浅析可编程控制器(plc)在内圆切割机中的应用.docVIP

浅析可编程控制器(plc)在内圆切割机中的应用.doc

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浅析可编程控制器(PLC)在内圆切割机中的应用 导语:?本文提出了PLC(可编程控制器)在内圆切割机中的应用。通过逻辑控制实现该机中送料定位、切割计数等要求,并通过梯形图进行了简要的计算和编程,结果表明PLC能提高该机器的可靠性。 摘要:本文提出了PLC(可编程控制器)在内圆切割机中的应用。通过逻辑控制实现该机中送料定位、切割计数等要求,并通过梯形图进行了简要的计算和编程,结果表明PLC能提高该机器的可靠性。 关键词:PLC,逻辑控制,可靠性,内圆切割机 1.引言 微控内圆切割机是我公司半导体行业的主要产品,每年的销售量大约为50~60台,而且每年销售量呈 递增趋势,但以前我厂制造的内圆切割机主要采用单片机进行控制,由于线路板为手工焊制,出错率相当大,维修率也非常高,客户反映设备问题很多,为此我们对机器的电器部分进行了改造。采用PLC控制,文本显示器进行参数的设定和显示。通过生产销售,用户反映很好,提高了设备的可靠性。 2.PLC的结构设计 PLC全称为可编程序控制器,其运行可靠,故障率低。已成为主要的工业控制产品,其功能强大,内部有定时器、计数器等辅助寄存器。其可通过外部信号的给定,来触发输出端的继电器等信号。来完成对整机的控制。PLC主要有继电器型和晶体管型两种。 内圆切割机,采用的是三菱FX1s-30MT-001晶体管型PLC,这种PLC为16点输入,14点输出,晶体管型,其供电电压为交流220V,其内部自带直流24V电源,可供输入部分感应开关用,为其供电。输出的Y0口设定为固定的步进电机脉冲输出口,Y1口设定为固定的步进电机方向输出口。将此两信号输入到步进电机驱动器,控制步进电机的进给。同时配有RS232口,可同文本显示器进行数据交换。并通过文本显示器设定和显示PLC内的数据参数。 我公司生产的内圆切割机,从控制方面主要采集的信号和主要控制的输入点包括:1.手动/自动方式选择,手动方式主要为切割过程前对刀所用,内圆切割工艺中,手动对刀方式是必须的;自动方式主要为对刀过程完成后,进行自动切割过程。到达设定片数后,机器自动停车。2.运行/停止主要是对自动切割过程发出信号和停止信号。3.主轴/冷却主要是为了开启主轴电机和冷却电机。4.点动向左、向右、向前、向后主要是手动对刀过程中调整机器用,这些按钮只在手动方式下才起作用。5.前限位、后限位、左限位、右限位,电机退回位主要是开关检测信号,提供极限位置保护。6.回位是对报警信号的确认。主要控制的输出点包括:1.步进脉冲、步进方向、脱机信号等。2.主轴电机、冷却电机、主轴制动。3.控制快进快退横向电机左右行走继电器。4.报警灯、按钮指示灯等信号。 上述为控制PLC的输入输出各点,由此我们画出的硬件控制线路图如下: 图一 3.PLC程序对内圆切割机的控制设计 3.1对切割过程中片数统计的控制程序 内圆切割机的切割工艺中要求,第一刀切割不能统计到切割片数中,因此要避开,其切割片数到设定的数值后,报警机器停车。其程序控制如下: LPD m9 //*自动运行开启后*// AND X013 //*自动运行在右限位*// OUT m10 //*设第一刀标志*// OUT m10 //*设第一刀标志*// DMOV D520 D522 //*传送未切片数值*// LD m10 //*取第一刀开始切标志*// LD m10 //*取第一刀开始切标志*// AND X013 //*右限位到后*// LD m11 //*设切过一刀标志,开始准备计数*// ANDP X013 //*右限位上升沿时*// DSUB D522 K1 D522 //*剩余未切片数减1计数*// 3.2对切割过程中走设置片厚的控制程序 内圆切割机的切割工艺中要求,片厚的要求很高,平行度、一致度要求很高,为后道工序研磨工艺做 准备,这就要求走片厚时精确度很高,采用三相反应式步进电机,其成本低,运行平稳。采用细分数,消除电机的低频震荡。提高了电机的输出转矩,同时提高了电机的分辨率。 其步进距离计算过程如下:设置片厚为D516(PLC数字单元)单位为mm,三相步进电机的步距角为0.75deg;/1.5deg;,设定细分数为10,其细分后步距角为0.75deg;divide;10=0.075deg;,则步进电机一转所需要的脉冲数为360deg;divide;0.075deg;=4800脉冲,进给采用步进电机带滚珠丝杠传动。步进电机转一圈,丝杠对应转一圈,丝杠螺距为4mm,那么1mm对应的步进电机脉冲数为4800divide;4=1200,片厚D518为两位带小数值,所以D516对用步进电机的脉冲数为D516*K12。即为控制步进电机输出所需

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