12EN_CN盐田饱和卤水直接进蒸发罐真空制盐工艺.doc

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12EN_CN盐田饱和卤水直接进 蒸发罐真空制盐工艺 盐田饱和卤水直接进蒸发罐真空制盐工艺介绍 靳志玲 (中盐制盐工程技术研究院,天津 300450) 内容摘要:利用滩田饱和卤水直接进蒸发罐蒸发结晶制取氯化钠,在制盐过程 中采取三次洗涤方法,除去钙镁离子,以获得纯度超过 99.1% 的氯化钠和浓度较高的制盐母液。 关键词:滩田饱和卤水 真空 精制盐 简介 目前,国内大部分井矿盐企业采用以井矿盐卤为原料,北方部分生产企业 采用原盐化成饱和盐水再精制真空盐的生产方法。 随着国内 “两碱 ”的迅速发展 和人民生活水平的提高,原盐供需矛盾已越来越突出。特别是在海盐区,以原 盐溶解成饱和卤水再生产精制盐,不仅增加了原盐的消耗,而且降低了盐田面积的使用效率,增加投资,生产成本高,不同程度上影响了食用盐生产企业的经济效益,造成许多食用盐定点生产企业减产、亏损,直接影响了百姓的生活。而采用滩田饱和卤水直接进蒸发罐制盐,即可以节约结晶面积,其母液还可以为生产氯化钾、氯化镁等盐化工产品提供高质量原料苦卤,达到充分利用卤水中的各种有效成分,实现零排放、无污染、循环经济的目的。 工艺流程简述 卤水经滩田日晒蒸发,至饱和后引入一个卤水库中储存。卤水库的作用, 一是储存一定量的饱和卤水,以备真空制盐生产的需要;二是卤水在此有一定的停留时间,可以使其中的一些杂质颗粒沉淀下来,达到净化卤水的目的。净化后的饱和卤水从卤水库引出后,进入蒸发制盐车间的精卤桶。采用预热后的 卤水进罐,顺流转料、末效排盐浆,集中排母液的方式进行生产。 I 效蒸发罐盐 箱中的盐排到 II 效下循环管中, II 效盐箱中的盐排到 III 效下循环管中, III 效盐箱中的盐排到 IV 效下循环管中,最后集中在 IV 效盐箱; IV 效排出盐浆, 2 同时由 IV 效分离罐排出母液。工艺流程简图见图 1。 Ⅰ效二次蒸汽 Ⅱ效二次蒸汽 Ⅲ效二次蒸汽 Ⅳ效二次蒸汽 I II III Ⅳ 生蒸汽 效 效 效 效 蒸 蒸 蒸 蒸 发 盐浆 发 盐浆 发 盐浆 发 罐 罐 罐 罐 闪 闪 闪 闪 母液 发 发 发 发 原料卤水 汽 汽 汽 汽 冷凝水 冷 回锅炉 冷 冷 凝 预 冷凝水 I I II 凝 水 II Ⅲ 热 凝 水 Ⅲ 效 效 水 效 效 Ⅳ效 器 闪 平 平 效 闪 平 闪 平 横 发 衡 衡 发 发 衡 桶 桶 桶 桶 桶 桶 桶 预 热 冷凝水 器 冷凝水 冷凝水 冷凝水 盐浆 原料卤水 工艺的优缺点 运用该工艺已在中国北方建设了一个年产 15 万吨的真空制盐生产线,相比 再制盐生产工艺,其实施效果如下: 本工艺采用饱和卤水制盐,不需要淡水化原盐,淡水消耗低,可节约淡水 资源,根据生产情况, 1t 盐消耗淡水 1.4-0.2m3 ,而再制盐生产工艺需要淡水 3.5-4.53.73 m 3 ,吨盐节约了 2.1-4.3 m 3 淡水。 2)节约日晒盐场土地,减少原盐消耗,提高了盐田利用率 对再制盐生产线来说,一般生产 1t 精制盐需要消耗 1.2t 日晒原盐,年产 15 t 的精制盐需要 18 万 t 原盐,需要结晶面积 136.36 公顷(按目前中国北方盐场有效结晶单产 1650t/公顷,有效面积占 80%),采用饱和卤水直接进蒸发罐工 艺,不需要饱和卤水进结晶池继续蒸发制盐,只需要建设一个约 2 公顷的饱和 卤库,因此,节约了土地面积 134.36 公顷,节省的结晶面积可用于增加日晒盐 产量 8547t,按日晒盐销售价 160 元/t 计算,日晒盐增加产值 136.8 万元。如果 土地按 3 万元 /亩计算,节约土地价值为 6000 多万元。 3)采用三次洗涤方法洗涤盐浆以去除钙镁离子,使氯化钠含量超过 99.4 %, 精制盐达到优级盐质量。蒸发结晶过程中盐浆会夹带大量的母液,母液中含有  不凝汽去真空 混 冷却 合 冷 凝 器 冷却水 原料卤水 生活用水 3 大量的钙、镁杂质,因此,采用三次不同的洗涤方式洗涤盐浆,提高精制盐质 量。 )用饱和卤水直接生产精制盐母液损失小,提高了母液的利用率,实现盐化联 产 采用盐田饱和卤水直接生产优级真空精制盐工艺,每产1t 精制盐副产母液 约 1.7m 3 ,以年产 15 万 t 精制盐计算,全年可产生 25.5 万 m 3 蒸发母液,且 排出的苦卤氯化钾含量达到了 24 ~ 30g/l ,浓度为 29 ~ 34 ° Be ′,钠镁比值为 1.4 ~ 0.6 ,排出的苦卤中氯化钾总含量为 6589t ,氯化镁总量为 36540t ,硫 酸镁总量为 18900t ,氯化钠总量为 37600t ,溴总量 510t 。而年产 18 万 t 原盐,排出的苦卤量一般只有 18 万 m3 ,经过复晒、渗透损失、沟道输送进入化工厂后只有原来的

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