国产dcs系统smartpro在自备电厂中的应用.docVIP

国产dcs系统smartpro在自备电厂中的应用.doc

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国产DCS系统SmartPro在自备电厂中的应用 导语:?介绍和利时公司的SmartPro系统,重点介绍SmartPro系统在自备电厂的组态、应用情况,及其心得。 摘要:介绍和利时公司的SmartPro系统,重点介绍SmartPro系统在自备电厂的组态、应用情况,及其心得。关键词: SmartPro系统 组态 自备电厂0 引言 DCS在20世纪80年代甚至90年代还是技术含量很高、应用相对复杂且价格也相当昂贵的工业控制系统。随着计算机应用的发展,国内以和利时、浙大中控等为代表的自动化公司纷纷推出了自己的控制系统。其中, 和利时的第4代DCS系统MACS—Smartpro, 完全采用分散化的智能模块,可以实现完全分散,模块之间采用Profibus—DP现场总线联接, 是一套标准的混合集散控制系统。1 工程概述 广东韶关钢铁集团有限公司热电厂的高炉煤气综合利用#3、#4机组技术改造工程共3台220t/h CFB锅炉、1台220t/h高炉煤气锅炉、2台60MW 汽轮发电机组和1台37MW 汽动鼓风机组(汽动鼓风机的控制系统不在本系统范围); 工程内过热蒸汽、锅炉补充水、循环冷却水等全部采用母管制。厂用电共4段,2路引自发电机出口,2路引自外部电网;其中1路外部电源专门作备用电源,其它3路分别带2台锅炉或1炉加1机的用电负荷。工程内所有设备的监控采用和利时MACS—Smartpro DCS系统。工程于2005年底投运, 至今运行稳定、可靠。2 SmartPro系统的主要特点 Smartpro系统通过高性能的工业控制网络(100M工业以太网和Profibus—DP总线)将服务器、工程师站、操作员站等人一机接口和现场的分散主控单元(FM801统充分考虑了系统的可靠性, 采用合适的冗余配置, 包括服务器冗余、工业控制网络冗余、现场控制单元冗余等等;模块也可以实现冗佘和带电插拔;同时系统采用了服务器/客户机的体系结构,有效的降低了网络的负荷。Smartpro系统网络结构示意图如图1所示。 SmartPro系统的软件分为ConMaker和FacView2个部分。 ConMaker是底层控制器软件,主要完成用户控制方案的组态。具体包括:硬件配置、数据库定义、用不同的算法语言编写用户控制方案;并完成对主控单元的下装及在线调试仿真调试。FacView是人机界面软件,完成数据显示、操作、趋势、报警、报表等画面的编制和显示,包括离线组态的环境和在线实时运行环境。 Smartpro系统的组态全为中文显示,组态简单、操作方便,还有一个很大的优点就 是整个工程的投资比较小,再加上由于是国产产品,售后服务也有保证。3 SmartPro系统的应用 本工程由于设备较多,系统中开关量点将近7000点,模拟量点将近4000点, 同时设计者过度的考虑了系统安全性,所以在组态时将整个工程分为了汽机和锅炉2个独立的系统。 汽机系统负责两套汽轮发电机及厂用电部分的监控,共有1台工程师站、1台值长站、5个操作员站、2台I/O服务器、2台趋势服务器(兼作报警服务器)、64”现场 站。6个现场∞ 站完全按功能区域、按最安全运行方式配置:2台汽轮机本体监控及保护各一个I1‘O站、2台汽轮机辅机监控I1‘O站、2台发电机监控I/O站。其中所有汽机辅机交叉布置在2个不同I/O站锅炉系统负责4台锅炉监视和运行,共有1台工程师站、1台值长站、6台操作员站、4台]/O服务器(其中2台从I/O服务器是由现场操作员站兼任)、2台趋势服务器(兼作报警服务器)、10个现场I/O站。10个现场I/O站也完全按功能区域、按最安全运行方式配置:每台锅炉的FSSS都单独配置了1台I/O站;每台锅炉的燃烧系统也都单独配置了1台I/O站;但是,出于节约投资等原因,设计院将1#、2#锅炉汽水系统共用了1台I/O站,3#、4#锅炉汽水系统也共用了1台I/O站。 Smartpro系统软件主要完成数据采集(DAS)、模拟量控制(MCS)、锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)、汽轮机紧急跳闸系统(ETS)、顺序控制(SCS)、电气控制ECS)等功能,同时还包括事件报文、数据的趋势和声光报警等。4 结束语 由于该设计单位过于考虑了安全性,人为的将整个工程分成了2个系统,导致汽机和锅炉系统的数据无法共享,不能适应现场运行需要;又由于1#、2#锅炉和3#、4#锅炉分别共用了I/O站导致锅炉汽水系统程序的修改、下装十分不便,只有2台锅炉同时停下来才能下装,影响了控制系统的正常维护的需要。尽管Smartpro系统在我厂应用过程中存在以上的问题,但是控制系

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