信息中心 企业经典案例 陕西柴油机重工有限公司-降低GE箱盖铸件废品率.ppt

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陕西柴油机重工有限公司 QC成果资料 二〇一五年五月 降低GE箱盖铸件废品率 铸造三车间箱盖QC小组 一、小组概况 小组名称 铸造三车间GE箱盖QC小组 注册号 SXDQC14010 成立时间 2014.11 课题类型 攻关型 成员 6人 活动时间 2014.11-2015.4 活动次数 5次 课题名称 降低GE箱盖铸件废品率 序号 姓名 文化程度 职务 小组分工 1 贾玉珍 本科 技术主任 指导造型、熔化工艺方案的制定 2 雷王平 本科 技术主管 工艺方案实施指导 3 李磊 研究生 工艺员 工艺方案实施指导 4 张 涛 本科 熔化工艺员 制定熔化工艺方案 5 王刚 技校 熔化工艺员 负责造型工艺实施 二、选题理由 选 题 理 由 三、现状调查 GE箱盖质量情况统计 GE箱盖有912D与640D两种型号,两型箱盖结构相同,尺寸不同。 从2014.11月到2015.1月总的生产结果统计分析如下: 912D箱盖投产数量81件,综合废品率28.38%,缩松废品为20.98%; 640D箱盖投产数量61件,综合废品率27.87%,缩松废品为21.31%; 912D 缩松 夹砂 夹渣 总数 件数 17 3 3 23 废品率% 20.98 3.7 3.7 640D 缩松 夹砂 夹渣 总数 件数 13 2 2 17 废品率% 21.31 3.28 3.28 现状调查结论:从统计数据可以得到,铸件缺陷类型主要集中在缩松缺陷,所以小组成员一致认为缩松缺陷是导致铸件废品率高的主要原因。 GE箱盖缩松部位 三、现状调查 GE箱盖缩松部位结构图示 三、现状调查 侧视剖面 水平剖面 四、目标设定 设定目标值: 从分析结果可以看出:缩松缺陷导致的废品率高是主要的,如果能解决 缩松缺陷,就能将箱盖的废品率控制在10%以内。 根据实际生产,我们本次活动的目标值为箱盖表面缩松缺陷≤1%。 五、原因分析 工艺 设备 材料 炉前化学分析不准确 测温仪测温不准 操作技能差 C当量偏低 原材料杂质多 激冷效果不佳 孕育不良 上 平 面 缩 松 人 缩松部位较厚,冷铁少 环境 环境湿度影响 环境温度影响 回炉料材质不明确 工艺纪律执行不严 主要元素含量偏低 六、确定要因 通过鱼刺图小组成员共确认出11个末端因素,对这些末端因素进行了逐一确认 序号 末端因素 确认方法 确认标准 确认结果 是否要因 1 原材料杂质多 检查生铁、废钢入场复检报告 《废钢采购技术规格书》,铸造用生铁 (GB/T718-2005) 符合标准 否 2 回炉料材质不明确 检查回炉料标识 无检查记录、无标识 不符合工艺要求 是 3 孕育不良 检查过程控制记录 工艺要求:加入0.3%75FeSi 按照工艺要求执行 否 4 炉前化学分析不准确 炉前光谱分析与炉后化学分析对比 GE箱盖作业指导书 《ZZ-GE-Lufkin-造型-2015》 炉前炉后化学成分相符 否 5 测温仪测温不准 检查测温枪合格证与检验记录 是否校验合格 测温枪定期进行校验,在合格范围内 否 六、确定要因 序号 末端因素 确认方法 确认标准 确认结果 是否要因 6 环境湿度影响 检查环境湿度 GE箱盖作业指导书 《ZZ-GE-Lufkin-造型-2015》 符合作业指导书要求 否 7 环境温度影响 检查环境温度 GE箱盖作业指导书 《ZZ-GE-Lufkin-造型-2015》 符合作业指导书要求 否 8 操作技能差 检查上岗证与技能证 持证上岗 操作人员都持有资格证 否 9 工艺纪律执行不严 检查过程控制记录 GE箱盖作业指导书 《ZZ-GE-Lufkin-造型-2015》 配箱与熔化符合要求 否 10 C当量偏低 炉前光谱分析 GE箱盖作业指导书 《ZZ-GE-Lufkin-造型-2015》 主要元素含量偏低 是 11 激冷效果不佳 计算热节模数 铸造手册 热节模数偏大,易收缩 是 七、制定对策 要因 对策 目标 措施 负责人 完成日期 造型工艺 改善凝固速率 增加激冷效果 根据计算在铸件上表面处放置冷铁 李磊 2015.2 碳当量偏低 重新设定主要元素含量范围 降低缩松倾向 调整化学成分 张涛 2015.2 回炉料使用 回收GE浇冒系统及相同材质材料 明确回炉料成分 分类、明确标识回炉料 张涛 2015.2 针对上述要因,小组制定了相应对策: 八、对策实施 对策实施一:造型工艺 改进前 改进后 化学成分控制要求: 根据小组研究结果:C含量由(3.0-3.4)%变为(3.25-3.4)%、Si含量由(1.5-1.6)%变为(1.6-1.7)%、Mn含量由(0.65-0.75)%变为(0.

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