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130t/h?燃气锅炉排烟温度高的原因分析及治理
锅炉排烟温度高严重影响其经济运行,我们对?130t/h?燃气锅炉
排烟温度偏高原因进行了认真分析,查明引起锅炉排烟温度高的主
要原因是进入省煤器的水温较高、锅炉系统漏风和受热面结垢。经
过对?3?台锅炉减温水用量控制、受热面清洗和主要漏风点进行治理,
及对燃烧进行优化调整后,锅炉排烟温度由?185℃左右下降至?165℃
左右,锅炉排烟损失减少了约?1.8%。
一、排烟温度高的原因探索
国产锅炉机组在运行中,排烟温度普遍高于设计值。排烟温度
升高,排烟热损失就会增大,从而导致锅炉效率降低,燃耗升高,
经济效益下降。
2006?年?1—2?月份锅炉排烟温度一直偏高,2#炉排烟温度最高
时曾达到?190℃,3#炉最高达到?185℃,严重影响了锅炉运行的经济
性(一般情况下,排烟温度每升高?10℃,排烟损失增加?0.5~1%),
所以有必要根据锅炉设备的具体状况,全面分析造成锅炉排烟温度
升高的各种因素,制定出切实可行的措施以达到降低排烟温度,减
少排烟损失,提高锅炉效率。
经过一段时间的现场观察分析,车间管理技术人员归纳出造成
燃气锅炉排烟温度过高的几种原因:
1
1、 外界工况变化频繁,减温水用量较大,导致进入省煤器的
给水温度较高;
2、 燃烧调整不良,煤气与热风配比不合理;热
3、 炉膛水冷壁、省煤器、过热器等管束内部结垢外部积灰,
使传热系数变小;
4、 炉膛及尾部受热面漏风;
二、?排烟温度高的原因分析及解决措施
2.1?外界工况变化频繁,减温水用量较大,导致进入省煤器的
给水温度较高;
2.1.1?原因分析
06?年以来,高炉生产经常不顺,煤气压力、热值等不稳定,对
主要燃烧高炉煤气的?130t/h?燃气锅炉正常稳定的燃烧调整造成困难。
蒸汽汽温汽压波动较为频繁,若不及时调整严重影响其它后序生产
工艺的正常稳定运行。这样就需要大量减温水来调节蒸汽品质。
自制冷凝减温水经过冷凝器后再次回到给水主管路进入省煤器,
这时减温水温度明显高于给水温度,大量的减温水与给水混合将明
显提高锅炉给水的温度,相应的省煤器等热交换器吸收烟气热量就
会明显减少,从而导致排烟温度过高。
2.1.2?措施
经过一段时间的实际摸索,我们总结出一套自制冷凝操作法:
调整自制冷凝的用水量,以满足减温水量为前提,主给水量用?3#
2
电动调节阀调节,保证锅炉正常运行所需的给水量,其它电动门全
开,冷凝器进水阀开度保持在?20%~30%,冷凝器回水阀全开。
现场测试得出自制冷凝回水温度最低是?180℃,进入省煤器的
水温为?115℃,如果允许大量的冷凝回水进入省煤器,必定使排烟
温度升高且不低于?180℃。我们采取的这种自制冷凝操作法有效的
减少了冷凝回水量,间接的控制了给水温度,加大了给水与烟气的
温度差,从而增强了给水(通过省煤器)与烟气的热量交换,也就
有效的降低了排烟温度,降低了排烟热损失。
(见下图)
3
给水系统图
1#电动阀 电动执行器 2#电动阀 西
锅炉反冲洗 疏水
止回阀
备用减温水一次门 4#电动阀 疏水?电动执行器?5#电动阀
流量控板
自制冷凝器 疏水 逆止阀 冷疑器进水阀
3#电动执行器
疏水
冷疑器回水阀 疏水 止回阀
管道放水
去锅炉省煤器
3#电动阀
给水泵
4
2.2?燃烧调整不良,煤气与热风配比不合理
2.2.1?原因分析
锅炉操作人员在调节炉膛燃烧时,调节不合理或因燃烧器自身
的缺陷,导致火焰中心上移、火焰中心偏移和过量空气系数不合理,
造成烟气在炉膛内部停留时间过短、烟气与水冷壁、过热器等受热
面的换热不够充分,大量的热量被烟气排出炉膛,排出的烟气温度
就会偏高。
2.2.2?措施
燃料调整方面,我们采用“宝塔式燃烧模式”,一至四层高炉
煤气阀门开度依次减小,即下层开度大上层开度小。在保持过量空
气系数在?1.1~1.5?前提下,第一层(底层)热风阀开度相对较小,
第四层较大,这样可以压低火焰中心,保证煤气在炉膛内部有充足
的完全燃烧时间。
这种操作模式,可以有效的减少高炉煤气燃烧量,保证燃料燃
烧放出的热量尽可能多的被水冷壁及其内部介质吸收,从而降低了
烟气的热量,降低不完全燃烧热损失,提高了锅炉热效率。
2.3?炉膛水冷壁、省煤器、过热器等管束内部结垢外部积灰,
使传热系数变小
2.3.1?水冷壁、过热器、省煤器、空预器是锅炉的主要换热部
件。长期运行的锅炉机组,很容易出现水冷壁、过热器、省煤器内
部的蛇形管结垢。众所周知,水垢的传热系数很小,大约是金属的
几十分之一到几百分之一。如果蛇形管内部结垢,则会严重影响高
温烟气与管内介质的换热,使换热系数降低,锅炉吸热量降低,烟
气放热量减少,空预器入口烟温升高,从而导致排烟温度升高;空
气预热器积灰则使空气预热器
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