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QC降低混凝土充盈系数,提高钻孔灌注桩成桩效率.pptx

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降低混凝土充盈系数,提高钻孔灌注桩成桩效率;一、工程概况; 武汉站车站建筑总面积为352331m2,结构形式为桥建合一,上部为站房钢结构,下部为特大桥结构,下部总共10座桥,桥梁基础为桩基加独立承台。根据现有图纸统计,工程目前共有铁路工程桩1260根,所有桥梁工程桩直径均在125cm--220cm。最深桩达68米,混凝土方量从40--193方不等,需用混凝土约132355 m3。 ;二、QC小组概况;三、选题理由;三、选题理由;四、现状调查 ;结论:从上述图表我们看出桩成孔直径偏大和 混凝土超灌量偏大是影响桩混凝土充盈系数的重要因素;五、设定目标 ;六、目标可行性分析 ;七、原因分析 ;桩成孔直径偏大;八、要因确认 ; 要因确认1 :工人未培训; 要因确认2 :泥浆比重控制不准确; 要因确认3 :工人施工中偷懒; 要因确认4 :钻头直径偏大; 要因确认5 :钻机稳定性差; 要因确认6 :混凝土坍落度偏大; 要因确认7 :地质情况较差;武广客运专线WGZFI标项目经理部; 要因确认8 :混凝土超灌高度测量方法不合理;要 因 统 计 表;九、制定对策 ;十、对策实施 ;【实施效果】1、通过2007年7月10日-2007年7月20日对钻头整改后5根桩的成孔直径检查的结果如下;十、对策实施 ;【实施效果】2、通过2007年7月10日-2007年7月20日对更换钻机的12根桩的成孔直径和垂直度检查的结果如下:;十、对策实施 ;【实施效果】4、通过2007年7月10日-2007年7月20日,对现场出现过塌孔的17根桩埋设水泥护筒,检查未发现有塌孔现象再发生。;实施四: 控制超灌量方面,由张国胜与队伍交流后制作简易捞勺代替用测绳来测量,避免由于测量失误带来的混凝土超灌。 ;【实施效果】4、通过2007年7月10日-2007年7月20日,对现场浇筑的24根桩混凝土量进行统计,检查结果如下:;十一、效果检查 ; 经济效益评价: 通过本次活动桩混凝土充盈系数达到了1-1.15的目标,经计算平均每根桩节省混凝土7方,按合同混凝土造价400元算,每根桩节省人民币2800元,截止2007年10月20日共完成桩基545根,共节省成本152.6万元,其它节省费用如下: 钻机费:300/天*138台*2轮=8.28万元 人工费:60/天*6人/台*138台*2轮=9.94万元 电费: 55KWH*24小时*138台*2轮*0.9元/度 =32.79万元 综合以上计算结果共为项目节省203.6万元!;节约时间: 目标实现后,桩混凝土浇筑时间明显缩短,同直径的桩所节约时间如表: ;十二、效果巩固 ;十三、制定巩固措施 ;十四、活动体会及今后打算 ; 通过这次开展QC小组活动,解决了桩基混凝土充盈系数偏高的问题,取得了较好的社会和经济效益。今后,我们将不断探索新工艺新方法,围绕本工程施工的全国最大的箱梁展开QC活动。 ;发表完毕,谢谢!

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