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总结目录
项目背景
推力头镜板检测、修复加工方案
检测、修复加工流程
四[质安会拉制
五」
期安排
六目工件保护、工装制作及应用
七目经验总结及建议
总结目录
项目背景
七目经验总结及建议
、项目背景
1、9年,电站F机组推力轴承盘车烧瓦,后检查发现推力头与镜
板合缝处有发黑油迹溢岀,由厂负责更换推力瓦并完成后续检修
工作,投入运行正常
κ2、1年,F机组又出现烧瓦事故,由厂负贲检修,4月期间并对
推力头镜板送武重修复加工,结构未做任何改动
3、1年,厂提出对电站机組推力轴承结构进行优化,提交项目
3月,结合项目报告,厂编写出推力头镜板检测、修复加工
技术方案
5、2月,F机组推力头镜板修复加工完成;在此期间,对OF机组
推力轴承检查时,发现轴承润滑沾变黑,结合缝有发黑物流出
6、1月,天津结合哈厂提出的修复建议基础上,提出修复加工
方案,主要增加了在外围増加8个骑缝径向销。
总结目录
项目背景
推力头镜板检测、修复加工方案
七目经验总结及建议
二、推力头/镜板检测、修复加工方案
1、4月,对F机组推力头镜板修复加工,只对结合面处理后按照
原图纸组装
2、11月,哈厂提交机组推力轴承结构优化报告,厂结合报告编
写的处理方案
3、月对F机组推力头镜板加工时,按照3月份的方案实施检测、
修复加工(增加两道密封、增加螺栓到64个M20螺栓,内外双
排),12月修复后运回;
4、7日,由M公司结合哈厂提交的修复加工方案,从F机组上开
始实施(增加两道密封、螺栓增加到64个M2O螺栓,内外双排,
推力头螺栓孔全部按照24加工,并在外部增加8个050径向骑缝
销)。
总结目录
项目背景
检测、修复加工流程
七目经验总结及建议
检测、修复加工流程
3.1、工件到加工厂家后,检查工件运输有无损坏,并卸车;图
为机组推力头镜板运输至武汉中铁科工加工厂家
运输到加工厂区
做好卸车准备
、检测、修复加工流程
32、翻身示意图片(下图实例为将A面由上翻身到下面的过程)
IM620121215-134605
IMG_20121215134634
121215134737
IMG20121215134741
MG20121215134745
MG20121215134811
MG135016
iMG_20121215135034
MG135059
MG135105
MG20121215135123
IMG_20121215135128
MG_2012121513515
20121215135226
3.3、组合体检测
组合体高度
镜板平面度检测,平面度检测有两种
方式,0级平尺直接放在被测面,或
平尺下放置等高垫块。
组合体高度测量,因尺寸片大,采用
分段测量
检测、修复加工流程
对组合体修复前相关测量
a、检测镜板平面度、粗糙度
b、检测组合体高度尺寸;
c、检测推力头、镜板结合面间
隙
d、导轴瓦部位粗糙度以及表面
缺陷情况统计等
注意事项:在结合面内圈做结
合部位标记,便于分解后按照
标记重新组合
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