻造成的撕带事故;神东公司历年撕带断带事故典型案例介绍;神东公司历年撕带断带事故典型案例介绍;一、事故时间:2004年11月6日
二、事故地点:保德矿南部区大巷胶带机88301机头溜槽处
三、事故经过:生产服务中心11月5日21时开始调试88301顺槽胶带机,11月6日凌晨0时26分,在机头看护卸载滚筒的岗位工听到一声巨响,接着闻到烟味,观察发现301漏斗下的大巷胶带机出现火花冒烟,约8分钟左右,大巷胶带机机头岗位工发现胶带面变窄,检查发现一根长约1200mm的6#槽钢将带面纵撕492米。 经过76小时抢修,于11月9日4时恢复生产。;神东公司历年撕带断带事故典型案例介绍;神东公司历年撕带断带事故典型案例介绍;神东公司历年撕带断带事故典型案例介绍;胶带接头质量问题或强度下降造成断带;胶带接头质量问题或强度下降造成断带;神东公司历年撕带断带事故典型案例介绍;神东公司历年撕带断带事故典型案例介绍;神东公司
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