高压变频器在大功率注水泵上的解决方案.pdfVIP

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  • 2020-08-26 发布于江西
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高压变频器在大功率注水泵上的解决方案.pdf

高压变频器在大功率注水泵上的解决方案 一、引言 注水是油田开发中稳油增产的重要措施之一。它有效地补充了地 层的能量,保持了地层的压力,对提高采油速度和原油采收率,确保 油田高产、稳产起到了积极作用。 一直以来,大庆油田大功率注水电机所用的高压大功率变频器为 国外品牌所垄断。2007年8月,九洲电气自已研发的热管散热系统 完美的解决了(200A)大功率高压变频器的散热技术瓶颈后,第一 套2500KVA/6KV高压大功率高压变频器在山东康达水泥投运成功, 连续运行一年无故障。2008年9月份,九洲电气高压大功率高压变 频器一举中标大庆油田大功率注水电机节能改造用橇装式高压大功 率变频器4 台,分别为大庆油田杏V-2注水站注水泵6KV-2500KW, 杏V-1注水站注水泵6KV-2240KW,聚南二十四注水站注水泵 6KV-2240KW,聚南二十五注水站注水泵6KV-2000KW。 打破了国外品牌在大庆油田大功率注水电机所用的高压大功率 变频器的一统天一的垄断地位,为高压大功率高压变频器国产品牌的 在大庆油田大功率注水电机的应用开了先河。 二、采油五厂杏南区注水系统现状及存在的问题。 1.现状 2008 年6 月底,杏南开发区建成注水井1822 口,其中开井数 1511 口,注水站9 座,注水泵25 台,装机功率总计49140KW, 设计注水能力11.60×104m3/d ,实际负荷8.24×104m3/d,负荷率 71%。纯油田区采用单干管单井配水流程,过渡带采用单干管多井配 水流程。 2 .存在问题 现注水系统按水质分为普通污水注入系统,三次加密井注入系 统,含聚污水注入系统。由于没有调节措施,在注水方案变动和钻井 关井时,只能通过调整注水泵运行的台数和型号来调整注水泵出口水 量,调节效率低,适应性差,注水系统多处于压力较高的状态下运行, 钻关水量平均在5000 m3/d 左右,注水系统单耗较正常运行时单耗 高出0.15kwh/m3 以上,最高时高出0.4kwh/m3,严重时由于注水量 偏低,注水泵无法正常开启。 三. 解决方案 为解决杏南油田普通污水注水系统无综合调节措施导致泵水单 耗的问题,决定采用高压变频技术,在杏南开发区实现水量和压力的 综合调节,保证注水压力在合理范围之内,降低泵水单耗。 根据注水站布局情况和各注水站的单耗实际情况,在双水质注水 站(5.1.1和8.3.2)杏V-2注水站实行节能技术改造成,安装一套容 量为3150KVA/6KV的哈尔滨九洲电气股份有限公司生产的橇装式高 压变频装置,实现一拖二,既能对“8.3.2”水质系统实现调节,又能对: “5.1.1“水质系统实现调节。 四.九洲电气橇装式高压变频装置 (一)高压变频室,高压变频器的冷却系统的设计高压变频器室采用 彩钢板厂房,为保证良好隔热保温,板壁要求在100mm以上,考虑 到高压变频器中的变压器柜为变频器的主要发热源,将变压器柜和功 率柜,控制柜分为两室放置,这样就能充分保证变频器运行的可靠 性。 由于大庆油田处在我国北方高寒地区,春夏秋较短,冬季相对较 长。因此变频器的散热采用空调+风道的复合模式。即春夏秋用空调, 冬季用风道散热的方式。同时在板房内配置电加热器,以保持冬季变 频室在变频器停运检修维护时的温度。 彩钢板房剖面图如下: (二)一次系统方案的设计: 方案图如下: 说明: 1. QS1~QS5 为高压隔离刀闸 2. QS4,QS5 机械互锁。 3. QS4 与QS1,QF1 电气互锁,加装程序锁。 4. QS5 与QS2,QF2 电气互锁,加装程序锁。 5. 电机既可工频运行,也可变频运行,同一时刻一台电机只允许运行 在工频或变频状态。 6. 变频器检修维护时,将QS3,QS4,QS5 全部断开,有明显的断 开点,保护了维护人员的安全。 7. 变频器检修维护时,电机(M1,M2)可工频运行,保证了生产的 连续性。 (三). 设备参数: 1. 电机参数: 额定电压:6KV 额定电流:265A 额定功率:2500KW 2.高压变频器技术参数: 高压变频调速系统采用高-高方式,输入侧直接接6kV 电压等级的电 源,输出连接甲方6kV异步电动机。 设计使用标准 DL/T994-2006 安装地点 室内 技术方案

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