锅炉加药的目的.docVIP

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?pH值和PO3浓度是锅炉炉水水质控制的重要指标,起初锅炉未进行加热时,炉水中没有沉淀,硬度较小,品质不变。随着锅炉蒸发量的不断增加,炉水中钙、镁离了的浓度不断增加,炉水电导率升高。当炉水中钙、镁离了的含量超过其溶解度时,部分钙、镁离了就会析出,悬浮、堆积在炉管内壁、死角、集箱等处或x附于锅炉的蒸发受热面上,形成难溶于水的钙、镁化合沉淀物。此时通常通过调整定排、连排的流量,来降低炉内的含盐量及沉淀物。但当锅炉蒸发量达到一定量时,只靠定排、连排来控制炉水电导率或含盐量是不经济的,目如果排污量过大,很容易破坏锅炉汽水循环,影响锅炉的安全稳定运行。此时要想满足锅炉汽、水质量标准的要求,必须间断向炉内加入能除去钙镁离了及化合物的阻垢剂磷酸二钠,将钙、镁离了的硬度盐转变为不溶性、流动性较强的轻质水渣,并通过锅炉定排、连排装置将其排出。Na3PO4、的加药量应根据化验结果调整,加药一段时间后,经化验蒸汽品质合格、锅炉运行正常后,改为连续加药并将加药量保持。为使炉内始终形成不沉淀的轻质水渣,应将磷酸盐加入到碱性的炉水中,目炉水中要维持一定的过剩磷酸盐,同时在运行中监控炉水中PO3、pH值的大小。 炉水pH值的控制 ????1)炉水中的pH值,在锅炉其他条件不变的情况下,与蒸发量有直接关系,蒸发量增加,炉水浓缩加剧,pH升高,炉水硬度高,碱度大。降负荷时,蒸汽量逐步减少,炉水中的钙、镁离子减少,通过定期排污和连续排污使炉水的pH值得以控制。而炉水电导率没有固定的标准,对于汽泡锅炉来说,电导率与PO3有着相辅相成的关系,要综合考虑这两个指标之间的密切关系。 ????2)炉水中加入磷酸盐,磷酸根离子发生水解而形成氢氧离了,提高炉水的碱度。 炉水控制pH值在9~11的原因 ????1)炉水中磷酸根与钙离子的反应,只有在碱性溶液中,才能生成流动性较强的、容易排出的水渣。但炉水碱度过大(pH??11)时,易引起金属腐蚀。 ????2)控制锅炉水成弱碱性,如果炉水成酸性,容易在高温水蒸汽状态下腐蚀设备,尤其是高压设备发生腐蚀后,极易造成爆炸事故。 ????3)为使炉内始终形成不沉淀的轻质水渣,应将磷酸盐加入到碱性的炉水中,目炉水中要维持一定的过剩磷酸盐,同时在运行中监控炉水中磷酸根的多少,使其发生化学反应。 磷酸盐加药量及其调节 ????以莱钢焦化厂1#干熄焦余热锅炉为例,磷酸盐加药泵型号为JZM隔膜型,流量20L/h压力20MP。配备的加药箱为0.5?m立方。根据锅炉运行实践得出磷酸二钠溶液的浓度控制在1%~1.5%。对应的磷酸盐加药量为: ????Na3PO4·12H2O(m)= ??磷酸盐溶液的质量(m)×溶液质量的百分比(%)/Na3PO4·12H2O的纯度 ????溶液白分含量为带结晶水的磷酸三钠的百分含量。在体积为0.?5?m;加药箱内,配置浓度为1%一1.5%,所需的磷三钠约为5.?15~?7.?65?kg。 ????磷酸盐的加药通过磷酸盐加药泵实现,泵的流量调节是借助旋转手柄带动千分尺和调节丝杠转动,使偏心块上下移动,改变偏心距,从而达到调节的目的。根据锅炉运行状态及化验结果,计算出需求量,将千分尺旋转到所需的刻度为止,转动手柄,按照流量从小到大的方向旋转,调节完毕后用缩紧螺母把调节丝杠缩紧,泵的流量约1~2min后稳定上量。根据锅炉运行状况,针对不同时期、不同阶段的蒸发量,统计得出磷酸盐稀释后泵的加药流量与锅炉蒸发量的关系,0.?5?m;加药箱内、1.5%溶液,加药平均值为1.59mm。泵的流量自然得以调节。 ????为确保加药正常,针对加药泵运行过程中出现的问题,根据实践经验,进行有针对地处理。 磷酸盐加药生产实践 ????1#干熄焦运行中,锅炉产生的蒸汽钠离了超标,炉水中磷酸根离了不稳定,针对该问题,进行工艺分析发现,由于原设计磷酸盐加药泵压力较小,无法满足生产工艺要求,磷酸盐无法全部加入锅炉给水中。将磷酸盐加药泵临时改在进除氧器前,尽竹解决了磷酸盐加不进去的问题,但造成减温喷水中含有大量磷酸盐药液,造成锅炉产生的蒸汽钠离了超标,同时炉水中磷酸根离了不稳定。通过更换出日压力较大的加药泵,将磷酸盐加药日接到锅炉省煤器进日竹道上,从工艺上保证了其合理性,在操作中针对加药泵进行精心操作,规范加药步骤和程序,并对加药相关变量进行统计分析,磷酸盐的加入量应根据炉水磷酸根离了高低进行调整,使其控制在工艺要求的范围内。 ????2#干熄焦在加药的过程中,锅炉运行初期采用间断加药,出现PO3上升快,加药泵开停频繁,导致}幸忽高忽低现象。考虑到运行初期,干熄焦受运行工况以及炉水水质的影响,PO3离了与炉水中含钙、镁的化合物发生反应,生成其他物质。此时炉水中的PO3减少,继续加药,炉水水质发生变化,相对于炉水来说PO3离了

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