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QC小组成果报告案例分析汇编
案例一
改进制动配件拉力试验机,确保铁路运输安全
XX专用设备攻关QC小组
XX车辆技术开发中心科技开发部是X X车辆段多经企业,主要从事非 标设备开发、制作、安装。自1998年成立以来,先后开发了近百项非标设备, 提高了铁路车辆检修自动化水平,改善了工人的劳动条件,深受国内外广大用 户好评。
铁路货车制动配件拉力试验机,是用于对新换或焊修后的货车制动拉 杆、拉链等多种制动配件做拉力试验的专用设备。货车制动配件,是铁路货车 制动系统中传递制动力,使货车实施制动的关键部件,主要有两类六种制动配 件组成(如下图)。
配件示意图 图1
QC J內槪况春 表1
小组名称
专用设备攻关QC小组
课题名称
改进制动配件拉力试验机,确保铁路运输安全
小组类型
攻关型
活动次数
12次/100%出勤
成立时间
1998年10月
注册时间
2003年2月
注册登记号
SNI/QC — 17 — 01
1999年获全国优秀QC成果;
2000年获铁道部优秀成果;
2001年获北京铁路局优秀QC成果;
2002年获河北省优秀QC成果。
QC小组成员概况表
序号
姓名性别
年龄
文化程度
职务
组内职务
1
XXX
男
41
大本
总经济师
策划、组织
2
XXX
男
42
大本
总经理
组 长
3
XXX
男
50
大专
经理
副组长
4
XXX
女
42
大本
助工
组员
5
XXX
男
40
大本
助工
组 员
6
XXX
男
45
高中
工人技师
组 员
7
XXX
男
33
大专
工人技师
组 员
8
XXX
男
37
大本
助工
组 员
9
XXX
女
23
中专
电工
组 员
10
XXX
男
37
中专
机钳
组 员
小组概况评价:采用文字叙述式介绍发表课题情况,采用表格式介 绍小组历史活动情况及小组现有成员情况;由于对本课题活动前后情况未做介 绍,不能起到开门见山、引人入胜的效果。
课题选择程序图 图2
选题理由评价:从三个方面介绍了选择木课题的理由较充分,但未 说明原有拉力试验机上对那些新型制动配件不能进行拉力试验,及拉力试验机 拉力值要求的偏差数据是多少,故欠说服力。
活动日程计划进度表 表3
间 时
骤
、步 动 活
H
0
0
月
8 月
7
0
月
O
1
0
P
题由 选理
动表 窃划 制计
状查 现调
D
施策 实对
C
检查效 果
A
制定巩固 措 施
总结及今 后打算
注: 计划完成 实际完成
工艺流程图 图3
调查一:2003年5-6月,QC小组针对我段及其它路内五
个车辆段使用的“制动配件拉力试验机”进行调研,综合设备检修
方式及存在问题如下: 能满足赊路内五个车辆段使用的“制动配件拉力试验机”均不
调查二 拉力值偏差大,是我段原拉力试验机存在的老问题。为此 我们以制动配件“中拉杆”为例,对拉力试验数据情况进行了现场调查,并
统计如下: 拉力值(Mpa)
“中拉杆”拉力值数据折线图
结论:从次试验结果可看出原拉力试验机拉力值对同一 规定拉力值偏差达l?4Mpa。
碍制科岌
现状调查评价:对5个单位拉力试验机的情况进行了调查,分步
调查及总的调查都有分析结论,但未介绍本单位试验机的方式是那一种;总的 调查结论也未将不能适应六种制动配件试验、偏差大于0.4Mpa,不能满足谁 的要求明确化。
目标设定
为适应我段修车现状,保证配件检修质量,研制新型 拉力试验机,我们确定了目标值:
拉力值偏差柱状图 图5
结论:本QC J他的?杉切冬可的
目标设定评价:目标值定量,对实现的可能性从3各方面进行了分 析,但对设定目标值为何设定拉力值偏差为0.04Mpa及能实现的依据说清楚。
拉力试验机拉力值偏差大是该设备的主要原因,也是我们QC小组本次课 题的攻关内容,原因分析见因果图:
原因分析评价:用因果图对拉力试验机拉力值偏差大产生的原因进 行了分析,但缺陷较多。
因果分析的层次关系不符合逻辑,如“油管漏油渗油”的逻辑关系应 为:开工前检查不彻底?油管漏油渗油一压力不足;“职工责任心差”的逻辑 关系应为:奖惩制度不明确?职工责任心差一压力表校验不及时;“搬动换向 阀设计缺陷”的逻辑关系应为:搬动换向阀设计缺陷一压力不能自动控制「手 柄使用不规范”的逻辑关系应为:(手柄使用无规范)一手柄使用不规范一手 柄操作失误。
“指针式压力表误差大”未分析到可直接采取措施为止。
大原因不具体,如“方法”应明确为“试验方法”,人员应明确为“试 验员”,设备应明确为“拉力机”。
对以上末端原因,我们QC小组成员逐一加以验证,确 定了三个要因。
序 号
末端原因
验证结果
否因 是要
验证人
1
奖惩制度不明确
制度不完善,落实不到位;
否
袁进才
2
压力不足
未按设备操作规程执行;
否
XXX
3
手柄操作失误
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