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- 2020-11-19 发布于广东
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潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
FMEA编号: PF001
项目名称: QVR系列 汽车线 过程责任: 第 PAGE 1 页,共 4 页
规 格:0.75、1.0、 1.5、2.5、4、6 mm2 关键日期: 2003-3-12 编制人:
核心小组: FMEA日期(编制):2003-3-11(修订):
序号
过程功能
要求
潜在失效模式
潜在失效后果
严重度S
级别
潜在失效起因/机理
频度O
现行过程控制预防
现行过程控制探测
探测度
?
R
P
N
建议措施
责任及目标完成日期
措施结果
采取的措施
S
O
D
R
P
N
1
束绞
铜丝跳股
引起成品线材表面有股纹、起包,火花电压测试通不过
7
绞线机内导轮不灵活
2
每班开始时手感检查导轮是否灵活
操作工每两小时目测一次。检验员每两小时目测检查,查看是否有跳股
7
98
无
7
放线张力不同
2
检验员每两小时用张力表检查放线张力是否相同
操作工每两小时目测一次。检验员每两小时目测检查,查看是否有跳股
4
56
无
铜丝有油
7
作业人员手上有油
2
操作员每次接触铜丝前用抹布将手擦干净
操作员每次接触铜丝后目测检查铜丝是否有油
7
98
无
7
机器导轮有油
2
操作员每班首检导轮是否加油过多
操作员每班首检铜丝是否有油
7
98
无
绞合不圆整
7
选用模具不当
2
操作员、检验员目测首检绞合是否圆整
7
98
无
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
FMEA编号: PF001 第 2 页,共 4 页
序号
过程功能
要求
潜在失效模式
潜在失效后果
严重度S
级别
潜在失效起因/机理
频度O
现行过程控制预防
现行过程控制探测
探测度
?
R
P
N
建议措施
责任及目标完成日期
措施结果
采取的措施
S
O
D
R
P
N
1
束绞
铜丝少根
导体电阻过大
7
▲
铜丝断线绞线机不报警
2
每班/每换规格操作员检查报警装置
操作员每两小时目测铜丝根数
7
98
无
铜丝拉细
7
▲
张力过大
3
检验员每两小时用张力表检查放线张力
操作员每两小时用OD表检查铜丝直径
4
84
无
铜丝混丝
绞合外径不符合要求或导体电阻过大
7
▲
换规格时换错铜丝
2
检验员、操作员每换规格用OD表检查铜丝规格是否符合
3
42
无
2
押出
铜丝拉细
导体电阻过大
7
▲
放线张力过大
2
操作员用OD表首检铜丝线径
4
56
无
热收缩不良
使用时绝缘收缩严重使端部导体外露
6
未过预热器
2
操作员每换规格目测检查是否过预热器
7
84
无
潜在失效模式及后果分析
(过程FMEA)
FMEA编号: PF001 第 3 页,共 4 页
序号
过程功能
要求
潜在失效模式
潜在失效后果
严重度S
级别
潜在失效起因/机理
频度O
现行过程控制预防
现行过程控制探测
探测度
?
R
P
N
建议措施
责任及目标完成日期
措施结果
采取的措施
S
O
D
R
P
N
2
押出
线材表面有疙瘩
有烧焦的痕迹
外观不良顾客不满意
7
胶料在押出机内时间过长,换规格时螺杆内胶料未清理干净
2
操作员每换颜色时目测首检线材是否有疙瘩
7
98
无
线材偏心
最小点厚度小于规定值,导致绝缘电阻过
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