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- 2020-09-05 发布于福建
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优化计划排产提升生产效率
涂装车间徐伟
2009.4.13
WFOTON
精°简队成员介绍:
组长:徐伟(涂装车间主任助理)
组员:雷育玲(涂裝车间技术主任)
组员:韩国民(涂装车间主任)
组员:蒋松(涂猿率间TPS推进员
组员:张明帅(涂装车间面漆工段长
组员:那哲(涂装车间底涂上件班)
组员:杨永辉(涂装车问面漆转运
组员:徐言涛『涂装车问中涂工段长
WFaT。r
优化计划排产提升生产效率
1、选题理由
目录2、瞄准目标
3、整体日程计划
4、现状调查
5、要因解析
6、对策方案
7、实施步骤
8、改善效果
9、标准化、管理固化及水平
10、今后推进方向、感想
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优化计划排产提升生产效率
、选题理由
1、2008年因生产计划排产原因,每月因计划底涂上错
面漆喷错,需改色回炉,每回炉1台车身约需564.52元,
货厢约需188.17元,则回炉一台套车约需752.7元,以下
是从08年11月到09年2月回炉车统计数据:
3210
11月
2月
口车身口货厢
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优化计划排产提升生产效率
2、面漆线下车身储备过多,日平均库存在80台左台
且与总装次日上线符合率只有60%,按单台资金占用为
6381元,每月资金占约为510480元;
87
83
78
76
11月
12月
1月
2月
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优化计划排产提升生产效率
、瞄准目标
1、底涂上线车身错上从平均2台/月,减少到0台/月;
1.5
0.5
0
现有值
目标值
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优化计划排产提升生产效率
2、面漆车身颜色喷错从平均2台/月,减少到0台/月
1.5
0.5
现有值
日标值
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优化计划排产提升生产效率
3、面漆线下车身储备当量严格控制在40台以内,且
面漆线下库存车与次日总装上线计划符合率为100%。
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三、整体日程计划
序号
项目
实施内容
责任单位
责任人完成
1级成立改善组织成立小团队,确定小团队人员改善小团队韩国民|200
2/组织小团队会组织召开小团队会议,确定需改善改善小团队雷育玲2006
的工作内容
3现状调查
对车间排产现状进行调查、收集
改善小团队
徐伟2006
4原因分析针对现状找出原因和主要原因
改善小团队张明帅208
制定并评价措
根据主要原因制定改善措施
改善小团队杨永辉2000
6措施实施组织实施措施
改善小团队徐言涛20.0
7措施实施效果|结措施实施情况,对措施实施改
验证
善的效果进行评价,是否达到设定改善小团队
邢哲200
目标,并对有效措施进行固化
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优化计划排产提升生产效率
四、现状调查
1、前泳上线不及时,对于急需车身不能按时上线
2、底涂上线班由于中午和晚上两个吃饭时间,需要从电泳出炉
身分别倒下8台车身,且有时倒下车身是计划急需,来回倒腾上
员工情绪抱怨大。
3特殊颜色无标识,车身到了打磨喷漆工位,由于信息流通不
时,不能按工艺要求进行操作,从而造成影响生产,回炉小件增
和面漆车身喷错
4、特殊车身无标识。面漆下线后,由于部分特殊车身从外观上迈
似于一般普通车身,造成总装上线车身转错
5、修饰车身状态混乱。车身修饰后,由于没有统一问题汇总看
线下修饰车身是怎样状态,不得而知。是否有回炉小件未得到处
不能及时反应,管理忙乱
6、随车散件转运交接手续不清晰,且对库存小件数量不清。
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