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冶金行业事故案例
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钢铁水喷溅的原因及措施
钢铁水喷溅的原因及措施
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喷溅原因
在钢铁冶炼过程中,钢水和铁水是高温融熔液体,本身并不致喷溅或爆炸.炼钢过程主要是氧化过程,它的反应主要是钢渣之间的反应,反应速度与温度和气相压力有密切关系。碳氧反应的同时,产生大量一氧化碳气体,产生的气体能否顺利排除,与熔渣的沸腾有直接关系。熔渣的碱度适当、流动性好,促使熔池有较活跃的沸腾,达到碳的氧化反应条件。依据碳的氧化反应机理,分析平炉冶炼期间产生大喷溅或爆炸的原因是:
在熔池中熔渣过多、渣子粘,流动性不好以及熔池沸腾差的情况下,便加入氧化剂。由于碳氧反应产生大量一氧化碳气体,因溶渣的粘性太大,使气体不能顺利排除,同时促使溶池产生巨大压力,在此瞬间形成大喷溅或大爆炸。
由于低温操作,在熔池尚未形成一定性能的碱性渣或温度低的情况下,就急于集中往炉内加入氧化剂,所加入的氧化剂未完全起作用浮在熔渣中,当熔池温度上升或从炉门抽管吹氧时,达到碳氧反应条件,突然进行急剧的碳氧化反应,产生大量气体,这些气体不能顺利排除,导致产生大喷溅或爆炸。
由于熔池温度过高或熔池的上下温差大。当炉子倾动或抽管吹氧时,促使熔池形成对流作用而引起激烈反应,产生大喷溅或爆炸。
防止措施
补炉时要高温正压,分层投补,保证烧结好。防止一次投补大量耐火材料,保持炉床形状和出钢口形状正常,防止剩留残钢、残渣,防止炉床局部上浮。
熔渣碱度要适当,流动性好,沸腾活跃,通常称为高温、薄渣,活跃,沸腾。为此要尽量多放初期渣,提前在
熔化期进行,造渣,使熔渣碱度控制在
2.0 ~2.5 。
严禁低温操作,并在熔池温度低的情况下,加入氧化剂(矿石,铁皮 ) 。
严禁氧化剂集中和大批量加入,特别要防止所加入的氧化剂未完全进行碳氧反应,又连续加入,同时要注意所加入的氧化剂未反应完全时,不能从炉门插管吹氧。并且要适当控制供给燃料。
控制好熔池温度,防止熔池上下温差过大,防止熔池表面温度过高或过氧化现象产生,顶吹平炉氧枪距渣面不能超过 250mm 。
注意维护水冷系统,保持不漏水,地面无积水。
顶吹转炉炼钢过程防止钢水喷溅措施:
转炉出完钢后,不论炼什么钢种,钢渣必须倒净,在老炉出不完渣的情况下,添铁,回炉,倒包应采取措施,通知周围人员暂时离开,并缓慢兑铁。
炉内剩有炉渣,补铁时必须由炼钢工处理后才能缓慢兑铁。
冶炼新钢种前须首先制订出冶炼方案和安全措施。
技术规程要求的补炉原则是:高温快补、均匀薄补,烧结牢固。补炉料运来后应及时组织补炉.要保持补炉料温度在 140 ℃左右。
高炉炼铁过程防喷溅的措施主要有:
出铁时,铁口不能有潮泥,如果带潮泥出铁,会造成铁口大喷,烫伤人员,铁口也会崩塌,造成维护铁口的困难,所以出铁前应该把潮泥烘干。
甘肃省酒泉钢铁公司一号高炉 “3. 12”爆炸
甘肃省酒泉钢铁公司一号高炉 “3. 12”爆炸
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炼铁高炉倒下
1990 年 3 月 12 日 7 时 56 分,随着一声闷响。酒泉钢铁公司炼铁厂一号高炉在生产运行中发生爆炸。 高炉托盘以
上炉皮 ( 标高 15 ~ 29 米) 被崩裂,大面积炉皮趋于展开。瞬间,部分炉皮、高炉冷却设备及炉内炉料被抛向不同方向,
炉身支柱被推倒,炉顶设备连同上升管、下降管及上料斜桥等全部倾倒、塌落。出铁场屋顶被塌落物压毁两跨。炉内
喷出的红焦四散飞落,将卷扬机室内的液压站、主卷扬机、 PC-584 控制机等设备全部烧毁。上料皮带系统也严重损坏。
由于红焦和热浪的灼烫、倒塌物的打击及煤气的毒害,造成 19 名工人死亡, 10 人受伤,经济损失达 2120 万元。
重大隐患岂能小修小补
1.关于炉内爆炸
2.关于炉体坍塌
责任人被记过
1.公司经理齐某是安全生产第一责任者,负有全面领导责任,给予行政记大过处分。
4.炼铁厂厂长马某对高炉维护操作负有管理责任,给予行政记过处分。
4. 球罐焊接质量低劣导致连锁爆炸
——吉林市煤气公司液化气站 102 号球罐爆炸
1979 年 12 月 18 日 14 点 7 分,吉林市煤气公司液化气站的
102 号 400 立方
米液化石油气球罐发生破裂, 大量液化石油气喷出, 顺风向北扩散, 遇明火发生燃烧,引起球罐爆炸。由于该罐爆炸燃烧,大火烧了 l9 个小时,致使五个 400 立方米的球罐、 四个 450 立方米卧耀和 8000 多只液化石油气钢瓶 ( 其中空瓶 300 0 多只 ) 爆炸或烧毁,罐区相邻的厂房、建筑物、机动车及设备等被烧毁或受到
不同程度的损坏, 400 米远相邻的苗圃、住宅建筑及拖拉机、车辆也受到损坏,直接经济损失约 627 万元,死 36 人,重伤 50 人。
该球罐自投用后两年零两个月使用期间, 经常处于较低容量, 只有三次
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