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生产实践
SPC控制图在炼铁工序中的应用
余 宁 赵宪林
(梅山钢铁公司炼铁厂 南京 210039
摘 要:按照梅钢新一轮发展和规划的要求,炼铁生产必须确保改进和使用有效的方法,提供优质的产品(铁水,满足下一道工序(炼钢的要求。通过统计过程控制(SPC来持续改进炼铁产品,使其不断地在价值上得以改进,提高过程控制能力。针对SPC在炼铁厂3号高炉铁水中[Si]的应用,旨在加强和提高对SPC的认识,为其更好的发挥作用打下基础。
关键词:SPC;过程控制能力;过程能力指数;过程性能指数
Application of SPC Control Chart in Ironmaking Procedure
Yu N i ng Zhao X i anli n
(Ironmaking Plant of Meishan IronSteel Co.,Nanjing210039 K ey w ords:SPC;process control capability;process capability index;process performance index
随着宝钢分公司炼铁厂与梅钢炼铁厂3
标项目中SPC(统计过程控制的技术推广,梅钢从现有高炉存在的实际问题和炼钢要求出发,将SPC控制图在炼铁工序中进行合理应用,并控制铁水中的[Si]。铁水中的[Si]是反应操作者对过程能力控制的一个综合性标准。正常控制:0.3%≤[Si]≤0.8%。铁水中的[Si]过高,浪费能源,影响高炉燃料消耗,导致高炉燃料比升高,无法实现降本增效。在正常生产时,[Si]严重过高,还会影响炉况稳定顺行;过低对生产也有负面影响,会使得渣铁物理热和流动性变差,难以从炉缸正常排出,导致炉缸冻结,炉况失常。
1 确定控制点
选择[Si]的原因如下:
(1铁水中的[Si]是反应操作者对过程能力控制的一个综合性标准。根据炼钢要求正常控制为0.3%≤[Si]≤0.8%;
(2公司重点关注并且产品批量大,测量系统稳定;
(3[Si]是可控的变量,操作上可控;
(4[Si]是可测量的变量,岗位操作规程上有明确的标准和技术要求。
2 选择和使用控制图
(1变量类型:以铁水中的[Si]为变量;
(2时间间隔:每班5炉铁,每天共15炉铁;
(3数据来源:每班铁水中的平均[Si]为变量,进行打点控制。
根据[Si]变量类型、时间间隔、数据来源等因素,采用均值极差控制图(X-R图对3号高炉铁水中的[Si]进行实时监控,查找原因,使其受控。
3 建立分析用控制图
收集近2个月的920个数据作为样本数据,运用SPC分析用控制图进行初始研究分析,对异常情况分析原因,最终确定控制图控制线。
由图1看出高炉铁水中的[Si]上下控制线为0.3%~0.8%。
4 初始过程能力分析
从图2中看出初始过程能力指数Cpk为1.03,过程性能指数Pp k为0.84。表明过程控制能力良好。(过程能力指数Cp k1.00为良好标准
?
1
?
2008年第4期 梅山科技
图1
分析用控制图
图2 过程能力直方图
5 运用和管理
分析用控制图在现场转化为控制用控制图。
(1“以重心在现场”的思维加强日常工作,全员参与,实现“学中用,用中学”。
(2操作人员严格按要求打点,并保证其正确性。
(3对异常点而言,操作人员必须对异常点立刻进行分析找出原因,并采取措施,使过程重新回
到受控状态。
(4将SPC 控制图应用情况列入日常考核标准。
6 现场运用情况及应对措施
从图3现场操作看出画圈的点不受控,
在表1立刻分析原因,使本班操作在规定范围内波动并且受控,避免操作失误。
图3 现场运用情况
?2?梅山科技 2008年第4期
表1 现场分析情况举例概述表
日期
班别班次异常种类原 因措 施
效 果10203丁早5炉温低加煤、加焦炭、减氧、减风控制料速班末炉温正常10203甲
中6炉温低
加煤、加焦炭、减氧、减风控制料速班末炉温正常
10226甲中2
炉温上下波动大
调整喷煤量、出尽渣铁班末炉温正常10204丙早极差超标炉温高炉温跳起、注意观察、减煤班末炉温正常10207丁夜极差超标炉温高
炉温跳起、注意观察、减煤下炉炉温正常10209丙夜极差超标
炉温高接班炉温高、注意观察、减煤下班炉温偏高10209
丙
夜
5
炉温高
接班炉温高、注意观察、减煤
下班炉温正常
7 原因分析
从人,机,料,环,法5个方面分析,见图4,并结合表2分析出要因和非要因,
最终确定特殊原因。
图4 查找原因表2 原因统计
原因甲班次乙班次丙班次丁班次累积%喷煤原因
1510111854原燃料影
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