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设计技术集成及优
首矿业公司
北京首钢园际工程技术有限公司
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
百钢矿业
目录。
◆矿业烧结厂概况
◆立项背景
◆设计主要参数
◆研究分析
◆技术创新点
生产应用
效盖分析
查新报告
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
百钢矿业
矿业烧结厂概况
首钢矿业烧结厂始
建于1991年,是首钢总
公司、首钢迁钢公司炉
料的主要供应基地,
原有6台99×2m2烧结机,全部采用机上冷却蛲结工艺
冷烧比为1:1,年生产能力750万吨。
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
百钢矿业
立项背景
首钢迁钢配套完善项目建成投产后,对炉料供应提出了新的
要求。为保证迁钢3座高炉稳定生产,矿业烧结厂必须提供1200
万吨成品烧结矿,但矿业公司烧结厂生产能力仅有750万吨
总公司决定,在对老系
统进行扩能改造的同时,
在烧结厂新建一台360m2
环冷式烧结机。
百钢矿业
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
为了把矿业360
平建成国内一流烧结
机,实现烧结行业共
同追求的“高产、优
质、低耗、环保”
标,我们必须吸收国
内外先进技术和经验
,并做大量的潜心研
究和论证。
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
百钢矿业
没计主要参数
采用娆绪环冷工艺,利用系数为130t/m2·h,年作
业毫机骗面积品能结子飞长x爽x栏板):
1.5×4.5×0.7m;
环冷机:面积415m2,會车宽度3.5m,栏板高度1.6m,
有效冷却时间50-80min
次混合机:①38×15.0m,最大料量为920t/h
二次混合机:Φ4.4×19.0m,最大料量为920t/h
主抽风机:工况风量为18000m3/min、全压为15.5KPa
配豪同步电机6500kW/10kV。电杋采用变频调遠抆术。
冷矿筛:规格为3.0m×9.0m,最大处理料量920t/h。
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
百钢矿业
研究分析
因地制宜,优化设计,紧凑工艺流程。
◆将一二筛设计在同一个厂房内解决场地狭窄问
题。采取上下布局,上层为一筛,筛出返矿,筛上
物全部进入二筛,筛出大成品、小成品和铺底料。
◆采用大角度皮带解决场地狭窄的问题。将铺2皮
带设计成角达67度,全长77米,垂直高度25.85米
的大角度皮带。
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
百钢矿业
◆科学改造老系统上料系统,节省了新建料场的费用,
实现新、老系统原料双供互补。
●经过对360平物料平衡及老系统上料
能力测算,合理对老系统破碎系统进
行增容改造,对老系统供料的8台筛
子、5台锤子和15条皮带机进行改型
和改造,实现通过老供料系统对新建
通过科学合理改造,充分挖潜原有上
料系统,实现了大石河新仓金属料以
及燃料、熔剂既能供老系统又能供新
系统的双供格局,稳定了新老厂的生
产,通过小改造,解决了工艺上的大
难题,节省了新建料场的费用。
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
百钢矿业
◆合理流程改造,科学平衡迁钢固废。
●新建返15皮带对新熔燃1、新熔燃2皮带,实现迁钢髙炉
返矿对360m2烧结机供料;
●配3皮带安装分料器对新熔燃1、新熔燃2皮带,实现迁钢
除尘类固废对360m2烧结机供料
●配4皮带安装分料器对新熔燃1,新熔燃1安装分料器对新
配1,实现对360m2烧结机供料
360m2烧结机设计技术集成及工艺优化
百钢矿业
集成国内先进技术
◆含铁原料、熔剂、燃料均通过电子皮带称按重量配比给料,给定
量自动调节
◆采用一混混匀、二混制粒的两段式混合工艺;
◆在一混皮带安装红外线水分仪,实现水份在线自动监测,解决人
工检测时间长、目测水份不准的问题
◆采用低碳厚料层(料厚680mm)工艺,利用料层的蓄热作用,降低燃
料消耗和烧结矿Fe○含量,提髙烧结矿的还原性;
◆采用圆辊给料机+九辊布料器的布料形式,强化烧结布料的偏析
作用,优化烧结过程
◆配置完善的铺底料系统,保护烧结机台车篦条,改善料层透气性,
强化烧结过程。
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