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大型设备事故案例
前言
为了确保集团公司在“十二五”期间起好步、开好局,在发展
中促转型,在转型中谋跨越,抓实集团公司机电工作的“六项举措”
和安全工作,现总结了历年来的典型事故,编印成册,望各单位结
合实际情况举行案例分析,吸取事故教训,引以为鉴,举一反三,
进一步强化和提高大型设备管理,确保大型设备安全运转,杜绝各 类事故的发生。
2011 年 2 月 18 日
目
录
一、提升机
云冈矿主井北部提升机箕斗坠落事故--------------------------------
山西某矿罐笼坠罐事故---------------------------------------------------
白洞煤业公司主井提升机坠箕斗事故--------------------------------
晋华宫矿副井提升机过卷事故-----------------------------------------
煤峪口矿副立井控制室着火事故----------------------------------------
河南省某矿罐笼坠落事故---------------------------------------------------
湖南省某矿罐笼坠落事故------------------------------------------------
白洞矿主井提升机减速机齿轮断裂事故-----------------------------
二、主通风机
某矿主通风机过流跳闸事故------------------------------------------
雁崖矿主通风机风叶扫膛事故---------------------------------------
某矿主通风机司机误操作停机事故---------------------------------
麻家梁矿主通风机风叶扫膛事故------------------------------------ 三、主运输皮带
某矿强力皮带断带事故------------------------------------------------
燕子山矿主井皮带滑带事故------------------------------------------
马脊梁矿外运皮带撕裂事故-----------------------------------------
同忻洗煤厂 111 皮带机停机事故-----------------------------------
同忻洗煤厂 703 皮带两次胶带断裂事故-------------------------
一、提升机
案例 1:云冈矿主井北部提升机箕斗坠落事故
(一)事故经过
1988 年 4 月 18 日 10 时 15 分,云岗矿主井北部提升机在正常
提煤至当班第 68 罐时,1#箕斗减速终了,二次给电没给上,箕斗不
能进入爬行段运行,且开始反向下溜,司机发现后即采取工作制动 及紧急制动措施,均不能闸住滚筒,箕斗下溜,造成 1#箕斗坠入井 底,2#箕斗过卷断绳后也坠落井底。
(二)事故原因:
1、制动力矩不足和液压系统失灵是事故的直接原因,液压站
G3 电磁阀断电后不能自动复位,造成制动器回油缓慢,导致不能及 时安全制动。
2、事故发生过程中,虽然超速和过卷保护已动作,但是由于 G3 阀发生故障不能投入制动,造成坠落事故。
(三)防范措施
1、发现重大安全隐患没引起足够的重视。事故发生的前一天早
班绞车二次给电给不上,发生溜车事故,司机汇报后,未引起领导
高度重视,没有对二次给电给不上的根本原因进行认真详细检查分 析,导致隐患继续存在。
2、管理松懈和规章制度执行不严。事故发生前及事故当班均发
现司机脱岗现象,各种记录填写不认真、不详细。检修工作不认真 细致。
案例 2:山西某矿罐笼坠罐事故
(一)事故经过
2003 年 2 月 19 日零点,山西某矿基建施工中,绞车司机误操
作,致使调绳离合器脱开,造成副罐笼下滑,立井主绞车失灵,发 生罐笼坠罐事故,死亡 5 人,受伤 2 人。
(二)事故原因
绞车司机误操作,是造成这起事故的直接原因。
主提升绞车司机单人上岗,严重违反《煤矿安全规程》的有关规 定,是造成这次事故的重要原因。
对主要提升绞车的使用和管理制度不严,措施不力,尤其对绞车
的调绳操作缺乏应有的程序和规定,是造成这起事故的重要原因。 (三)防范措施
必须制定详细的操作规程,操作时严格执行操作规程。
严格执行《煤矿安全规程》,一人操作,一人监护。
为防止绞车调绳离合器因误操作而脱开,增加截止阀。
案例 3:白洞煤业公司主井提升机坠箕斗事故
(一)事故经过
2005 年 9 月 15 日上午 7:53,白洞
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