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某电厂 2 号机组汽轮机断油烧瓦事故原因分析
1、事故经过
某电厂 2 号机组汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的 300MW汽轮发电机组, 锅炉为循环流化
床锅炉。 该机组为今年新投产的机组。 2010 年 7 月 26 日,该机组运行过程中因冷油器漏油,
导致机组断油而烧瓦。
事故前: 负荷 177MW,主汽压力 12.19MPa,主汽温度 532℃,主机润滑油压 0.16 MPa,
主油箱油位 -39mm,发电机氢压 0.3 MPa ,左右床压 6/5KPa,床温 756℃。
2010 年 7 月 26 日9 点 37 分 06 秒,主油箱油位 -39mm,发“汽轮机润滑油压低”信号,
主机交直流润滑油泵联启,润滑油压 0.093MPa。
9 点 37 分 15 秒,主油箱油位下降至 -86mm,发“汽轮机润滑油箱液位低”信号。
9 点 37 分 45 秒,主油箱油位下降至 -310mm变坏点 1500mm,润滑油压 0.078MPa,发“汽
轮机润滑油箱液位低低”信号。
9 点 37 分 58 秒,润滑油压 0.06MPa,汽轮机润滑油压低保护动作汽轮机跳闸。就地检
查发现主机润滑油冷油器六通阀大量跑油。
9 点 39 分 05 秒汽轮机转速降至 2790rpm,汽轮机各瓦振动:除了 1X/1Y有显示为 92/86mm,
其它各瓦振动测点全部坏点;各瓦温度温度升高,其中 #3 瓦 146℃,#4 瓦 147℃。
9 点 39 分 42 秒汽轮机转速降至 2470rpm,1X/1Y 瓦也成坏点, 1-6 瓦轴瓦金属温度达
129-161 ℃ 。
9 点 41 分 34 秒汽轮机转速降至 0 rpm 。手动盘车,盘不动。汽轮机采取闷缸措施。
2 、解体检查情况
解体 3、4 瓦;将发电机内部残余氢气置换完毕后,解体 5 、6 瓦,拆发电机端盖、拆
密封瓦, 拆除中低压联通管,法兰加堵,监视缸温差变化。分解低发对轮螺栓,进行抽发
电机转子,解体低压缸工作。
解体设备的主要情况如下:
4 瓦上瓦
4 瓦轴颈
三瓦上瓦
三瓦轴颈
发电机底座螺栓错位
发电机定子左后垫片出来
5瓦轴颈
5瓦上瓦
风扇叶磨损
3、解体发现的新问题
由于厂家设计问题,发电机 6 瓦定位销长度尺寸不够,未能卡住轴瓦,无法起到定位作
用,造成轴瓦转动。如下图所示。
4 、事故原因分析
经过哈尔滨汽轮机厂、冷油器切换阀制造厂、电科院、集团公司、分公司及电厂人员查
阅设计图纸和现场确认,一致认为就造成本次断油停机事故的润滑油外漏原因如下:
1)切换阀上法兰盖紧固螺栓咬合深度不符合设计标准
切换阀上法兰阀体螺栓孔内螺纹小径尺寸实测: 上部 φ11.5 mm,深度 6mm 以下为 φ11.2
mm。按照国标 (GB5782)的设计标准应为 φ10.106 mm。
而在装螺栓外径实测为 φ11.7 mm,咬合深度单侧只有 0.1mm 至 0.25 mm (标准应是
0.92mm ),未达设计要求,造成连接强度严重不足。见下图。
8个M8X1.75螺丝底扣全部已捋扣
2 )螺纹有效旋合长度不够
设计图纸要求上端盖紧固螺栓规格为 M12 ×40 ,而现场实际使用螺栓规格为 M12 ×
24.5,同时图纸要求上盖厚度为 15mm,而实测厚度为 16.2mm,内螺纹工艺倒角 1mm,螺
栓倒角及未承力螺纹部分 2mm,以上原因造成螺栓实际有效旋合长度约
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