3×75t炉内喷钙方案概论.docx

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8 8 8 8 炉炉内喷钙干法脱硫 技 术 方 案 山东飞洋环境工程有限公司 2016年2月 目录 TOC \o "1-5" \h \z 1?概况 3 \o "Current Document" 2?厂区条件 3 2. 1厂址 3 2.2环境条件 3 \o "Current Document" 3?燃煤资料 3 \o "Current Document" 脱硫剂 4 \o "Current Document" 设计依据 4 \o "Current Document" 主要技术参数 4 \o "Current Document" 干法脱硫系统简介 5 反应原理 5 1艺流程 5 主要性能保证 7 主要技术指标 7 \o "Current Document" 设备清单 8 1.概况 邹城宏矿热电有限公司(以下简称公司)位于邹城经济开发区三兴路东段, 已有三台75t/h循环流化床锅炉并配套建设氨法烟气脱硫装置。为达到环保要求 的超低排放标准,拟建设炉内喷钙干法烟气脱硫系统。 2.厂区条件 2.1厂址 邹城经济开发区三兴路东段 2.2环境条件 年平均气压: 年平均汽温: 极端最高汽温: 极端最低汽温: 平均年降雨量: 最大年降雨量: 101.53kPa 12.3°C 41.9°C 一 23.3°C 594.4mm 1442mm 瞬时最大风速(地面上10m): 最大积雪深度: 最大冻土深度: 40ni/s 150mm 600mm 常年风向: 最大冻土深度 SSE -0.5m 抗震设防烈度为7度。根据国标《建筑抗震设计规范》和《火力发电厂土建 专业技术设计规定》的规定,脱硫装置按7度进行抗震构造措施设防。 3?燃煤资料 锅炉型号: 型号: 3台 1.锅炉蒸发量 2?风量(工况) 75t/h 170000m3/h 4.脱硫剂 石灰石目数在250以上,活性达到我方工艺设计要求。纯度在90%以上。 设计依据 本方案保证对系统功能设计、结构、性能、制造、建筑、供货、安装、调试、 试运行等符合相关的中国法律、法规、规范、以及最新版的ISO和IEC标准。 对于标准的采用按下述原则执行: 首先应符合中国国家标准、部颁标准及行业规程规定; 上述标准中不包含的部分,采用技术来源国标准或国际通用标准。标准山本 方案提供,业主确认; 如上述标准均不适用,山业主和本方案讨论并确定; 上述标准有矛盾时,按较高标准执行。 本方案在投标阶段提交有关脱硫系统设计、制造、安装、调试、试验及检查、 试运行、考核、最终交付等过程中所采用的标准及规程、规定清单。在合同执行 过程中釆用的标准需经业主确认。 此外,本方案编制遵循的原则同样包括: (1) 相关国家排放标准设计、确保达标排放; (2) 脱硫产物综合利用原则; (3) 优化布置设计,创优良工程原则; (4) 装置设计充分考虑系统的安全性、可靠性、先进性; (5) 系统阻力小、效率高,高效节能; (6) 按现有场地条件布置脱硫系统设备,力求紧凑合理,节约用地; (7) 尽量降低人工劳动负荷,使系统操作简便、易于维护; (8) 一次性投资合理,运行费用低; (9) 全系统设施布局美观、紧凑。 主要技术参数 气灰比:1:3.5 钙硫比:2.5:1 脱硫效率:70~75% (采用尾部增湿) 30~35% (不采用尾部增湿,本方案按不采用尾部增湿考虑) 干法脱硫系统简介 本脱硫技术属于干法脱硫,是炉内喷钙催化脱硫技术。传统的炉内喷钙可以 脱除烟气中20%~30%的SO2,国内外的深入研究表明,在炉内喷钙处于最优状 态下,炉内脱硫率一般能达到30~50%。其原因是受到客观因素的制约,如吸收 剂的粒度、比表面积、加入量、加入方式、烟气温度、烟气与吸收剂的混合程度、 接触反应时间、温度等等。在炉内喷钙技术中要进一步提高脱硫率的方法之一是 在锅炉后部喷水增湿,使炉内未与SO2反应的CaO被水硝化成为Ca(OH)2,低 温下可再次与SO2反应生成CaSO3以提高SO2削减率和吸收剂利用率。该工艺 技术要增加增湿活化塔及其附属设备和控制系统,可以将脱硫率提高到约75%, 但增加了投资和占地面积,也提高了运行成本。 反应原理 将磨细到250 左右的石灰石粉用气流输送方法喷射到炉膛上部温度为 900?1250°C的区域,CaCO3立即分解并与烟气中的SCh和少量的SCh反应生成 CaSO4o CaCO?=CaO+CO2 CaO+SO2+1 /2C)2 二 CaSC>4 CaO+SO—CaSCU 在活化器内炉膛中未反应的CaO与喷入的水反应生成Ca(OH)2, SO2与生成 Ca(OH)2快速反应生成CaSCh,有部分被氧化成CaSCU。 CaO+H2O=Ca(OH)2 Ca(OH)2+SO2=CaCO3+H2O Ca

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