抽油机故障判断与处理.ppt

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? 抽油机设备常见故障处理 中国石化集团中原油田分公司采油二厂采油工培训基地 概 述 抽油机是 24h 连续运转的采油机械设 备。抽油机在工作中除承受液柱和 抽油杆柱的静载荷外,还承受着惯 性、磨擦和振动等一系列交变载荷, 容易造成机件磨损,连接零件松动 等现象,长期野外工作也容易造成 润滑油料损耗或变质,也容易出现 一系列的故障。 中国石化集团中原油田分公司采油二厂采油工培训基地 抽油机结构 抽油机结构图 1 —底座; 2 —支架; 3 —悬绳器; 4 —驴头; 5 —游梁; 6 —横梁轴承座; 7 —横 梁; 8 —连杆; 9 —曲柄 销装置; 10 —曲柄装置; 11 —减 速器; 12 —刹车保险装 置; 13 —刹车装置; 14 —电 动机; 15 —配电箱。 中国石化集团中原油田分公司采油二厂采油工培训基地 电动机部分 烧坏电动机的 故障 及预防 电动机运行时发生强烈振动的 故障 及处理 启动时,电机只发出嗡嗡响而不转 的 故障 处理 中国石化集团中原油田分公司采油二厂采油工培训基地 抽油机整机振动的故障及处理 故障的现象 检查抽油机时,发现支架摆动,底座和支 架振动,电机发出不均匀的噪声。 故障的原因 ( 1 )底座原因:主要有地基不牢固(没有夯实)底座与 基础接触不实有空隙、支架底盘与底座接触不实。 ( 2 )载荷与对中原因:主要有驴头 —— 井口对中误差大 、悬点载荷过重、平衡率未达到要求、井下抽油泵刮卡 现象或出砂严重、减速箱齿轮打齿或串轴。 中国石化集团中原油田分公司采油二厂采油工培训基地 抽油机整机振动的故障及处理 处理故障方法 ( 1 )如基墩与底板预埋件开焊,可挖出基墩到底 板预埋件重新焊接或夯实基础。 ( 2 )基墩与底座的连接部位不牢时,可重新找水 平后,紧固地脚螺丝或压杠螺丝,并备齐止退螺 帽。 ( 3 )支架与底座有缝隙时,可用金属垫片找平, 重新紧固。 ( 4 )驴头 —— 井口不对中时,应及时调整井口对 中。 中国石化集团中原油田分公司采油二厂采油工培训基地 抽油机整机振动的故障及处理 处理故障方法 ( 5 )严重超负荷时,应及时调小参数(冲程、冲 次、泵径),或更换大机型等。 ( 6 )平衡率不够时,应及时调整平衡,平衡率不 小于 85% 。 ( 7 )发现碰、挂时,及时调整防冲距,直至不碰 不挂。 ( 8 )如减速箱齿轮打齿或串轴,应及时更换或检 修,否则会造成更大的损坏。 中国石化集团中原油田分公司采油二厂采油工培训基地 曲柄销松动或轴向外移拔出故障及处理 故障的现象 检查抽油机时,能听到周期性的轧轧声。 严重时,地面上有铁屑或发生翻机事故。 故障的原因 ( 1 )曲柄销止退帽松动或开口销未插,使冕型螺帽退扣。 ( 2 )销轴与销套的结合面积不够,或装曲柄销时锥套内有 脏物。 ( 3 )销轴与销套加工质量不合格。 ( 4 )曲柄销套磨损严重。 中国石化集团中原油田分公司采油二厂采油工培训基地 曲柄销松动或轴向外移拔出故障及处理 处理故障方法 重新安装曲柄销,将旧销打出冲程孔,检查锥套 是否磨损。检测曲柄销轴与套的配合情况。在锥 套里涂好黄油,将曲柄销插入衬套压紧,再取出, 来看销轴上有多少面积黏有黄油,即可看出销与 套的结合面积,加工合格的轴套其结合面应达到 6 5% 以上,否则为加工不合格应更换。重新安装曲 柄销时,应按操作规程及技术要求装配。 中国石化集团中原油田分公司采油二厂采油工培训基地 连杆与平衡块刮碰的故障处理 故障的现象 有规律声响。当抽油机运转到某一位置时, 发出声响,连杆和平衡块发生摩擦的部位 有明显的痕迹。 故障的原因 ( 1 )游梁安装不正,游梁中心线与底座中心线不重合。 ( 2 )平衡块铸造不合格,凸出部分过大(过高)。(平衡 块安装不正)。 中国石化集团中原油田分公司采油二厂采油工培训基地 连杆与平衡块刮碰的故障处理 处理故障方法 ( 1 )调整游梁位置,使游梁中心线应 与底座中心线重合,可用中轴承的前 后 4 条顶丝调节。 ( 2 )削去平衡块上突出过高的部分, 可采用手砂轮磨掉多余部分。 中国石化集团中原油田分公司采油二厂采油工培训基地 减速箱漏油 故障 及处理 减速箱部分 减速箱内不正常的敲击声的 故障 处理 减速箱轴承发热或有异响的 故障 处理 减速箱大皮带轮松滚键的 故障 及处理 刹车不灵活或自动溜车的 故障 及处理 中国石化集团中原油田分公司采油二厂采油工培训

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