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常见机械事故及处理方法
主讲:高二星
主要事故分类
一、设备事故的分类
1.质量问题
2.定期维护、点检不到位事故
3. 违章操作
4.维修质量(修后事故)
1.质量问题
? 案例一:
? 2013年5月19日上午10点55分,一高线出炉夹
送辊万向轴掉,主要过程如下:
?
? 接到生产反映出炉夹送辊万向轴掉落,于是值班
人员进入事故地点,发现万向轴断成两断,于是组织
人员进行更换,于11点45分更换完毕,共用时50分钟。
事故原因 :
? 原在线万向轴使用时间已经到达寿命管理期限,并且
对万向轴进行更换,于是决定在2013年5月19日上午利
用8点至10的等坯时间进行更换,10点后起机正常过钢,
10点55分万向轴断裂,属于设备质量问题导致事故的
发生。
? 事故结果 :
? 万向轴,轴管断裂属于质量问题
事故处理措施 :
? 更换万向轴(ф180*1000)1根
? 整改措施 :
? 1. 加大材料处对备件质量的把关。
? 2.督促职工进一步对备品备件的确认。
案例二:
? 2013年5月22日01:12炼钢站二车间1#机1流翻钢翻不动
事故,主要过程如下:
? 2013年5月22日01:12分左右生产操作工反馈1#机1流翻钢抬起
后落不下去,维修工赶到现场手动操作阀台仍不能动作,初步判
定为阀台故障,更换阀台后试车翻钢机仍然不能动作,经过进一
步的检查试车发现翻钢油缸异常,随即组织更换翻钢油缸后恢复
生产。
翻钢油缸
事故原因 :
? 经拆卸检查油缸内活塞脱落,固定活塞的卡簧及固定
套断裂,属于设备质量问题。
? 事故结果:
? 油缸内活塞卡簧掉固定套断,属于质量问题。同类问
题已经是第二次了 。
?
事故处理措施 :
? 堵流更换翻钢阀台及油缸后恢复正常。
? 整改措施 :
? 1、重新核定设备更换维护周期,将设备定修寿命管理
落到实处;
? 2、分析总结事故应急处理方法与措施,组织班组人员
学习、讨论,提高全员事故应急处理能力。
案例三:
? 2013年2月17日8:00分炼铁站二烧结成品S1-4皮带电滚
筒声音异常,主要过程如下:
? 2013年2月17日早8点例行点检时,包机人刘海洋发现S
1-4皮带电动滚筒声音异常,随即确认为电机侧轴承座内发出
的声音,且温度较高达60℃。于是立即通知区域负责人杨玉田
到场确认,后又通知班长、工段长进一步确认,与站长和生产负
责人协商决定下午进行更换,一切准备工作就绪后于午14:07
分停机开始更换,于14:57分更换完毕,试机正常投入生产。
事故原因 :
? 经拆卸检查,发现电动滚筒内部中心轴为一空心管制作,
新滚筒在制造安装时没有把管内壁的结垢和锈皮打磨清理
干净,导致在使用过程中由于运转造成的振动和油液回旋
流动的冲刷,致使管壁上的结垢和锈皮脱落下来,把润滑
通道堵塞,继而进入到瓦座轴承内,引发轴承损坏。
? 事故结果:
? 电动滚筒内空心轴内部的铁锈皮脱落堵塞轴承供油通道致
使轴承缺油导致轴承损坏。属于制造质量问题
事故处理措施 :
? 更换电动滚筒。
? 整改措施 :
? 1.机修重新加工新轴,更换损坏轴承。
? 2.解体后把中心轴管外表皮打磨干净见金属光泽,内部由于管径较细又
长,故在管口部位焊了一块堵板,把管内垢、锈与油液分离开,在堵板
中心割了一条缝隙,用于膨胀气体的排放。
? 3.瓦座端盖开孔安黄油嘴,把轴承稀油润滑改为干油、稀油混合润滑。
? 4.维修备件过程要善于发现问题,加强修复备件的试机及质量把关。
案例四:
? 2013年2月4日21时45分轧钢一高线三中一架下万向轴
十字包轴承退出,主要过程如下:
? 2013年2月4日21时45分,一高线停机换导向轮,值班
人员在点检过程中发现三中一架下万向轴十字包轴承
杯退出,于是立即组织人员更换万向轴,用时40分钟。
事故原因:
? 固定轴承杯卡簧断裂后造成轴承退出。经核对更换记
录,上一次更换时间为2013年1月15日,按核定使用周
期为5个月,实际运行时间为20天,故属于质量问题。
? 事故结果:
? 万向联轴器十字头处销锁片断,导致销退出造成轴承
坏。
事故处理措施:
? 更换万向轴一根
? 整改措施 :
? 1.督促厂家保证设备加工质量;
? 2.加强点检力度;
(2)定期维护、点检不到位事故
? 案例一:
? 2012年12月14日16时35分炼铁站1#炉南矿坑闸门油缸
接手脱扣事故,主要过程如下:
?
? 2012年12月14日16时37分,高炉上料专业组长王宝珍通知:
1#炉地坑南矿闸门无法开启,需处理。1#炉维修班班长王艳军马
上组织人员进行检查,发现油缸脱扣,于是协调1#炉采取单车上
料,维修工进行焊接处理,于17时15分恢复使用。
事故原因:
? 油缸接手丝扣接触面偏小,疲劳损坏。
? 事
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