空分分厂·1V母线短路事故.docVIP

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空分分厂“11·16”380V母线短路事故 一、事故经过: 一系列A单元跳车前机组状态:汽机转速:4831rpm,蒸汽压力:8467MPa,BAC供油压力:298KPa,主润滑油泵运行。 一系列B单元跳车前机组状态:主润滑油泵、辅控制油泵运行正常,油压稳定。机组转速:4823rpm,油压PI370:394KPa。 11月16日17:31,空分工艺人员对A单元常温水泵做互备试验,常温水泵A运转,切B泵正常。17:44, 常温水泵B运行,切A泵无法启动。17:57电气运行人员得到调度通知,空分一系列常温水泵A电机失电 不能启动,电气运行人员到空分380V配电室检查,发现一系列常温水泵A抽屉处于“工作”位,同时机械操作把手在“合闸”位,但抽屉上电源指示灯无显示,电流表指示为零。检查发现一系列常温水泵A抽屉开关操作把手不能合闸,抽屉无法送电,随后通知电气检修人员。18:35电气检修人员到达现场,检修人员在处理一系列常温水泵抽屉开关时,发现抽屉不能抽出,此抽屉下方原油站主润滑油泵抽屉开关(现为备用开关,无负荷电缆)在检修位置,不方便工作,故将此抽屉向开关内推入,推入过程中发生短路“放炮”。 18:55空分PCA段进线开关跳闸,380V快切装置残压动作正确,母联开关合闸,PCA段正常带电,在380v母线PCA段电源切换过程中,空分A单元主油泵跳闸,300ms后备用油泵启动,联锁投入正确。但是备用油泵启动后,BAC油压仍然持续下降,18:57:08降至最低点83.88KPa,低于跳车联锁值150KPa,空分A单元机组停车。20:40电气运行人员进行故障点隔离过程中,在寻找操作把手时误碰B段进线开关,导致B段开关跳闸,20:40:16PI470压力低空分B单元跳车。 检修人员将母排烧毁部分锯掉,并对形状进行校正,母排下方用热缩套管处理后,将备用抽屉的动触头换在常温水泵A011BGA06GS004抽屉开关上,完成事故处理。11月17日11:42空分A单元再次启机;11 月17日01:16PCA段恢复送电;11月17日03:02空分B单元再次启机。 二、事故原因分析: (一)电气一次检查部分 11月16日18时40分,阜新一班电气值班人员接到运行人员电话通知,立即组织人员赶到现场,发现380VPCA段盘柜011BGA06GS005抽屉下部柜门已处于打开状态,盘柜表面已变黑,且抽屉不能正常拉出至检修位。到011BGA06GS盘柜后,打开柜门发现,由母线引下至各抽屉单元的垂直母排已发生弯曲形变,母线夹损坏,盘柜底部金属挡板已被电弧烧穿,有两片母排烧化残片散落柜内,顶部距盘柜右侧金属板有放电痕迹。待停电后将油站主润滑油泵备用011BGA06GS005和一系列常温水泵A011BGA06GS004抽屉单元撬出盘柜,检查发现油站主润滑油泵备用011BGA06GS005抽屉单元内缺少一个塑壳断路器,内部电源进线电缆头与出线电缆头均未做绝缘处理,电缆头与抽屉金属部分接触,在抽屉内部共发现4处电缆对地放电点。 检查一系列常温水泵A011BGA06GS004抽屉单元发现负荷侧触头有烧蚀痕迹。 (二)电气二次检查部分 检查空分380V配电室SID-40B快切装置动作报告如下: 18:55:09:511母线电压异常 18:55:09:628工作开关误跳启动 18:55:09:628串联切换启动 18:55:09:629跳断路器1DL 18:55:10:719合母联断路器 18:55:10:719残压动作 18:55:10:789非正常工况切换成功 18:55:09:511快切装置检测到空分380V配电室PCA段母线电压出现异常,17ms后,#1进线开关 速断保护动作跳闸。同时,快切装置串联切换启动,1ms后,快切装置发跳#1进线断路器指令;此时,#1 进线断路器已跳闸。90ms后,快切装置发合母联断路器指令。同时,快切装置残压动作。70ms后,快切装置确认非正常工况切换成功。 综合以上分析,此次空分380V配电室SID-40B快切装置属于正确动作。 18:55在380v母线PCA段电源切换过程中,空分A单元主油泵跳闸,300ms后备用油泵启动,,联锁投入正确。但是备用油泵启动后,BAC油压仍然持续下降,造成空分机组低油压保护动作,引起空分机组跳车。 三、防范措施: (一)加强检修人员技能培训,完善公司检修工作标准。阜新工程公司项目部应尽快按照维护合同要求的技能水平,配置电气检修人员数量。 (二)电气分厂与空分分厂配合,针对事故中备用油泵启动无法维持系统油压的问题,彻查原因,必要情况下邀请相关专家

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