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利川压气站B路旋风分离器前手动放空管弯头焊缝砂眼修复生产运行方案
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利川压气站B路旋风分离器前手动放空管弯头焊缝砂眼修复生产运行方案
一、编制目的
利川压气站9月24晚巡检时,发现B路过滤分离器出口DN500的法兰连接处2点钟方向有泄漏,随即请示调控中心对分离B路进行手动放空泄压,以避免泄漏对法兰密封沟槽及八角垫片产生损坏。在打开手动放空BV117B时,同时发现BV117B和GLV106B中段一弯头承插焊处有泄漏,存在铅笔尖大小的砂眼。具体泄漏部位如图1。
宜昌维抢修中心采取补焊的方案对该焊缝砂眼进行修复,为确保整个施工过程的安全顺利进行,特编制此生产运行方案。
泄漏部位
泄漏部位
图1 泄漏点示意图
二、对生产的影响
施工作业前需要对B路分离器前后阀门ROV105B和ROV106B及其旁通关闭,进行放空,放空完成后配合宜昌维抢修中心人员进行氮气置换。
目前站内天然气压力为6.77 MPa,天然气进站温度为17℃,旋风分离器容积为5.03 m3,过滤分离器容积为4.7 m3,管段长度18
所需放空管段的管存及放空量计算过程如下:
本次放空管段的管容为:
V= V过滤分离器+V旋风分离器+V管段
=4.7+5.03+3.65
=13.38 m
本次放空量为:
PV/(T+273.15)=P0V0/(T0+273.15)
V0=1045.455Nm3
三、现场人员组织
1、指挥: 姚孝庭
职责: 负责施工作业过程中的协调与组织。
2、工艺组
组长:常立功
成员:万甫 邓正宇 张青春
职责:1) 负责工艺区现场工艺流程的切换;
2) 听从指挥组长的口令,安全操作,如遇异常情况及时上报。
3、HSE组
组长:杨永胜
成员:陈永主 沈磊
职责:1) 负责对作业过程进行全程监护;
2) 发现不安全情况,有权立即制止并采取相应措施。
4、维修操作组:维抢中心作业人员
职责:负责氮气置换、对砂眼位置进行补焊、焊口渗透检测、防腐刷漆等作业。
四、作业程序
提前对分离器支路前后电动球阀ROV105B、ROV106B及旁通阀BV122B、CV109B进行排污,确认此4个阀门不内漏,如有内漏,提前对阀门注脂,保证阀门不漏;
检查分离器区及排污罐放空区域的周边情况,杜绝一切火种火源;
在排污罐放空区周围50米内设置隔离警示带和安全警示牌,禁止一切闲杂人员入内,陈永主负责警戒;
填写流程切换作业申请单,得到调控中心批准后方能作业;
依照HSE风险管理单要求逐条落实HSE风险措施,逐条落实后方能开始作业;
对分离B路进行放空:
对分离器支路放空前的阀门状态:
(1)旋风分离器进口阀ROV105B、出口阀ROV106B处于全关状态,并将这两个电动执行机构断电,确保阀门不发生误动作。
(2)手动放空阀BV117B、GLV106B全关状态,FBBV105B、FBBV106B处于开启状态;
(3)确认排污罐进口阀FBBV303处于全开状态,将放空阀BV301、GLV301关闭,FBBV301、FBBV302处于全开状态,GLV302处于全关状态。
万甫先全开过滤分离B路手动放空阀BV117B、缓慢打开GLV106B进行放空,观察压力表读数,直至筒内压力降至0MPa。
维修人员对放空段管线设备进行注氮置换(注氮点:CV109B处;放空点:过滤分离B路手动放空管路),万甫用GX-2003在PG111B压力表放空口处,检测氧气浓度,当可燃气体检测仪检测到的含氧量降至2%时,3分钟内3次确认,利川压气站人员与维修人员共同确认后,认为氮气置换成功,当置换完成后,继续保持注氮,对放空管线持续吹扫15分钟。
置换完毕后,关闭BV117B。拆卸BV117B上部的四颗螺栓,取出垫片,在该部位放入预制好的金属挡板,并紧上螺栓,彻底隔绝分离器管段和手动放空管线。
维修人员作业人员进行补焊作业,对焊口进行渗透检测,防腐刷漆现场处理等,施工完成后,对注氮口以及手动放空处管线进行恢复。
万甫缓慢打开分离器后的电动球阀ROV106B平衡阀BV122B和CV109B,对分离B路进行充压,充压至干线压力后关闭BV122B和CV109B;
万甫先全开过滤分离B路手动放空阀BV117B、缓慢打开GLV106B进行放空,对补焊位置进行试压检测,确认无泄漏后,关闭GLV106B和BV117B;如若继续存在泄漏,从以上第6步开始,有维修人员继续进行处理。
万甫缓慢打开分离器后的电动球阀ROV106B平衡阀BV122B和CV109B,对分离B路进行充压,充压至干线压力;
将电动执行机构ROV105B/ROV106B电源合上,打开ROV105B,关闭ROV106B,关闭平衡阀BV
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