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- 2021-01-28 发布于北京
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技能训练模块 炉前异常工况处理介绍
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炉前异常工况处理
出铁事故的预防与处理
1)铁水跑大流
打开铁口以后,有时在出铁一段时间之后,铁流急速增加,远远超过正常铁流,渣铁越过沟槽,漫上炉台,甚至流到铁轨上,这种不正常的出铁现象叫做跑大流。
(1)原因
① 铁口过浅,开铁口操作不当,使铁口眼过大;
② 铁口眼漏时闷炮,闷炮后发生跑大流;
③ 炮泥质量差,抗渣铁冲刷和侵蚀能力弱,见下渣后铁口眼迅速扩大,造成跑大流;
④ 潮铁口出铁,铁口眼内爆炸,使铁口眼扩大;
⑤ 铁口浅,连续几次渣铁出不净,炉缸里存积渣铁过多。
(2)处理
① 高炉工长应根据流势和炉缸渣铁多少,适当减风,以减弱铁流的流势;
② 炉前操作人员应根据铁流的流势,做好及时拔闸的准备,防止渣铁罐过满而淌到铁路上烧坏铁轨。
2)退炮时渣铁流跟出
退炮时渣铁流跟出,如果退炮迟缓,将会烧坏炮头,甚至有时铁水灌进炮膛烧坏炮筒。此时,如果砂口眼被捅开,铁水顺残铁沟流入残铁罐,罐满后流到地上,烧坏铁道,陷住铁罐车;如砂坝被推开,铁水顺着下渣沟流入渣罐,将烧漏渣罐,陷住罐车,造成大事故。
(1)原因
① 铁口过浅,渣铁不净。堵上铁口后,铁口前仍然存在大量液态渣铁,打入的炮泥被渣铁漂浮四散,形不成泥包。在炉内较高的压力作用下,加上退炮时的瞬时抽力,渣铁冲开炮泥流出;
② 退炮时间早,堵口炮泥没有充分硬化和结焦,没有形成一定的结构强度;
③ 操作失误。退炮时先抽打泥活塞后抬炮,抽打泥活塞时对堵泥形成抽力,而堵泥又没有形成一定的强度,堵泥被抽动后渣铁跟出。
(2)预防
① 在铁口浅而渣铁又未出净的情况下,堵上铁口后先不退炮,待下次渣铁罐到位后再退炮,同时炮膛的泥不要打完;
② 装泥时不要把太稀太软的泥装进炮膛,防止炮嘴呛铁,争取出净渣铁。
3)炉缸烧穿事故
炉缸烧穿的根本原因是:铁口长期过浅,特别一代炉龄的中后期,砖衬被渣铁侵蚀严重,如果铁口区炉墙又无固定泥包保护,砖衬直接和渣铁接触,炉墙被渣铁冲刷侵蚀就会变得越来越薄,导致铁水穿过残余砖衬直接和冷却壁接触,烧坏冷却壁。冷却壁漏水后,造成炉缸爆炸。
如鞍钢4#高炉铁口深度长期过浅,由原来的1200mm降到600mm左右,出铁时铁口堵不上,后休风人工堵口。第二次铁要出完时,铁口下面部位炉缸烧穿,渣铁流入炉台排水沟中,严重爆炸。
预防炉缸烧穿事故的措施是维护好铁口,保持住铁口的正常深度。
铁口长期过浅的处理:首先调度室要确保渣铁罐的正点调配运输,或采用顶罐的办法,以保证出净渣铁,使铁口深度逐渐恢复;改炼铁种,由炼制钢铁改炼铸造铁,适当降低炉渣碱度,减轻渣铁对铁口区的冲刷和侵蚀;堵铁口上方两侧的风口,使铁口区域炉缸不活,待铁口深度恢复到正常后,立即捅开铁口上方的风口或减小两侧风口的直径,改善高炉顺行和提高产量。
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