fanucllm系统维修实例.pdfVIP

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FANUC llM系统维修实例 1故障现象: 1故障现象: 11故故障障现现象象::某配套FANUC llM的卧式加工中心,在回参考点时发生 PS200报警。 分析及处理过程: 分析及处理过程: 分分析析及及处处理理过过程程::FANUC llM的PS200报警的含义与FANUC 6M的 ALM091报警相似,因此分析过程同前述。检查诊断参数(DGN3000), 发现回参考点时,位置偏差其值为20μm左右,系统的Kv设置为 -l 16.67S ,属于正常范围。 但进一步检查发现,参数F(PRMl425)的L 设定为20mm/in,此值显然太小。对照其余轴,该参数为200,查明 故障原因是操作者在恢复参数时输入错误而引起的,更改为200后, 机床恢复正常。 2故障现象: 2故障现象: 22故故障障现现象象::某配套FANUC llM的加工中心,在回参考点过程中,发 生超程报警。 分析及处理过程: 分析及处理过程: 分分析析及及处处理理过过程程::经检查,发现该机床在“回参考点减速”挡块压上 后,坐标轴无减速动作,由此判断故障原因应在减速信号上。通过系 统的诊断显示,发现该信号的状态在“回参考点减速”挡块压上/松 开后,均无变化。 对照原理图检查线路,最终确认该轴的“回参考点减速”开关由于切 削液的侵入而损坏;更换开关后,机床恢复正常。 3故障现象: 3故障现象: 33故故障障现现象象::某配套FANUC llM系统的卧式加工中心,机床手动、回 参考点动作均正确,在MDI方式下执行程序正确,但在自动(MEM)方 式下却无法执行自动加工。 分析与处理过程: 分析与处理过程: 分分析析与与处处理理过过程程::由于机床手动、回参考点、MDI运行均正常,可以 确认系统、驱动器工作正常,CNC参数设定应无问题。机床在MDI方 式下运行正常,但MEM方式不运行,其故障原因一般与系统的操作方 式选择有关。 通过CNC状态诊断确认,故障原因是MEM工作方式未选定;检查机床 操作面板上的操作方式选择开关,发现该开关连线脱落:重新连接后, 机床恢复正常工作。 4故障现象: 4故障现象: 44故故障障现现象象::某配套FANUC llM系统的卧式加工中心,机床手动、回 参考点动作均正确,但MDI、MEM方式下,程序不能正常运行。 分析与处理过程: 分析与处理过程: 分分析析与与处处理理过过程程::由于机床手动、回参考点动作正常,故可以确认系 统、驱动器工作正常:由于机床在MDI、MEM方式下均不能自动运行 程序,因此故障原因应与系统的方式选择、循环起动信号有关。 利用系统的诊断功能,逐一检查以上信号的状态,发现方式选择开关 正确,但按下“循环起动”按钮后,系统无输入信号,由此确认,故 障是由于系统的“循环起动”信号不良引起的。 进一步检查发现,该按钮损坏;更换按钮后,机床恢复正常。

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