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某电厂烟气脱硝脱硫和除尘系统改造的研究
针对某电厂现有烟气排放不能满足最新超净排放要求的情况,
立足电厂现有烟气净化装置,对 4#机组进行了增加一层 975mm高度
的催化剂层(反应时间由 0.3s 增加至 0.55s )的烟气脱硝改造;增
加一个吸收塔,采用双塔双循环脱硫技术的脱硫改造;在静电除尘
器前增加一个 PM2.5 团聚系统的除尘改造。根据国家和地方政府的
要求,通过改造,烟气中 NOx、SO2、烟尘达到了超净排放要求,而
且也没有增加企业生产成本费用,因此具有实际意义,值得推广。
燃煤电厂是我国能源消耗大户及污染物排放主要贡献者。目
前,随着我国对节能减排工作的不断深入,燃煤电厂的煤炭燃烧排
放监督已愈发严格。 2015 年 12 月,国家印发了《全面实施燃煤电
厂超低排放和节能改造工作方案》,《方案》要求加快燃煤发电机
组超低排放改造步伐,到 2020 年,通过相关新的技术手段与设备,
使有条件的新建及现役燃煤发电机组达到超低排放水平。
1 某电厂改造前烟气处理工艺设施
某电厂建于 90 年代,有 4 台机组,分别为 1#、2#、3#、4#锅
炉,功率皆为 340 MW。每个锅炉配置 5 台磨煤机,每台功率为 30t
粉煤/h 。本次研究选择 4#机组,改造前,机组脱硝装置采用选择性
催化还原法( SCR);除尘装置采用的是双室六电场静电除尘器;脱
硫装置采用石灰石 - 石膏湿法脱硫工艺。生产工艺流程图,如图 1 所
示。
图 1 电厂生产工艺流程简图
1.1 改造前机组烟气各污染物排放状况
改造前, 4#机组在达标排放情况下,烟气通过高 240m烟囱(现
有)排入大气。 2016 年 1 月 18 日烟尘、 SO2、NOx监测数据,如表
1 所示。
表 1 机组出口烟气监测结果
1.2 改造前烟气处理各装置概况及运行中存在的问题
1)脱硝装置。改造前,该机组采用“高含尘布置方式”的选择
性催化还原法( SCR)。脱硝技术方案是采用尿素水解法制备脱硝还
原剂氨水,氨水按照一定的速度喷射进带有催化剂的烟气反应设备
中,烟气中氮氧化物和氨水中的氨发生化学还原反应,进而得到脱
销,还原成氮气和水。烟气停留时间和氨水的喷射量是脱硝效率的
主要影响因素。脱硝工艺流程,如图 2 所示。
图 2 改造前 4#机组脱硝工艺流程图
由机组脱硝装置自行监测数据可知,改造前,脱硝效率能满足
现有标准要求,但不能达到超低排放要求。主要原因为:
(1) 原有催化剂的高度不能满足脱硝效率的要求;
(2) 喷氨装置还需要进一步改进,进一步加大氨的喷射量;
(3) 稀释风采用的是热一次风,易造成堵塞。
2)脱硫装置。改造前,机组烟气脱硫采用 1 炉 1 塔、烟塔合一
排烟技术。在塔体底部直接布置浆液池,在塔体上部设置四层喷淋
层。改造前机组脱硫出口 SO2浓度基本稳定在 50mg/Nm3~
200mg/Nm3范围之内,脱硫效率不低于 95%,排放出口 SO2能达标排
放,但不能满足未来超低排放要求。主要原因为:
(1) 吸收塔喷淋层母管和支管因施工质量差,存在喷嘴严重磨损
及少量脱落,影响脱硫安全稳定运行;
(2) 吸收塔氧化风机设计压头偏小,尤其经长期运行后,故障频
繁,效率下降,轴承温度高,对脱硫系统影响较大;
(3) 塔外循环管存在局部磨损严重,在循环泵出口大小头及弯头
变径处经常发生漏浆现象;
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