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一、小组概况;二、小组成员情况;小组选题;四、现状调查;2009年废品管分类统计表 ;;五、设定目标; 焊 道 缺 陷 因 果 图;末端因素:
(1)操作工工艺不熟练
(2)轴承和轧辊损坏严重
(3)电机稳定性差
(4)带钢不标准
(5)带钢边缘缺损
(6)高频三回路循环方式存在较大缺陷
(7)感应环和磁棒定位不标准
(8)挤压辊间距不标准
(9)噪音高、温度波动大
(10)粉尘大
(11)灯泡质量差;七、确定主要原因;确认二:轴承和轧辊损坏严重
确认方法:现场调查
确认过程:
5月10日,小组成员在生产现???慢速运转机组,逐个检查成型区各辊体的完好程度以及实际运转灵活性,最终判断轴承和轧辊只存在轻微磨损,不影响焊接过程。
结论:轴承和轧辊损坏严重不是要因
确认三:电机稳定性差
确认方法:现场调查
确认过程:
5月12日,小组成员在现场对机组进行多次启停及加减速运转,通过观察轧辊的运转情况判断电机的稳定性,结果是每次调整后轧辊都能稳定运行。
结论:电机稳定性差不是要因;确认四:带钢不标准
确认方法:记录追溯和现场检验
确认过程:
5月12日下午,小组成员根据?直缝电焊钢管执行标准手册?查看了带钢入厂检验记录,并随机对现场存放的带钢进行了抽验,测试结果如下:
带钢质量检验抽查表
;确认五:带钢边缘缺损
确认方法:现场调查
确认过程:
5月13日,小组成员对现场停放的50卷带钢的外边缘进行了查看,检查结果见下表:;确认七:感应环和磁棒定位不标准
确认方法:现场调查
确认过程:
5月13日,小组成员根据?高频焊管机组工艺文件? 对机组高频头部分的感应环与挤压辊的间距,感应环与磁棒中心的实际偏差进行了测量,见下表:;确认八:挤压辊间距不标准
确认方法:现场调查
确认过程:
5月15日,小组成员根据?高频焊管机组工艺文件? 对机组挤压辊间距进行了实际测量,见下表:;确认九:噪音高、温度波动大
确认方法:现场调查
确认过程:
5月16日,在生产期间对生产现场进行检测,结果是噪音高,温度波动不大,操作人员佩带护耳器,避免了噪音的干扰。
结论:噪音高、温度波动大不是要因
确认十:粉尘大
确认方法:现场调查
确认过程:
5月16日,在生产期间对生产现场进行检测,粉尘不严重,不影响操作者工作。
结论:粉尘大不是要因
确认十一:灯泡质量差
确认方法:现场调查
确认过程:
5月16日,在生产期间对生产现场进行检查,室内光线明亮,操作者工作视线清晰
结论:灯泡质量差不是要因;;对 策 表;实施一:改变高频系统中的三回路循环方式
1、五月份工作:
1)、引进先进的GP-200单回路高频加热设备原理图:; 2)、自制5根40mm×20mm×2.5mm×1800mm铝槽。
3)、购进高效节能高频加热管FO-934S(一只),水套(一只)和相应的阳极阻流圈、阴极阻流圈、风机(DF-1A250W一台)、灯丝及连线、磁饱和稳定器(12V/220)、水阻(PPR热水管)、焊接变压器水阻圈等相应主要配件。
4)自制栅、阳极槽路及保护柜一套(800mm×500mm×4500mm)。
; 2、六月份工作
1)、挖高频循水地沟(500mm×800mm×10000mm)一条,并接循环水管线三条(6分×30米),自制托架10个,以防水阻管对地放电。
2)、对原有GP-200三回路高频加热设备的相关电器元件进行彻底拆除,为GP-200单回路高频加热设备的安装腾出相应位置。根据图纸对所有新购进和自制配件进行组装,并进行试车调试,确保达到设计生产水平。;下面是改造后的高频配电柜局部图: ;九、按对策实施;九、按对策实施;;小组活动前后成材率对比图 :;; t1 = p × (q2- q1) ×n-c
= 2500元/吨×(94.73-90.3)%×2180吨-3.2万元
= 20.9435万元
t2 = 2180吨×(60元/吨—45元/吨)=3.27万元
;1、修订了《焊管生产工艺作业指导书》,明确了高频焊接工艺参数调节方法,作为指导工人作业操作规范。
2、制定了巩固措施
明确设备维修保养规定:;十二、活动体会及下一步打算;结束语
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