油田机采井免清蜡及低温输送工艺.doc

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PAGE PAGE 4 机采井免清蜡及低温输送工艺流程 随采聚浓度增加,机采井泵效下降。同时,高含蜡原油无论含水高低都需要对采油井定期采取清蜡措施,主要清蜡手段是热水洗井。大庆油田抽油机井平均热洗周期为92天,单井平均一年热洗4次,每次热洗平均影响约36小时的产量。此外,使用热水洗井方法还消耗了大量的天然气、水、电等能源。同时为了使高含蜡、高粘原油在地面顺利输送,需要对其进行加热,导致生产能耗增加。为此,研究了高含蜡原油机采井免清蜡及低温输送工艺流程。 1、原油流动改性剂性能及室内实验结果 1)原油流动改性剂性能 油基原油流动改进剂在井筒内使采出液形成水为外相的拟乳状液。由于该拟乳状液内相的含蜡原油与管壁隔开,蜡无法接触管壁,因此产出液在管壁上不结蜡,进而起到采油井免清蜡的作用。 室内采用测定凝油粘壁量变化方法确定流动改进剂防蜡效果。结果见图1。 可以看出,与不加药相比,当加药浓度为150mg/L时凝油粘壁量平均降低幅度为93%,可以有效的起到防蜡作用。 同时加入流动改进剂后,原油分散在表面活性剂水溶液中形成水包油型(O/W)原油乳状液或拟乳状液,表观粘度大幅降低。与常规油气水混合物流动相比,可以大大降低管流沿程阻力、局部阻力、提高抽油泵泵效。 采出液含有流动改性剂后凝油沾壁温度大幅度下降,使得原油可地面温度较低条件下传输,见表1。 表1 凝油粘壁温度测试数据表 含水率(%) 70 60 70 85 加药浓度(mg/L) 0 150 150 150 凝油粘壁温度(℃) 29.4 18.8 18.4 17.5 由表1可见,70%含水的原油再不加药的条件下,凝油粘壁温度为29.4℃。在投加150mg/L原油流动改进剂的情况下,凝油粘壁温度可下降 2)含流动改进剂采出液进泵流动阻力变化实验 分别采用150、200、250mg/L浓度的流动改进剂流体,改变含水率和流量,记录流经泵游动凡尔和固定凡尔的压降变化。流量4m3/h时的实验结果如图2 68% 68% 图 图2 加药前后固定凡尔压降与含水关系曲线 由图2可以看出,不加流动改进剂情况下,在含水90%以前流动阻力远高于加流动改进剂后的流动阻力;加入流动改进剂后当含水30%时,流体阻力下降达68%。 2、加药方法研究 1)常规点滴加药方式采出液药剂浓度变化规律研究 采用常规点滴加药罐,流动改进剂按油相的150mg/L用量加入,每2小时取样化验,连续取样化验450小时以上。试验结果如图3。 可以看出,采用常规井口点滴加药方式加入原油流动改进剂,井口采出的药剂浓度是跳动的,没有连续性,不能稳定在100mg/L-150mg/L之间,无法实现连续稳定的含药剂浓度,因此不能有效地实现清防蜡目的。 2)保持有效防蜡浓度加药方法研究 在不增加药剂量的条件下,增加药剂溶液(清水)的用量,将药剂和溶液从套管连续加入井下。流动改进剂按油相的150mg/L用量加入,每2小时取样化验。试验结果如图4所示。 通过现场试验得出对于沉没度小于 米的油井,1.5m3/d以上的药剂溶液量可以使采出液药剂浓度稳定在100mg/L-150 3)现场加药流程 为实现增加药剂稀释液量的目的,现场利用油井地面掺水管线将药剂和清水混合加至井下。现场利用掺水管线将药剂和溶液加至井下,加药流程为:中转站加药泵将纯药剂加入掺水汇管,与站内掺水混合后经掺水泵输送到计量间,药剂溶液通过过滤器后,由流量控制装置分配到试验井井口,最终将药剂加入油套环空。流程见图5。 中转站加药泵 中转站加药泵 计量间掺水过滤器 掺水(热洗)管线 掺水管线 井口 流量控制装置 图5 免清蜡技术加药流程图 3、现场试验结果 现场试验8座转油站、918口井,见到明显的效果。 1)免清蜡效果明显:2003年试验井平均免清蜡周期已达1185天,试验区每年减少洗井2720井次,试验井年减少热洗影响产量达2.2651×104t。试验井作业现场跟踪杆管无结蜡现象,在抽油杆体表面有明显的防护膜,说明试验井防蜡效果明显。 2)地面常温输送效果良好:试验井平均回油温度由试验前38℃下降到32℃ 3)原油流动改进剂改善了油井的生产状况,提高了泵效和系统效率:平均泵效提高5.0%(增加幅度10.8%)。平均系统效率提高3.8%(增加幅度19.5%),平均吨液百米耗电量下降0.3kW.h(下降幅度20%)。平均单井日增液4.4t,增日增油0.4t。 4)节电、节气效果明显:由于每座转油站掺水泵和加热炉都减少了一台,加上减少热洗泵洗井,站内平均日节电8008kW.h(降低幅度24.1%),日耗气减少19255.4m3(降低幅度36.2%),吨油集输自耗气下降6.5m 高含蜡原油机采井免清蜡及低温输送工艺流程,改善了见聚抽油泵的生产状况,提高了泵效和机采井的系统

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