SBR工艺处理洗米废水.pdf

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SBR工艺处理洗米废水 1 概况 桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污 水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水 20t /d,具体指标见表 1。生产废水经处理后 cr 5 要求达到《污水综合排放标准》( GB8978-96)一级标准,即 COD≤100mg/L, BOD ≤30mg /L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 表 1 废水水质情况 cr 5 项目 COD (mg/L) BOD (mg/L) SS (mg/L) 洗米废水 1100~1500 400~600 150~200 2 工程特点和设计方案 2.1 工程特点 该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉 淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改 建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目, 要求的工期紧,投资少。 2.2 设计方案 洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理 [1][2][3][4] ,对于传统的活性污泥法 来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改 造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内 CODcr 可降解 40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最 后一格内作为集水池,用泵将水抽至 SBR反应池,这样可以保证进入 SBR反应池的污水水质 和水量的稳定性,从而保证 SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用 SBR池投 资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图 1 所示: 3 工艺设计 3.1 工艺设计 工艺设计主要为水解酸化池和 SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设 计采用两座 SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基 本上不产生污泥。 SBR反应池运行周期为 12 小时,其中充水期 2 小时,反应期 4~8 小时 (其 中包括充水期 1 小时),沉淀期 2 小时,排水期 1.0 小时,其中反应时间可灵活掌握,根据 3 进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。 SBR反应池设计流量为 Q=20m /d,污 3 泥负荷为 0.2kgBOD5/( ·kgMLSS·d) ,单池反应区容积为 20M,每个反应池内设置 25 个曝气 头(ZBK-A)。 3.2 主要构筑物和工艺设备 主要构筑物见表 2,主要工艺设备见表 3。 表 2 主要构筑物及设备一览表 序 名称 型号、主要尺寸 备注 号 1 沉淀池 钢砼 4 ×1.5 ×2m HRT=2h 水解酸化 2 钢砼 4 ×5×2m HRT=2d 池 SBR反应 钢砼 2.5 ×2.5 × 运行周期

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