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SMED For Quick Change-over
ZSROBUST 2008,3.12.
灌装机快速切换的改善
、背景
中山工厂酸奶线是去年08年1月新建、投产的一条机械自动化作业生产线。 在公司的提倡的保护环境,节约能源与资源的消耗,回报社会的主题。酸奶线通 过分析缩短灌装机切换产品的时间,是提高生产效率、节约能源与资源的消耗的 手段,但酸奶灌装机的切换是整线设备切换的难点, 其中主要原因是切换后,经 常出现铝箔下盖不顺畅、戴盖不良;特别是理瓶故障性的问题频繁发生 ,造成如
翻瓶不良、卡瓶等,严重影响了生产进度,导致生产效率指标上不去,从而增加 了能耗成本。
二、改善小组
为了使缩短灌装机切换产品的时间,中山酸奶线成立了相关的改善活动小组 小组成员及职责如下:
表2-1
职务
姓名
改善小组内职务
组长
李友平
小组会议召集,组织协调,提供技术指导及监督计划实施 ?
组员
马植强
改善措施提出及组织实施
组员
黄家胜
改善措施提出及组织实施
组员
潘永浪
改善措施提出及组织实施
组员
刘裕光
改善措施提出及组织实施。
组员
汪玉霞
数据的统计分析
组员
吴进全
数据的统计分析
组员
李朝亮
问题点的原因分析及改善措施的执行。
组员
罗庆枝
问题点的原因分析及改善措施的执行。
组员
宁荣华
问题点的原因分析及改善措施的执行。
组员
林永祥
问题点的原因分析及改善措施的执行。
成员照片:
三、灌装机切换时间长的原因分析
灌装机切换时间长的主要原因是切换后,经常出现铝箔下盖不顺畅、戴盖不 良;特别是理瓶故障性的问题频繁发生,造成如翻瓶不良、卡瓶等,需重新再次 调整灌装机传动部件,所以由李友平牵头成立了灌装机的改善活动小组,并对灌 装机运行存在的问题进行分析:
四、改善目标
通过分析,我们制订出了这次改善活动的目的:
切换时间由原来的3人12小时 缩短到3人1.5小时;
线效率由76澀升到83%
1、 灌装机的改造:
1) 改造制盖机制盖模具、改造盖道;
2) 改善灌装阀,减少生产前调节奶量的时间;
3) 改善理瓶机护瓶板,减少更换时间;
4) 制做调节风送道宽度的工装;
5) 翻瓶座的改良
2、 切换工作进行优化
1) 制做专用切换工具,节约时间。
2) 各切换点进行标(作记号),实现部件初步定位起到标定作用
3)将生产不同规格的产品所需的更换件进行巧妙改造 ,做到能统一使用(如
转盘板的改造、高频热圭寸板的改造后能够所有品种 )。
3、 明确切换小组成员分工和职责并进行培训:
1) 切换小组由三名队员, 一名负责切换灌装机; 一名负责切换理瓶机; 一名负责 切换铝箔制盖机与风送道。
2) 清晰快速产品切换的原理
3) 掌握提高产品切换效率的方法
4、 规范切换操作:
1) 制定切换的标准
2) 切换前的工具、待更换件的准备(与工具清单、更换件清单核对) 。
3) 进行平行作业将待更部件清洁、装配成为整件。
4) 工具、待更部件就近放置在随手可及的作业现场,方便拿取。
六、工作进程表
序 号
时间
工作
人员
1
2008.8.10
制定计划
马植强、黄家胜、 潘永浪、
李友平、刘裕光、
2
2008.9.14
确定改善方案
李友平
3
2008.8.16~2009.02.27
改
善
过
程
制盖机的改造
全体组员
灌装机的改造
全体组员
切换工作进行优化
刘裕光
规范切换操作
李友平、刘裕光
明确分工和职责及培 训
李友平、刘裕光
4
2009年1月-3月
持续改善与回顾
全体组员
5
2009年3月底
改善总结评估
马植强、黄家胜、
潘永浪
七、实施情况:
1 ?制做专用工具,简便快洁。
i
ini
i
手用力压住风道来
调节间距
改善后用专用工 具固定风道间距 , 一人轻松搞定
2.
灌装阀的改善,减少生产前调节奶量的时间
3.各切换点进行标(作记号),实现部件初步定位起到标定作用
4.将生产不同规格的产品所需的更换件进行巧妙改造
,做到能统一使用(如转盘板
的改造、高频热圭寸板的改造后能够所有品种)
改善前需拆卸螺丝更
换转盘面板
改善后,扩长的转盘面板 固定螺丝孔,只需上下调 节既可.
5.翻瓶座的改良
八、我们的改善成果效益
1.改善后各项生产指标对比(如表8-1):
项目
切换产品的时间
生产线效率
酸奶瓶损耗率%
备注
改善前
08年1月~08年8月
3人共同作业6小时
77.94
1.08%
以上数据来 源于KPI报 表和酸奶线 日报表
改善后(第一阶段)
08年8月~08年12月
3人共同作业3小时
84.2%
0.62%
改善后(第二阶段)
09年1月~09年3月
3人共同作业1.5小时
84.39%
0.64%
效果对比
缩短4.5小时,下降75%
提升6.45%
下降0.
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