分子筛过滤器滤芯的改造.pdf

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分子筛过滤器滤芯的改造 1 现象及原因 天华股份有限公司 300k t 合成氨装置自 1995年投产,冷箱在运行一段时间后发现, 其出口工艺气废气温差逐步上升,膨胀机进出口压差逐步增大,严重影响冷箱的正常操作。 大多数时间冷箱运行周期只有 2 个月左右,每次切除冷箱爆破吹扫将使合成氨减产 350一 500t 。 在线爆破吹扫不仅风险较大,而且消耗众多人力物力,对冷箱设备的运行寿命也存在不小的 影响。多次对冷箱和膨胀机复温后,检查冷箱进口管道,发现较多分子筛粉尘,膨胀机及其 管道也发现不少的粉尘和微量的油。分析膨胀机出口导淋排放气组成,排除了膨胀机漏油和 工艺气中水含量超标造成冷箱运行差的原因。 后又经多次的分析论证,通过对相同类型的合成氨厂分子筛的设计、运行情况了解 比较,最终发现冷箱上游设备分子筛过滤器 (F-4A/B) 的短路,造成分子筛粉尘带人冷箱是导 致冷箱工况恶化的主要原因。 2 F-4A/B 结构特点及存在的问题 2.1 结构 F-4 A/ B 设 计结构简路如图 1 所示,人口工艺 . 气从 A 管口进人经过滤芯过滤 粉尘后,干净气从 B管口流出后去冷箱,冷箱原设计使用的滤芯目数为 10u,材质为 AISI31 6, 每台数量共 74 个。滤芯在设备内安装方式如图 1 所示,每台过滤器共有 37 根滤芯紧固拉杆, 每根拉杆上安装两个滤芯,然后压上盖板,拧紧固定螺栓,每个滤芯两端使用一个聚四氟乙 烯密封垫。 2.2 存在的间题 1) 滤芯采用一根拉杆串联安装 2 个滤芯,这种形式每根拉杆上存在 7 个密封点, 每台过滤器滤芯共有 74x7=259 个密封点,密封点数量多,泄漏的几率较高。 2) 由 于 F-4A/B 所承受的是交变载荷,因此在投运过程中在上下两个滤芯联接 处易发生错边,导致过滤器的短路。 3) 过滤器滤芯两个密封端面,是由密封面板与内骨架点焊固定,两个端面的平行 度精度不高。 4) 在原设计滤芯结构中,如图 2 所示,卷制而成的内骨架内径为 70 tmn,由于 卷制精度较低,圆度误差很大,根本不能保证 70 tern 内径精度。因此,在滤芯安装时,内 孔不能很好进人存在于花板上的止口内,这样密封垫片和花板上的密封面不能形成很有效地 接触,造成短路。 5) 密封垫片设计为聚四氟乙烯垫,有优点,但补偿性差也带来一些不足,特别是 密封面板平行度差以及密封端面不平整时,将出现短路。 3 改造措施 1) 19 9 7 年 3 月将原滤芯规格由必 95/70H300 改为 095/70H600,改进后每台 过滤器滤芯数量由 74 个改为 37 个,密封点由 259 个变为 148 个,减少了密封泄漏率,同时 也消除了错边泄漏的机会。 2) 1 99 7 年 11 月,向制造厂提出改进滤芯结构。如图 3 所示,密封面板采用 机加工制作,既保证两端密封面的平行度,又可完全达到 0 70 mm内孔的精度,滤芯在安 装时能顺利进人止口内,彻底解决了密封的可靠性问题。 3) 将聚四氟乙烯垫改为聚四氟橡胶垫,增强密封的补偿性,在密封面上有不平整 等缺陷时能提高密封的可靠性。 4) 1998 年 6 月大修时,在 F-4A/B 底部增设 203.2 mm手孔,在清洗更换滤芯时 以便清理干净掉人底部的分子筛粉尘。 5) 通过上面的改造处理,冷箱的运行周期有所增长,约 100 天左右,但还未达到 要求, 1998 年 8 月又将滤芯的过滤精度由 10 μ改为 5 μ. 4 改造后的效果

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