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台州恒生纺机有限公司
员工朋友们:
你们好!
XX 年是恒生纺机公司自摇架立项以来,走完创业之初的艰苦历程,步入了
快速发展快车道,具有转折意义的一年。这一年,全体员工在公司决策者正确的
指引下,紧密的团结在三部一室的周围,苦练内功、自我加压、内强素质、外拓
市场、顽强拼搏,基本上达到了年初公司确定的方针与目标。在质量控制、产品
开发、技术改造与生产管理等方面取得了较好成绩。全年的工作主要体现在三个
方面。
一、 开源节流降成本、转变机制增效益
为将资金、人员、精力全面投入到主导产品——摇架上来,公司决策者以大
格局出发,将公司的传统产品车架、椅架全面停产,并将相关的工装转让,换回
了宝贵的资金,进行摇架生产的再投入。为严格的控制成本,增强产品竞争力,
我们从各方面下手,使成套摇架的直接生产成本大幅度降低,主要措施有:将
M6 紧定螺母改为冲压件、自行生产销轴。在保证质量的前提下,取消了个别零
件的复杂工序。同时通过对工装的改造,使很多零件的生产效率有了大大的提
高;既降低了工装配件的消耗,又达到了高效、低耗的目的。
为了努力提高劳动生产率,不但提高员工收入,改革了使用多年的劳动分配
制度,从计时制平稳的过渡到了计件制。在劳动生产率得成倍增长的同时,员工
收入明显提高,大大加强了企业的凝聚力。
二、艰难投入保质量、真抓实管求稳定
为确保产品质量稳定,使公司产品质量再上台阶,公司决策者王老板,用长
远的战略眼光,审时度势,做出了大胆而正确的决定,从相对紧张的资金中挤出
二十余万元,投入了自已的热处理设备,使产品内在质量得到了可靠的保障,解
决了热处理外协质量不稳定的难题。咬紧牙关、勒紧腰带再次投入,引进了大型
销轴机、震动抛光机、无芯磨床、全自动仪表车床等先进设备,又使制约我们生
产与质量的外协销轴问题迎刃而解。通过一道道难题的各个击破,使产品原有的
一些问题得到了彻底根治。在保证量的同时,也得到了质的提高。
在产品质量控制与管理方面,力求发现一个问题,根治一个问题,我们追根
求源,从相关件入手,认真分析问题的根源,从工艺着手、从工装着手、从尺寸
控制着手、从理论认识着手,先后解决了定位钩脱钩、手柄脱焊、夹簧脱落等
老、大、难问题。在质量管理上,严格的按照公司《质量考核细则》和《质量考
核细则补充规定》对员工进行考核。对各员工的产量与报废数进行逐日登记、计
算报废率,对超标准的员工即时进行处罚,每月评选出质量达标人员进行了奖
励;对质量意识强、操作认真、废品率极低的员工给予特别奖。在质量管理上做
到了奖罚分明,员工质量意识得到了普遍提高,在产量增加的情况下,质量得到
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了较好的控制。
三、集思广义搞技改、齐心协力创新品
2005 年我们在工装、设备的技术改造上,以优质、高效、低耗为原则,先后
自行设计制造了热处理电加热水炉、油炉、摇架平行度测试台、双端面磨床、小
直径销轴封闭切断模、气动弹簧安装台、定位相对精确的扭簧安装夹具等,通过
生产实践均能达到设计要求,个别工装生产效率惊人,每天可达到 4~5 万件,有
些已处于行业领先水平。
在新产品开发方面,我们克服设备、仪器简陋等困难,在仅仅只有一套兄弟
厂家样品的情况下,于 2005 年 4 月开始着手板簧摇架的开发与研究,通过三个月
的努力基本完成了工装、夹具的设计、制造,就在我们新产品即将面世时,我们
得到了世界上最先进的德国绪森公司的两套板簧摇架,使我们看到了我们即将面
世的 YJ3-142 板簧摇架与德国板簧摇架的差距,为了着眼于高起点、高附加值,
从而彻底否定了我们开发的 YJ3-142 板簧摇架,在求精、求新的思想指导下,老
板果断的宣布第一阶段的板簧摇架开发失败。随后我们在短短的一个月时间里,
从理论上申请注册了板簧摇架机构的载体、摇架主体上的八大专利,并顺利被国
家知识产权局受理,从而使恒生公司终于有了自已的知识产权。虽然专利已申请
并受理了,但板簧摇架的开发工作还面临许多困难,尽管模具已完成 60%,但是
重要部件板簧的材料还没有完全确定,我们在这一阶段仅仅掌握了板簧加压高度
与压力值的规律,可以说在没有找到合适的板簧材料
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