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秦川铸造厂QC小组 秦川铸造厂QC小组 * 秦川铸造厂QC小组 * 降低军品俯仰座铸件废品率 QC成果报告 * 秦川铸造厂QC小组 * 一、课 题 背 景 FP8.002.006-C俯仰座是要求较高的军品铸件,材质:QT500-7,重量:146kg。所有加工面需超声波探伤,不允许有缺陷存在。多年来,该铸件一直在高废品率的情况下生产,致使生产成本提高、生产周期延长,客户抱怨不断增加。 * 秦川铸造厂QC小组 * 二、QC小组概况 小组名称  降低军品俯仰座铸件废品率QC小组 小组类型 攻关型 活动时间 2012年10~2013年3月 小组人数 7人 活动次数 3次 出勤率 95% 小 组 成 员 序号 姓 名 年龄 职务 学 历 组内分工 1  王永锋  41  工艺员 大专 组长  2  杨智明  48  副厂长 大专  顾问、总协调 3  王护民  44 质量专干  大专 活动实施  4  魏永强 37  熔炼工艺员  大专  活动实施  5  祝奇胜  25 工艺员 本科  资料整理  6 郑 斌 47 合箱班长 中专 活动实施 7  李继峰 30  合箱操作工  中专 活动实施  * 秦川铸造厂QC小组 * 三、选题理由 反复补废 生产拖延、成本增加 顾客不满意 公司形象受损 理由一 理由二 理由三 降 低 俯 仰 座 铸 件 废 品 率 降低俯仰座废品率QC小组活动计划书 * 秦川铸造厂QC小组 * * 秦川铸造厂QC小组 * 四、现状调查 军品FP8.002.006-C俯仰座废品统计(2012年1~10月) 缺陷类别 缩孔、缩松 气孔 渣孔 错边及尺寸偏 其它 冷隔、浇不足 砂孔 备注 件数 32 23 16 15 14 10 7   占废品比率 27.4% 19.7% 13.7% 12.8% 12.0% 8.5% 6.0%   投料件数 255 废品合计 117 废品率 46% 统计数据显示:从2012年1月~10月共生产俯仰座铸件255件,废品达117件,废品率为46%。 * 秦川铸造厂QC小组 * 从数据看,2012年1~10月份缩孔及气孔缺陷分别占到27.4%和19.7%; 进一步将统计范围锁定在2012年9月1日~10月19日发现:共生产63件铸件,废品为35件,废品率达56%。而这其中仅有缩孔及气孔缺陷,其分别占总废品的71.4%和29.6%。 俯仰座废品统计(2012.9.1~10.19) 缺陷类别 缩孔、缩松 气孔 件数 25 10 占废品比率 71.4% 28.6% 占投料数比例 39.7% 15.9% 投料件数 63 废品合计 35 废品率 56% 数据分析得出:俯仰座铸件缺陷类别主要为缩孔及气孔缺陷。 实拍铸件缺陷照片 * 秦川铸造厂QC小组 * 铸件经UT检测缩孔位置图片 铸件表面气孔实拍图片 目标: 俯仰座铸件废品率由原来的46%降低到10% * 秦川铸造厂QC小组 * 五、目标设定 实施前 目标值 废品率 10% 20% 30% 40% 50% 46% 10% * 秦川铸造厂QC小组 六、原因分析1 设备 人 材料 方法 测量 执行工艺差 未按工艺规程操作 管理制度不健全 能力低 培训不够 铸件缩孔缺陷 砂型强度低 设备故障 日常维护、保养 砂型强度低 灰分含量高 原砂不合格 废钢合金含量高 原材料检验标准低 工艺不合理 未放置冷铁 熔炼工艺不合理 碳当量偏低 浇注温度偏高 铁夜温度测量偏差 热电偶使用 过久失灵 通过因果图分析造成缩孔的要因有: 造型工艺未设置冷铁、铁夜碳当量偏低。 * * 秦川铸造厂QC小组 六、原因分析2 设备 人 材料 方法 测量 执行工艺差 未按工艺规程操作 管理制度不健全 能力低 培训不够 铸件气孔缺陷 型砂树脂加入量大 设备故障 日常维护、保养 型砂发气量大 残留水分高 原砂未烘干 废钢合金含量高 原材料检验标准低 工艺不合理 浇注系统太小 熔炼工艺不合理 浇注过程卷气 浇注温度偏低 铁夜温度测量偏差 热电偶使用 过久失灵 通过因果图分析造成气孔的要因是: 熔炼浇注温度偏低、冷铁未烘干 。 * 冷铁气孔 冷铁未烘干 * 秦川铸造厂QC小组 * 七、制定对策1 针对造成铸件缩孔的2条要因,我们提出目标,并采取以下对策及措施。: 序号 要因 对策 目标 措施 地点 负责人 完成 日期 1 造型工艺未设置冷铁 关键位置设置专用冷铁 消除缩孔缺陷, 使铸件致密 在出现缩孔位置设计专用明冷铁 工艺室 王永锋 2012.10 2 碳当量偏低 提高碳当量 CE值≥4.4 控制C≥

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