培训中心 转炉炼钢培训资料 龙钢炼钢厂考察报告.pptxVIP

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2015年8月8日;一、龙门钢铁概况: 陕西龙门钢铁炼钢厂转炉车间主要工艺设施及装备有:50t转炉4座,120t转炉2座,并配有LF精炼炉、VD精炼炉,8机8流连铸机一台(10米弧)、5机5流连铸机两台( 8米弧、6米弧各一台)。 主要生产热轧圆钢建筑、建筑用钢、矿用树脂锚杆、盘条等。 ;二、成本概况: 1、炼铁成本 龙门钢铁高炉铁水成本1531元/t。 2、炼钢成本 炼钢成本5月份301.57元/t; 2015年前5个月平均330.33元/t 。 3、精细化管理 炼钢炉炉清系统。根据每炉入炉料用量及合金用量、出钢量计算出每炉钢成本,做到精细化成本管理。 ;三、指标概况: 1、龙钢炼钢厂消耗指标 ;三、指标概况: 2、降低钢铁料消耗措施 钢铁料消耗控制经验:高拉碳、控喷溅。 老区四座50t转炉,采取“高拉一点(点吹10秒左右)”方式,平均出钢碳0.11%,平均出钢量47(48吨铁水、2吨废钢);新区两座120t转炉,平均出钢碳0.12%,高拉碳终点使用氮气高枪位压制泡沫渣,平均出钢量148t (148吨铁水、5吨废钢)。出钢加入碳化硅1.5kg/t,增碳剂0.4kg/t(合金、碳化硅、增碳剂总增碳量0.11%)。 3、造渣料 造渣料主要使用石灰、轻烧白云石,转炉做到零维护,50吨转炉炉龄可到达30000炉,120吨转炉炉龄可达到28000炉。轻烧白云石消耗约20kg/t。龙钢采用石灰石代替石灰工艺,石灰消耗约30kg/t,石灰石加入量与石灰接近,平均27kg/t,开吹到6分钟前加完。 ;三、指标概况: 4、烧结矿加入要求 烧结矿要求粒度3mm以上,基本为3~10mm,平均加入量22kg/t。污泥球使用平均32kg/t,最高到40kg/t;龙钢污泥球烧制加工,成球性差,含水低,除尘压力小,收得率高。综合加入量约60kg/t。 5、铁水成分 Si:0.50%左右,P:0.130%左右最高不超0.150%,S:0.030%以下;出混铁炉铁水温度平均1350℃,铁水成分温度稳定,新区120吨转炉铁水入炉前成分送往摇炉工,以便及时调整熔剂用量。 ;三、指标概况: 6、出钢口寿命 出钢口寿命400次以上,50吨转炉使用140mm出钢口,出钢时间1.5~2.5min;120吨转炉使用150mm出钢口,出钢时间4.5分钟以上。 7、班产量及氧耗 50吨转炉一个班8小时生产20炉钢,纯供氧时间12分左右,氧压0.8MPa,氧枪为直径180mm四孔拉瓦尔管氧枪(具体参数未知),氧气消耗48m3/t,连铸坯切割使用氢氧发生器(节省氧耗约8m3/t)。 8、石灰质量 有效CaO含量80%以上,MgO含量3%左右,活性度300以上。 ;四、可借鉴经验: 1、钢铁料消耗方面 龙钢使用烧结矿、污泥球与我厂模式一致,计成本不计消耗。其污泥球、烧结矿综合用量达到60kg/t左右,我厂7月份两者综合用量不到30kg/t。烧结矿、污泥球综合用量差异30kg/t对钢铁料消耗影响约13.8kg/t。龙钢炼钢厂混铁炉出铁温度1350℃左右,废钢资源主要靠内部循环,转炉热量依靠烧结矿、污泥球平衡。铁水条件稳定,P不超0.150%,S不超0.030%,Si含量0.50%左右;铁水稳定造渣料消耗低,渣中TFe损耗低。 2、护炉情况 龙钢污泥球、烧结矿用量远高于我厂,其炉况几乎不受影响,可实现转炉零维护,平均炉龄28000以上。终渣MgO含量8%左右,炉况维持良好主要依靠转炉终点高拉碳,按照合金、增碳剂等增碳效果反推其出钢碳约0.11%。 转炉使用生铁块粘补大面。我厂可借鉴其高拉碳操作,提高岗位工操作水平,将出钢碳由目前0.05%逐步提高至0.10%以上,做黏终渣,兼顾护炉并最大限度提高含铁辅料加入量。 ;五、现场管理: 1、现场物料管理 炉前测温偶头炉均消耗1.7支,少用的偶头按照0.5元/支奖励炉前工。 ;; 2、现场卫生整洁 通廊走道摆放花草,地面无积灰。 ; 2、现场卫生整洁 通廊走道摆放花草,地面无积灰。 ;六、钢包加盖: 1、钢包加盖概况 龙钢炼钢厂钢包加盖2014年6月份开始安装11月份投入使用,2015年元月份外包给耐材厂家管理。现钢包加盖率100%。 钢包加盖机构采用插齿式液压提升机构,在正常使用期间不用做任何调整,即可使用方便,且稳定性强。钢包车进出无需停车即可完成加盖摘盖过程。

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